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灰斗

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-05
灰斗圖1

灰斗的實例教程

某項目袋除塵器鋼架和灰斗經結構鑒定和荷載分析后提出局部增強與補強思路(適用于局部強度或剛度不足) 針對鋼架局部增加鋼板或型鋼加強筋 適用對象:主要針對鋼架梁柱的局部變形或應力集中區域。 具體做法:對于鋼架的梁、柱,可在其翼緣或腹板處焊接角鋼、槽鋼等作為加強筋,形成“桁架”或“框架”效應,有效提高抗彎和抗扭剛度。 優點:針對性強,施工相對簡單快捷。 缺點:可能增加少量重量,需注意焊接工藝防止產生新的應力集中。 針對灰斗增設掛板或內部支撐 灰斗的掉落往往是由于灰斗板與灰斗梁之間的角焊縫焊接不牢固或長期運行后有脫焊現象,使灰斗無法承擔設計盛量,從而發生事故。而灰斗掛板正是為了增加灰斗板與灰斗梁焊縫強度的作用,往往是進行改造(特別是電改袋)常用的灰斗加固方式。 適用對象:大尺寸灰斗側板鼓脹、鋼架局部失穩。 具體做法:在灰斗內部兩個對立側板之間焊接型鋼(如工字鋼、H型鋼)作為水平或豎向支撐桿,將板面承受的荷載轉化為支撐桿的軸向力 優點:能有效抑制板面變形,提高穩定性,效果顯著。 缺點:可能對料流動產生輕微影響,需注意防磨和防積灰設計。 (1)鋼支架加固 由于除塵器鋼支架的橫梁、縱梁及柱間斜撐的選型均為20#工字鋼,經計算第一層5.7m長橫梁的應力比超限、第二層橫梁的長細比超限,因此需要對該兩層橫梁(20#工字鋼)進行加固計算。 圖1 20#工字鋼加固方案 第一層5.7m長橫梁的組合應力比為1.17,原20#工字鋼的強軸慣性矩Iy= 23686112mm4,Wx=236861mm3,加固后強軸抗彎模量Wx需大于236861×1.17=277127mm3。
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<p class="ql-align-center"><br></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;某項目設備灰斗在盛下出現灰斗筋變形過大問題,灰斗不能繼續盛,出現安全風險,經現場勘察反饋,該灰斗板上無豎向筋設置,特別是在一側大面積灰斗板處,該處變形特別嚴重,針對該情況,提出增加豎向加強筋的加固方案,并且內部增加支撐桿,通過該加固方案,經現場處理后,該灰斗滿足日常儲要求,沒有出現變形過大情況,以下為該次加固方案的有限元分析過程。</p><p>1、 <strong>工況參數</strong></p><p>密度:0.7t/m^3; 煙氣溫度:150℃</p><p>積灰高度:1/2灰斗高(按業主方儲要求)</p><p>設備耐壓:6000Pa</p><p>2、 <strong>模型</strong></p><p>加固方案如圖1所示,根據灰斗圖紙及加固方案建立模型如圖2所示。模型包含灰斗本體、內部支撐及導流板。
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一、項目簡介 某鋼廠180平脫硫除塵器進氣形式為殼體側壁進氣,共2×5=10個灰斗,每個灰斗對應兩個袋室,共計20個袋室,每個袋室對應一個側壁進風口。由于除塵器為非連續排灰形式,因此需保證每個灰斗內累計飛重量達30t時,灰斗內氣流流速不宜過高,以免出現揚塵現象(若灰斗內流速過高,將會把預存在灰斗內的粉塵吹起,形成二次揚塵,該部分揚塵和隨氣流新進入灰斗的粉塵一起從新進入袋室,從而增加了袋室的進塵濃度,影響濾袋的掛和阻力)。同時為保證袋除塵器在運行時氣流均布性及運行阻力滿足要求,對該除塵器進行CFD模擬分析,并提出導流優化方案。 二、計算模型及邊界條件 2.1 計算模型建立 180平脫硫除塵器三維模型如下: 三維模型 袋室流量監測面位置示意 2.2 邊界條件 計算參數如下,總煙氣量為666134m3/h,煙氣溫度150℃。進口邊界條件為速度進口,進口直徑為6.9m,計算進口風速為4.95m/s,水力直徑為6.9m,湍流強度為2.72%,氣體密度為0.808kg/m3,氣體粘度為2.38E-05Pa·s。出口邊界條件為壓力出口,壓力值為0Pa。湍流模型采用標準k-ε模型,壁面函數為標準壁面函數,固壁面設置為無滑移壁面。濾袋表面設定為多孔跳躍邊界。 3 仿真結果 為保證除塵器安全穩定運行,需保證: 避免殼體側壁進風口風速過大,導致局部阻力上升; 防止濾袋表面風速過高,致使運行過程中破袋風險增加; 在煙道內增加導流措施,保證各袋室流量分布均勻; 當每個灰斗內累計飛重量達30t時,灰斗內氣流流速不宜過高,以免出現揚塵現象。 經過仿真模擬,設備模擬運行狀態如下:
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濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當含塵氣體進入袋式除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來,落入灰斗,含有較細小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到凈化。 PPC系列脈沖袋式除塵器構造和工作原理,系統主要由本體、壓縮空氣系統、控制系統等組成。 本體組成 1)結構框架及箱體——結構框架用于支撐除塵器本體、灰斗及輸設備等;包括上箱體、中箱體和灰斗等。 2)濾袋、籠骨和花板——濾系統由濾袋和籠骨組成;花板用于支撐濾袋組件和分隔過濾室(含塵段)及凈氣室,并作為除塵器濾袋組件的檢修平臺;濾袋組件從花板裝入。 3)進氣系統——包括進風導流總管、導流板、進風口的手動調節閥。 4)排氣系統——包括由排氣管道等組成的除塵器凈化氣體排放系統。 5)卸系統——螺旋輸送機與星型卸閥等組成了除塵器的卸系統。 6)平臺、欄桿、爬梯及手(氣)動閥門的檢修平臺。 2.2壓縮空氣系統:包括氣包噴吹裝置、氣缸離線閥裝置、壓縮空氣管道、減壓閥、壓力表、氣源三聯體等。 2.3控制系統:包括PLC控制柜、現場操作柜。 2.4工作原理: 當含塵氣體從進風口進入收塵器后,首先碰到進出風口中間的斜隔板,氣流便轉向流入灰斗,同時氣流速度變慢,由于慣性作用,使氣體中粗顆粒粉塵直接落入灰斗,起到預收塵的作用,進入灰斗的氣流隨后折而向上通過內部裝有金屬骨架的濾袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,凈化后的氣體進入濾袋室上部的清潔室,匯集到出風管排出。PPC128型收塵器的進風口設在灰斗上,氣流進入灰斗后首先碰上進風管端部的擋板,其作用與上述原理相同。收塵器本體分隔成數個箱區,并在每箱側邊出口管道上設有一個氣缸帶動的提升閥。當收塵器過濾含塵氣體一定時間后,清灰控制器就發出信號。
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算法采用SIMPLE算法,對流項采用一階迎風格式,固壁面設置為無滑移壁面,外界環境溫度40℃,灰斗壁面與外界的對流換熱系數為10w/m·k,假定流體是不可壓縮的,作定常流動。</p><p class="ql-align-center"><br></p><p class="ql-align-justify"><strong>三、計算結果及分析</strong></p><p>經CFD模擬,本項目金屬袋除塵器的模擬運行狀態如下:</p><p class="ql-align-center"><img src="https://img.jishulink.com/msimage/202508/9628e690f11fa961a1de73bbbb47989a.png"></p><p class="ql-align-center">圖3 速度流線圖</p><p>從圖3中可以看出:放散杯閥處由于煙氣流通面積變化明顯且急促,導致該處風速較高;煙氣繼而達到除塵器時,在進口管道導流板的作用下,煙氣相對均勻進入灰斗中,在灰斗導流板的作用下一部分均勻地向上朝袋區擴散,還有少量氣流沿灰斗壁面向下運動,繞下灰斗壁一圈后向上進入袋區。</p>
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灰斗圖2

灰斗的最新內容

袋式除塵器下每個灰斗量分布基本一致,卸、輸灰設備的能(出)力可以考慮相同配置。 施工與檢修荷載和地震作用,并按最不利組合進行設計。支架結構計算時,除塵器的灰荷載按滿灰斗量的1.2倍計取。灰斗及其連接的結構設計按袋式除塵器滿灰斗量的1.5倍。 現役電袋除塵器設置電區4個灰斗,袋區12個灰斗,運行中仍有沉積積灰荷載,按滿灰斗頂面計算,灰斗設計積灰總重量816t。
針對灰斗增設掛板或內部支撐 灰斗的掉落往往是由于灰斗板與灰斗梁之間的角焊縫焊接不牢固或長期運行后有脫焊現象,使灰斗無法承擔設計盛灰量,從而發生事故。而灰斗掛板正是為了增加灰斗板與灰斗梁焊縫強度的作用,往往是進行改造(特別是電改袋)常用的灰斗加固方式。 適用對象:大尺寸灰斗側板鼓脹、鋼架局部失穩。
一、項目簡介 西南某水泥窯尾袋除塵器進氣形式為灰斗進氣,共2×8=16個灰斗。目前中控顯示運行阻力較高,經分析除塵器結構,問題可能出現在以下幾點: 1.來自磨機和增濕塔的煙氣匯合流入匯風箱,導致除塵器進口煙氣分布不均。 2.且來自磨機的煙氣管道與主管道成直角相貫,導致進口段阻力較高。 3.灰斗進口管道最小斷面處風速過高,導致設備阻力升高。
一、項目簡介 本項目配置有兩臺并聯運行的金屬濾袋除塵器,采用灰斗下部進氣方式。主進氣管道內徑為2000mm,在額定工況下,管道內煙氣流速較高。
負壓反吸風袋除塵器是一種采用負壓操作、并利用“反吸風”方式進行清灰的袋式除塵器,它的清灰機理是:外部空氣 → 反吸風閥 → 該倉室的凈氣室 → 從內部反向穿過濾袋 → 粉塵層被剝離 → 攜帶著粉塵的氣流向下落入灰斗。 氣流分布均勻性評估:分析含塵氣體進入除塵器箱體后,在各個過濾倉室及每條濾袋之間的氣流分配是否均勻。不均勻會導致部分濾袋負荷過重,縮短壽命。
,在灰斗導流板的作用下一部分均勻地向上朝袋區擴散,還有少量氣流沿灰斗壁面向下運動,繞下灰斗壁一圈后向上進入袋區。
1、 項目簡介 某項目硅鐵一次袋除塵器進風形式為灰斗側進風,共有16個袋室,煙氣通過進氣斜煙道進入灰斗,輸進風管道為灰斗外側板斜上進風。
從上圖中可以看出:煙氣由進口管道進入冷卻塔時,由于在進口變徑處沒有導流裝置,導致煙氣在塔體內沒有發生擴散,而是直沖與塔體底部,i1截面最大速度可達14m/s,截面速度偏差相對標準偏差甚至超過100%;可見該截面速度均布性極差;中間主氣流速度約11m/s,在本設備高度下,煙氣在塔體內停留時間約1s左右,停留時間較少,影響冷卻效果;部分煙氣于灰斗底部觸底反彈
由于除塵器為非連續排灰形式,因此需保證每個灰斗內累計飛重量達30t時,灰斗內氣流流速不宜過高,以免出現揚塵現象(若灰斗內流速過高,將會把預存在灰斗內的粉塵吹起,形成二次揚塵,該部分揚塵和隨氣流新進入灰斗的粉塵一起從新進入袋室,從而增加了袋室的進塵濃度,影響濾袋的掛灰和阻力)。同時為保證袋除塵器在運行時氣流均布性及運行阻力滿足要求,對該除塵器進行CFD模擬分析,并提出導流優化方案。
一、項目簡介 本次模擬對象為海德堡袋除塵器,除塵器進口煙道煙氣來流方向與除塵器中煙氣流向垂直,煙氣進入除塵器時易發生偏流;袋室內為大通室結構,內無分室板,各凈氣室間有隔板,4個灰斗,共8個凈氣室,濾袋為160*6000;煙氣由側板進風口進入袋室時,在擋風板的作用下,一部分煙氣在擋風板上方進入袋區,另外一部分煙氣在擋風板下方,即灰斗中,進入袋區;為避免本除塵器內產生偏流或局部高風速,現通過