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車內嘯叫

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創建者:匿名 創建時間:2021-08-24
車內嘯叫圖1

車內嘯叫的實例教程

文章以一款純電動車型為例,重點講述通過測試排查減速能量回收車內嘯叫問題,確認驅動電機24階、48階激勵通過結構和空氣傳遞到車內,引起車內中高頻叫聲,最終優化驅動電機定子繞組得以改善,達到優化車內噪聲的目的,為純電動汽車NVH性能開發和優化提供參考與借鑒。 關鍵詞:純電動汽車;驅動電機;能量回收;嘯叫 前言 隨著世界環境問題嚴峻化、國內汽車排放標準嚴格化,新能源電動汽車作為一種使用電能作為驅動能源的現代交通工具,將作為全球汽車工業當前和未來發展的重點。純電動汽車使用電機作為動力源,是驅動整車行駛的核心部件。而永磁同步電機[1](PMSM)因具有高功率密度、高效率、良好的轉矩特性,以及結構簡單、體積小、噪聲振動低等特點,是目前純電動汽車的主流選擇。驅動電機轉矩波動[2-3]將直接影響到車內噪聲振動舒適性。本文以某純電動汽車開發過程中在減速能量回收工況車內電磁叫聲的優化過程為例,考慮了驅動電機高階諧頻激勵對整車NVH性能的影響,并對電機定子繞組進行優化,從而達到消除車內高頻叫聲的目的,旨在為純電動汽車NVH性能開發和優化提供參考與借鑒。 1 問題描述 該純電動車型搭載的電驅動系統包含永磁同步電機、單速比減速器以及三合一控制器,布置方式采用前置前驅,電機轉子為8磁極V型,定子為48槽單層繞組結構。在減速能量回收工況,電機轉速由3500rpm(轉/分鐘)降到1300rpm期間,主觀評價車內有明顯高頻叫聲。對該工況下車內噪聲進行測試,結果如圖1-2所示。 圖1 減速能量回收工況車內噪聲(優化前) 圖2 減速能量回收工況車內噪聲突出率(優化前) 2 診斷分析 對車內噪聲及突出率彩圖進行階次切片分析,如圖3-4。
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文章以一款純電動車型為例,重點講述通過測試排查減速能量回收車內嘯叫問題,確認驅動電機24階、48階激勵通過結構和空氣傳遞到車內,引起車內中高頻叫聲,最終優化驅動電機定子繞組得以改善,達到優化車內噪聲的目的,為純電動汽車NVH性能開發和優化提供參考與借鑒。 作者信息: 姓名:朱建,鄭濤,呂運川 單位:眾泰汽車工程研究院 前言 隨著世界環境問題嚴峻化、國內汽車排放標準嚴格化,新能源電動汽車作為一種使用電能作為驅動能源的現代交通工具,將作為全球汽車工業當前和未來發展的重點。純電動汽車使用電機作為動力源,是驅動整車行駛的核心部件。而永磁同步電機(PMSM)因具有高功率密度、高效率、良好的轉矩特性,以及結構簡單、體積小、噪聲振動低等特點,是目前純電動汽車的主流選擇。驅動電機轉矩波動將直接影響到車內噪聲振動舒適性。本文以某純電動汽車開發過程中在減速能量回收工況車內電磁叫聲的優化過程為例,考慮了驅動電機高階諧頻激勵對整車NVH性能的影響,并對電機定子繞組進行優化,從而達到消除車內高頻叫聲的目的,旨在為純電動汽車NVH性能開發和優化提供參考與借鑒。 1 問題描述 該純電動車型搭載的電驅動系統包含永磁同步電機、單速比減速器以及三合一控制器,布置方式采用前置前驅,電機轉子為8磁極V型,定子為48槽單層繞組結構。在減速能量回收工況,電機轉速由3500rpm(轉/分鐘)降到1300rpm期間,主觀評價車內有明顯高頻叫聲。對該工況下車內噪聲進行測試,結果如圖1-2所示。 圖1 減速能量回收工況車內噪聲(優化前) 圖2 減速能量回收工況車內噪聲突出率(優化前) 2 診斷分析 對車內噪聲及突出率彩圖進行階次切片分析,如圖3-4。
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由于失去了發動機的屏蔽效應,電動車的風噪、路噪、電子附件噪聲被凸顯出來,特別是減速器的叫聲。減速器叫聲雖然在聲壓級數值上比較低,但它屬于高頻噪聲,其頻率范圍一般分布在700~4000Hz。高頻嘯叫噪聲會讓人感到煩躁而難以接受,人耳對其非常敏感,嚴重的影響車內成員的舒適性和形勢品質,所以必須對其進行優化,提高車內NVH水平。
由于失去了發動機的屏蔽效應,電動車的風噪、路噪、電子附件噪聲被凸顯出來,特別是減速器的叫聲。減速器叫聲雖然在聲壓級數值上比較低,但它屬于高頻噪聲,其頻率范圍一般分布在700~4000Hz。高頻嘯叫噪聲會讓人感到煩躁而難以接受,人耳對其非常敏感,嚴重的影響車內成員的舒適性和形勢品質,所以必須對其進行優化,提高車內NVH水平。
由于失去了發動機的屏蔽效應,電動車的風噪、路噪、電子附件噪聲被凸顯出來,特別是減速器的叫聲。減速器叫聲雖然在聲壓級數值上比較低,但它屬于高頻噪聲,其頻率范圍一般分布在700~4000Hz。高頻嘯叫噪聲會讓人感到煩躁而難以接受,人耳對其非常敏感,嚴重的影響車內成員的舒適性和形勢品質,所以必須對其進行優化,提高車內NVH水平。
車內嘯叫圖2

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文獻[6]基于振動噪聲傳遞路徑分析,使用對電機及減速器進行聲學包裹的方法實際驗證對改善車內高頻嘯叫有明顯效果。
加速工況減速器嘯叫 整車在全油門加速工況(0-3000rpm),主觀評價車內有嚴重的嘯叫高頻聲。通過測試彩圖分析與濾波回放,車內嘯叫聲階次主要為8.83階、17.66階、35.3階、27階、54階。
5 結論 1)通過主觀及客觀測試數據,發現問題車內嘯叫產生的部件以及原因
文獻[6]基于振動噪聲傳遞路徑分析,使用對電機及減速器進行聲學包裹的方法實際驗證對改善車內高頻嘯叫有明顯效果。
相對于傳統變速器,電動車的減速器齒輪傳遞更大的扭矩,更高的工作轉速區,使得齒輪嚙合噪聲變現出更高的頻率或階次(1000-4000Hz 以上),極易在車內產生齒輪嘯叫
5 結論 1)通過主觀及客觀測試數據,發現問題車內嘯叫產生的部件以及原因
摘 要:純電動汽車永磁同步電機是影響整車的NVH性能主要激勵源之一,通過對驅動電機定子的分析與優化,能有效降低電機諧頻激勵,減小電機振動,從而提高整車NVH舒適性。文章以一款純電動車型為例,重點講述通過測試排查減速能量回收車內嘯叫問題,確認驅動電機24階、48階激勵通過結構和空氣傳遞到車內,引起車內中高頻嘯叫聲,最終優化驅動電機定子繞組得以改善,達到優化車內噪聲的目的,為純電動汽車NVH性能開發和優化提供參考與借鑒
1.電機8階嘯叫問題 1.1整車電機8階嘯叫噪聲 根據整車測試數據,加速工況車內電機8階嘯叫噪聲凸顯,測試結果如圖1所示。對應主觀評價結果為車速在60km/h~80km/h范圍,車內存在明顯電機嘯叫噪聲,主觀評分6分。提取電機8階噪聲階次聲壓級曲線,峰值噪聲聲壓級在55dB(A)左右,對應問題轉速段為3000rpm~5000rpm。
1 電機8階嘯叫問題 1.1 整車電機8階嘯叫噪聲 根據整車測試數據,加速工況車內電機8階嘯叫噪聲凸顯,測試結果如圖1所示。對應主觀評價結果為車速在60km/h~80km/h范圍,車內存在明顯電機嘯叫噪聲,主觀評分6分。
摘要:純電動汽車永磁同步電機是影響整車的NVH性能主要激勵源之一,通過對驅動電機定子的分析與優化,能有效降低電機諧頻激勵,減小電機振動,從而提高整車NVH舒適性。文章以一款純電動車型為例,重點講述通過測試排查減速能量回收車內嘯叫問題,確認驅動電機24階、48階激勵通過結構和空氣傳遞到車內,引起車內中高頻嘯叫聲,最終優化驅動電機定子繞組得以改善,達到優化車內噪聲的目的,為純電動汽車NVH性能開發和優化提供參考與借鑒