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重芳烴

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創建者:匿名 創建時間:2021-09-14
重芳烴圖1

重芳烴的實例教程

分析組成發現,部分C9芳烴轉化為C10芳烴,而且膠質含量也增加了410mg/(100mL),表明白土罐(用以除去混合芳烴內少量烯烴的裝置)內發生副反應生成了高沸點化合物。經檢查發現,白土罐入口溫度達到了190℃,導致催化劑活性增大,致使白土罐內發生了聚合和烷基化副反應。實際生產中一般控制白土罐入口溫度在150~200℃,為最大程度減少副反應的發生,應將入口溫度控制在最低;但還需滿足有效脫除烯烴的要求,綜合考慮將白土罐入口溫度調至170℃,既實現了白土罐正常的脫烯烴效果,也能有效避免副反應產生的重組分導致C9+重芳烴干點超標。 03 蘭州石化公司C9+重芳烴 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司C9+重芳烴分離裝置以C9+重芳烴為原料,通過精餾手段實現產物分離,主要產品為高純度偏三甲苯,其余組分用于汽、柴油的調合。 C9+重芳烴經預熱后進入脫輕塔,塔頂分離出的輕組分為輕汽油可用作汽油調合組分,塔底分離出的重組分富含偏三甲苯,再送去偏三甲苯塔;偏三甲苯塔塔頂分離出純度較高的偏三甲苯作為產品輸出,塔底物料送去脫塔。脫塔塔頂為汽油組分,塔底為柴油組分,其目的是將汽油組分中的柴油組分分離出來,從而保證塔頂汽油組分的干點低于205℃。 04 青島煉化公司C9+重芳烴 中國石化青島煉油化工有限責任公司1.5Mt/a連續整裝置主要由預處理、整反應、催化劑再生以及芳烴分離一共4個部分組成,其中分離部分流程如下圖所示。 該整裝置擴能后,為滿足原料的需求,不斷提高原料終餾點,導致整生成油、C9+重芳烴終餾點也由此升高,分別最高可達213℃和260℃,無法直接用于汽油調合。二甲苯塔塔底C9+重芳烴餾程見下表。
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近期設計的大型化芳烴裝置異構化進出料換熱器熱端溫差40℃左右。目前已投產異構化裝置中最大的繞管式換熱器應用于某1.5Mt/a芳烴裝置異構化單元,裝置運行初期熱端溫差28℃,比設計值低13℃,換熱性能較好。 最大的板式換熱器應用于某2.0Mt/a芳烴裝置異構化單元,裝置運行初期熱端溫差34℃,比設計值低9℃,換熱性能較好。
2011年3月,Axens公司正式收購了美國Criterion公司的整催化劑業務,購買了旗下Willow Island整催化劑工廠及相關知識產權,原型號PS-40保持生產。2014年開始,Axens先后公開了活性更高的新一代SymphonyTM系列整催化劑,包括低堆比PS-100、高堆比汽油型CR157和、高堆比芳烴型AR-151。其中PS-100具備優異水熱穩定性,當比表面積降到相同的水平其需要的時間是PS-40的2倍以上,當采用阿拉伯輕石腦油生產RON100的整生成油時,其C5+收率比PS40高1.5%。 國內RIPP連續整催化劑 國內連續整催化劑主要的研制機構是RIPP,連續整催化劑研制技術可以與國外相媲美,相關催化劑銷售占據國內最大份額。 RIPP新一代連續整商業催化劑PS-VI及PS-VII性質特點如下表所示。 與國外最新產品相比,具備同樣優秀的水熱穩定性、抗磨損及持氯性能,引入的金屬助劑能減少結焦并改善選擇性。PS-VI、PS-VII都為低堆比(0.56g/cm3)催化劑,PS-VI鉑質量分數0.28%,PS-VII鉑質量分數0.35%。 PS-VI是通用型催化劑,不僅適用于新建大型連續整裝置,且由于積炭速率降低,還適用于再生能力受到限制的老裝置擴能改造,從而增加裝置綜合效益。 PS-VII催化劑適合高苛刻度的芳烴型連續整裝置,特點是高鉑、高活性、高芳烴產率,同時具有低積炭的特性。
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編 輯 | 化工活動家 來 源 | 烴加工協作組 作 者 | 范景新
重芳烴圖2

重芳烴的最新內容

石腦油產品的芳烴潛含量分別為56%和61%,明顯優于常規的加氫裂化裝置石腦油的芳烴潛含量,為優質的催化重整裝置進料。加氫柴油的BMCI值由改造前的31.3下降至19.4和29.4。
二甲苯塔塔底重芳烴樣品在增加脫烯烴反應器前后的餾程見表11。 從表11可以看出,重芳烴樣品的90%和95%餾出溫度在增加脫烯烴反應器后降低明顯,同時從現場取樣來看,樣品顏色變化明顯,檢修前為深褐色,檢修的增加脫烯烴反應器后樣品顏色變為黃綠色。
從表2可以看出,混合芳烴中非芳烴組分為C4和C5,利用精餾分離即可得到苯、甲苯和二甲苯等輕質芳烴產品,而不需要溶劑抽提分離芳烴和非芳烴。與催化整生產芳烴工藝相比,GTA工藝原料適應性強、產品無需精制、工藝流程短、建設投資小、操作費用低。 為適應大型化裝置的建設,LPEC還開發了類似移動床連續重整的液化石油氣芳構化生產芳烴的技術。
A8再蒸餾塔側線采出的C9/C10芳烴重芳烴塔塔頂分出的少量C9/C10芳烴一起作為歧化裝置進料。 ②吸附分離單元 采用LD Parex工藝,并采用與之配套的新型吸附劑。用輕質解吸劑甲苯代替重質解吸劑對二乙苯,這是該工藝區別于其他吸附工藝的主要特點。
2 天然氣制氫工藝原理   天然氣的主要加工過程包括常減壓蒸餾、催化裂化、催化整和芳烴生產。同時,包括天然氣開采、集輸和凈化。在一定的壓力和一定的高溫及催化劑作用下,天然氣中烷烴和水蒸氣發生化學反應。轉化氣經過費鍋換熱、進入變換爐使CO變換成H2和CO2。
由表4可見:重石腦油具有較高的芳烴潛含量,是優良的芳烴重整原料;噴氣燃料具有良好的燃燒清潔性,煙點為27.4mm;柴油十六烷值指數較高,可作為清潔柴油調合組分或循環到加氫裂化裝置進一步裂化;加氫尾油的BMCI低于10,達到7.9,是優良的蒸汽裂解制乙烯原料。
車用汽油要具有更高的辛烷值,同時需要優化餾程,進一步降低芳烴含量,限制C9+重芳烴含量,進一步降低烯烴含量,而且蒸氣壓要嚴格按季節分區域控制。車用柴油要求多環芳烴含量更低。 3.4 進一步嚴格的環保標準繼續增加生產成本 煉油企業“三廢”排放限值不斷嚴格,對土壤污染的治理也將提出要求。在環境敏感地區的煉油企業,地方政府還提出了比國家標準更苛刻的要求。
低溫熱利用方案實施 考慮現有煉廠內部熱阱及冷源需求,該芳烴聯合裝置利用2019年裝置停工大檢修機會實施改造,即重芳烴塔、抽出液塔及鄰二甲苯塔頂低溫熱利用改造項目,設計產熱水1360t/h,供出熱媒水溫度135℃,回水溫度100℃。改造后熱媒水流程如圖1所示。
編 輯 | 化工活動家 來 源 | 烴加工協作組 作 者 | 范景新
編 輯 | 化工活動家 來 源 | SEI 石油化工安全環保技術 作 者 | 許偉 關鍵詞 | 芳烴聯合裝置 靜設備 特點 節能 共 4678 字 | 建議閱讀時間 18 分鐘 導 讀 連續整和芳烴裝置是煉化企業的重要生產裝置之一,由于整可為芳烴裝置提供原料,一般作為聯合裝置建設