【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法

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測試分析能快速識別純電動車噪聲振動問題特性,并得以工程優(yōu)化驗(yàn)證,從而提高整車NVH舒適性。文章以某純電動汽車為例,講述了多種常見NVH問題的測試分析及優(yōu)化控制,問題包含整車坡道蠕行轟鳴、整車起步抖動、減速能量回收電機(jī)嘯叫、全油門加速工況減速器嘯叫、真空泵噪聲、空調(diào)壓縮機(jī)噪聲、電子冷卻水泵噪聲、空調(diào)水泵噪聲、以及懸置隔振和共振帶等,旨為純電動汽車NVH性能開發(fā)和優(yōu)化提供參考與借鑒。


關(guān)鍵詞:

純電動汽車;噪聲振動;測試分析;優(yōu)化控制;嘯叫

【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖1


作者:朱建,鄭濤,呂運(yùn)川,劉超

眾泰汽車工程研究院,浙江 杭州


隨著世界環(huán)境問題嚴(yán)峻化、國內(nèi)汽車排放標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格化,純電動汽車作為一種使用電能作為驅(qū)動能源的現(xiàn)代交通工具,將作為全球汽車工業(yè)當(dāng)前和未來發(fā)展的重點(diǎn)。隨著電動汽車技術(shù)的不斷發(fā)展,噪聲振動性能越來越備受關(guān)注,相比于普通燃油車,客戶對純電動汽車噪聲振動性能有了更高的期望與要求,成為影響電動汽車品牌的一項(xiàng)重要指標(biāo)。本文以某純電動汽車為例,該純電動車搭載的電驅(qū)動系統(tǒng)包含永磁同步電機(jī)[3]、固定速比減速器以及三合一控制器。整車布置方式為前置前驅(qū),驅(qū)動電機(jī)轉(zhuǎn)子為V型8磁極,定子為48槽單層繞組結(jié)構(gòu);減速器為單速比7.82,一級減速齒輪副齒數(shù)比Z1/Z2=27/52,主減齒輪副齒數(shù)比Z3/Z4=17/69。本文講述了該電動車開發(fā)過程中出現(xiàn)的各類NVH問題及優(yōu)化,包含整車坡道蠕行轟鳴及抖動、整車起步抖動、減速能量回收電機(jī)階次嘯叫、全油門加速減速器階次嘯叫、真空泵噪聲、空調(diào)壓縮機(jī)噪聲、電子冷卻水泵噪聲、空調(diào)輔熱水泵噪聲、懸置隔振和輪胎空腔共振帶等,旨在為純電動汽車NVH性能開發(fā)和優(yōu)化提供參考與借鑒。


01

電動車 NVH 問題測試分析與優(yōu)化


坡道蠕行轟鳴及抖動

整車在坡道蠕行工況,保持電機(jī)轉(zhuǎn)速約為300rpm(轉(zhuǎn)每分鐘),主觀評價(jià)車內(nèi)有持續(xù)低頻轟鳴聲并伴隨整車抖動現(xiàn)象。測試車內(nèi)噪聲隨時(shí)間彩圖如圖1優(yōu)化前所示,在3-4.7s間為坡道蠕行工況,車內(nèi)噪聲在120Hz左右呈連續(xù)的紅色轟鳴帶。此問題原因?yàn)檎囋谄碌赖退偃湫袝r(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速低且扭矩波動[1-2]較大,從而造成較大的電機(jī)24階激勵,通過后懸置傳遞至車內(nèi),引起車內(nèi)120Hz轟鳴聲及整車抖動,振動噪聲傳遞路徑如圖1所示。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖2


優(yōu)化電機(jī)轉(zhuǎn)子沖片結(jié)構(gòu)(轉(zhuǎn)子 V 型磁鋼夾角),從而改變 電機(jī)轉(zhuǎn)子極弧系數(shù)、轉(zhuǎn)子磁場分布、勵磁磁勢分布曲線形狀、 空氣氣隙均勻程度以及磁路飽和程度等,從而達(dá)到優(yōu)化降低 電機(jī)扭矩波動、脈動占比及諧波失真率 THD。電機(jī)仿真結(jié)果 如表 1 所示。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖3


經(jīng)整車對比驗(yàn)證,優(yōu)化轉(zhuǎn)子沖片磁鋼夾角后,整車坡道 起步及坡道蠕行工況車內(nèi) 120Hz 轟鳴聲明顯改善,結(jié)果如圖 2 優(yōu)化后。


整車起步抖動

整車由靜止?fàn)顟B(tài)起步行駛,主觀評價(jià)整車有明顯間歇性抖動現(xiàn)象。通過對整車CAN信號的讀取與分析,電機(jī)轉(zhuǎn)速曲線在0-500rpm間有較大轉(zhuǎn)速波動(如圖3優(yōu)化前,紅色曲線)。電機(jī)轉(zhuǎn)速波動產(chǎn)生激勵力通過懸置傳遞到車身,引起整車起步抖動問題。對該電機(jī)低轉(zhuǎn)速0-500rpm區(qū)間增加扭矩補(bǔ)償控制策略:

(1)電機(jī)低速扭矩補(bǔ)償系數(shù)(2.5);

(2)電機(jī)轉(zhuǎn)速控制濾波補(bǔ)償系數(shù)(10)。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖4


經(jīng)整車對比驗(yàn)證,電機(jī)增加低轉(zhuǎn)速扭矩補(bǔ)償后(見圖 2 優(yōu)化后,黃色曲線),整車起步電機(jī)低轉(zhuǎn)速波動明顯降低(見 圖 2 優(yōu)化后,紅色曲線),主觀評價(jià)整車起步抖動亦明顯改善。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖5


減速能量回收電機(jī)階次嘯叫

整車在開啟減速能量回收工況,電機(jī)轉(zhuǎn)速由 3500rpm 降 到 1300rpm 期間,主觀評價(jià)車內(nèi)有明顯高頻嘯叫聲,關(guān)閉能 量回收功能則嘯叫聲消除,故該嘯叫聲與能量回收時(shí)電機(jī)反拖發(fā)電相關(guān)。

通過測試彩圖分析,減速能量回收工況車內(nèi)噪聲 24 階、48 階明顯較大(見圖 4)。該樣車電機(jī)轉(zhuǎn)子為 8 磁極,定子為48 槽單層繞組結(jié)構(gòu),通過聲音濾波回放及階次相關(guān)性分析,確診該嘯叫聲主要由電機(jī)減速能量回收反向磁勵產(chǎn)生。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖6


優(yōu)化電機(jī)定子繞組形式為雙繞組(見圖 5)。雙繞組電機(jī) 能改善電機(jī)感應(yīng)電動勢和磁動勢的波形。在能量回收過程中 能有效的減小電機(jī)扭矩波動,減小基頻及其他諧頻階次振動噪聲。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖7


經(jīng)整車對比驗(yàn)證,定子雙繞組電機(jī)能有效降低在減速能 量回收工況因電機(jī)反向磁勵引起的車內(nèi)中高頻階次嘯叫聲。優(yōu)化對比結(jié)果見圖 6-7。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖8


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖9


加速工況減速器嘯叫

整車在全油門加速工況(0-3000rpm),主觀評價(jià)車內(nèi)有嚴(yán)重的嘯叫高頻聲。通過測試彩圖分析與濾波回放,車內(nèi)嘯叫聲階次主要為8.83階、17.66階、35.3階、27階、54階。

該樣車減速器為單速比7.82,一級減速齒輪副齒數(shù)比Z1/Z2=27/52,主減齒輪副齒數(shù)比Z3/Z4=17/69,故其一階減速齒輪階次基頻為27階,二階諧頻為54階;主減齒輪副基頻階次為8.83階、二階諧頻為17.66階、四階諧頻為35.3階,加速嘯叫階次與減速器齒輪階次基頻及諧頻對應(yīng)。整車全油門加速時(shí),電機(jī)扭矩峰值輸出,減速器齒輪受載荷力大,齒輪偏載嚙合不平穩(wěn),引起減速器傳遞誤差大,從而產(chǎn)生明顯的加速嘯叫噪聲。

減速器嘯叫聲[4-7]原因主要為:

(1)齒輪受力不均偏載或突變;

(2)齒輪嚙合進(jìn)入與退出沖擊;

(3)齒面相對滑動及摩擦力變化;

(4)齒輪剛性變化和彈性變形導(dǎo)致載荷變化;

(5)齒輪誤差造成運(yùn)轉(zhuǎn)不均。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖10


對該樣車減速器進(jìn)行臺架斑點(diǎn)試驗(yàn),結(jié)果顯示主減齒輪副及一級減速齒輪副均存在一定程度偏載現(xiàn)象,如圖 9 所示。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖11


根據(jù)齒輪臺架斑點(diǎn)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行齒輪微觀修形:

(1)一級減速主動齒輪齒頂修緣6-20μm;輸入主動齒輪螺旋角修形由12±5μm到17±5μm;正驅(qū)面螺旋角修形-15~-5μm;

(2)主減齒輪副齒寬+2mm,螺旋角修形-15~-5μm;

(3)主減齒輪副主動齒輪齒廓齒向修形10-20μm;主動齒輪齒廓修形-5~0μm;

(4)輸入軸向間隙0~0.39mm優(yōu)化為0~0.1mm。優(yōu)化后仿真齒輪傳遞誤差降低(見表2),齒輪臺架斑點(diǎn)驗(yàn)證無明顯偏載現(xiàn)象,如圖10所示。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖12


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖13


經(jīng)整車測試驗(yàn)證,減速器齒輪微觀修形優(yōu)化后,加速車內(nèi)減速器階次嘯叫聲有所改善,結(jié)果如圖 11 優(yōu)化后。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖14


真空泵噪聲

真空泵的作用是給制動助力系統(tǒng)提供真空。區(qū)別于傳動燃油車,純電動車因缺少發(fā)動機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)支管提供的真空,故必須配置一個(gè)獨(dú)立工作電動真空泵。該電動車真空泵為旋葉式結(jié)構(gòu)[8],葉片數(shù)5片,布置于左前機(jī)艙縱梁內(nèi)側(cè),采用一級隔振設(shè)計(jì),隔振橡膠邵氏硬度為60HA,隔振效果較差。當(dāng)連續(xù)踩制動踏板時(shí),真空泵持續(xù)運(yùn)行5-7秒,工作轉(zhuǎn)速約為4400rpm,主觀評價(jià)車內(nèi)噪聲真空泵大較大。通過測試分析車內(nèi)真空泵噪聲主要貢獻(xiàn)頻率為葉頻367Hz及其諧頻(見圖13紅色曲線)。

對真空泵支架進(jìn)行隔振優(yōu)化,如圖12所示:

(1)降低真空泵橡膠軟墊硬度為45HA;

(2)真空泵一級隔振優(yōu)化為二級隔振。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖15


經(jīng)整車測試驗(yàn)證,車內(nèi)真空泵噪聲單體運(yùn)行噪聲總聲壓 級由原 35.4dB(A)降低為 29.6dB(A),滿足目標(biāo)總聲壓級≤ 33dB(A),葉頻噪聲均≤25dB(A),顯改善,結(jié)果對比見圖 13。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖16


真空泵布置應(yīng)首選布置于動力總成上,經(jīng)真空泵軟墊和 懸置雙重隔振;其次布置于車身有較強(qiáng)動剛度的骨架梁上, 盡量遠(yuǎn)離駕駛艙,且有足夠的隔振設(shè)計(jì)。


空調(diào)壓縮機(jī)噪聲

空調(diào)壓縮機(jī)是給空調(diào)系統(tǒng)冷媒循環(huán)提供驅(qū)動力的裝置。當(dāng)車內(nèi)空調(diào)開啟時(shí),空調(diào)壓縮機(jī)壓縮氣態(tài)冷媒為高溫液態(tài),經(jīng)冷凝器冷卻后通過膨脹閥氣化吸熱,降低蒸發(fā)器溫度,在鼓風(fēng)機(jī)作用下為車內(nèi)提供冷風(fēng)。該樣車空調(diào)壓縮機(jī)為渦旋式電動壓縮機(jī)[3-4],布置于驅(qū)動電機(jī)外側(cè)端蓋經(jīng)懸置隔振。整車定置開啟空調(diào)工況,空調(diào)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速恒定為2500rpm,工作轉(zhuǎn)速較高且振動激勵較大,引起車內(nèi)噪聲大及方向盤振動大。經(jīng)測試主要貢獻(xiàn)階次為壓縮機(jī)基頻41.8Hz。(見表4和圖16優(yōu)化前)。

整車定置車內(nèi)空調(diào)壓縮機(jī)噪聲振動優(yōu)化方向:

(1)優(yōu)化控制面板,降低空調(diào)壓縮運(yùn)行轉(zhuǎn)速;

(2)優(yōu)化降低空調(diào)壓縮機(jī)單體運(yùn)行振動噪聲;空調(diào)壓縮機(jī)控制面板優(yōu)化[9]

對整車空調(diào)壓縮機(jī)進(jìn)行1000-3000rpm轉(zhuǎn)速掃頻測試分析,結(jié)果見圖13-14。空調(diào)壓縮機(jī)在2100rpm時(shí)與低速檔冷卻風(fēng)扇2100rpm偶合,在2000rpm時(shí)與方向盤橫向和垂向模態(tài)分別為32.6Hz和33.5Hz偶合產(chǎn)生共振拍頻。故優(yōu)化空調(diào)面板控制策略,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速根據(jù)車內(nèi)溫度自適應(yīng)調(diào)節(jié)1500-2000rpm,車內(nèi)溫度穩(wěn)定后工作轉(zhuǎn)速約1800rpm,避開了方向盤模態(tài)和冷卻風(fēng)扇基頻。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖17


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖18


對空調(diào)壓縮機(jī)單體進(jìn)行2500rpm定轉(zhuǎn)速臺架測試分析,其近場噪聲及殼體振動相對較大,故而在空調(diào)壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)上進(jìn)行優(yōu)化[10]

(1)高壓流道結(jié)構(gòu)優(yōu)化;

(2)電機(jī)轉(zhuǎn)子動平衡優(yōu)化;

(3)電機(jī)PWM電流正弦波形優(yōu)化。

空調(diào)壓縮機(jī)優(yōu)化后進(jìn)行臺架測試驗(yàn)證,空調(diào)壓縮機(jī)殼體振動及近場噪聲有明顯改善,結(jié)果對比見表3。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖19


經(jīng)整車測試驗(yàn)證,同時(shí)優(yōu)化空調(diào)壓縮機(jī)及控制面板后, 整車定置開空調(diào)工況,車內(nèi)噪聲及方向盤振動明顯改善,結(jié)果見表 4 及圖 15 優(yōu)化后。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖20


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖21


空調(diào)壓縮機(jī)應(yīng)布置于動總上經(jīng)懸置隔振,壓縮機(jī)管路與 車身接附點(diǎn)應(yīng)有隔振設(shè)計(jì),壓縮機(jī)高壓出管與低壓進(jìn)管應(yīng)設(shè) 計(jì)足夠長度軟管以利于振動解耦衰減;空調(diào)壓縮機(jī)支架應(yīng)避 免懸臂結(jié)構(gòu),盡量提升支架模態(tài)頻率;在滿足冷卻要求前提 下,盡量降低壓縮機(jī)工作轉(zhuǎn)速,且要與冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速和方向 盤固有頻率避頻。


電子冷卻水泵噪聲

電子冷卻水泵作用是驅(qū)動水循環(huán)系統(tǒng)為電機(jī)及控制器提供冷卻,當(dāng)整車在進(jìn)入動力輸出工況時(shí)(即D擋/R擋),電子冷卻水泵開啟運(yùn)行。該樣車電子冷卻水泵布置于動總減速器上,經(jīng)水泵U型橡膠支架及懸置二級隔振,但水管管夾直接固定于車身前橫梁,且管路過盈卡接于前端框架。整車在定置狀態(tài)P擋/N擋切換到D擋/R擋時(shí),車內(nèi)背景噪聲極低,主觀評價(jià)電子冷卻水泵啟動噪聲相對明顯,易被客戶感知。經(jīng)測試分析,電子冷卻水泵噪聲主要貢獻(xiàn)頻率為基頻78Hz、諧頻310Hz、387Hz、464Hz、542Hz,見圖17紅色曲線,通過管路由前端框架和車身前橫梁管夾傳遞到車內(nèi)。

對水管管路隔振進(jìn)行優(yōu)化,如圖17所示:

(1)管夾1優(yōu)化為隔振管夾;

(2)前端框架與水管之間卡接增加隔振墊


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖22


經(jīng)整車測試驗(yàn)證,優(yōu)化后車內(nèi)電子冷卻水泵單體運(yùn)行諧 頻噪聲大幅降低,總聲壓級由原狀態(tài) 29.1 dB(A)降低到 25.0  dB(A),改善明顯,見圖 18。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖23


電子冷卻水泵首選應(yīng)布置于動力總成上經(jīng)懸置隔振,其 次布置于車身骨架梁上,但須有足夠隔振設(shè)計(jì),管路應(yīng)盡量 避免連接在車身結(jié)構(gòu)上,管夾應(yīng)有隔振設(shè)計(jì)。


空調(diào)輔熱水泵噪聲

空調(diào)輔熱水泵作用是為空調(diào)輔熱系統(tǒng)水循環(huán)提供動力。當(dāng)車內(nèi)暖風(fēng)輔熱開啟時(shí),PTC加熱提升水溫,空調(diào)輔熱水泵運(yùn)行驅(qū)動水路循環(huán),通過蒸發(fā)器給車內(nèi)供暖。該樣車空調(diào)輔熱系統(tǒng)采用單水泵驅(qū)動,水泵單體噪聲振動較大,且布置于前端框架右側(cè)梁上,隔振設(shè)計(jì)不足。主觀評價(jià)整車定置開啟暖風(fēng)輔熱工況車內(nèi)噪聲大。經(jīng)測試分析,車內(nèi)噪聲主要貢獻(xiàn)階次為電子冷卻水泵基頻及諧頻,見圖20紅色曲線。

對空調(diào)輔熱水泵結(jié)構(gòu)及隔振優(yōu)化,見圖19:

(1)降低泵體振動及輻射噪聲;

(2)優(yōu)化水泵與車身的隔振。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖24


經(jīng)整車測試驗(yàn)證,優(yōu)化水泵及隔振支架對車內(nèi)因水泵激 勵引起的噪聲有明顯改善。車內(nèi)噪聲輔熱水泵基頻和諧頻大 幅降低,總聲壓級由原狀態(tài) 50.7 dB(A)降低到 38.5 dB(A), 明顯改善,見圖 20。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖25


空調(diào)輔熱水泵同電子冷卻水泵首選應(yīng)布置于動力總成上 經(jīng)懸置隔振,其次布置于車身動剛度較大骨架梁上,但須有 足夠隔振設(shè)計(jì),另外選擇激勵較小的水泵能有效提升其 NVH 性能。


懸置隔振

懸置是用于支撐電動汽車動力總成件(EPT)并起到減 少和控制動總激勵傳遞的作用。懸置剛度大小將直接影響懸 置隔振效果,從而影響車內(nèi)噪聲振動。該樣車懸置系統(tǒng)為 左、右、后三點(diǎn)式布置,且主方向設(shè)計(jì)剛度較高隔振不足, 電機(jī)、減速器、空調(diào)壓縮機(jī)等激勵通過懸置傳遞到車身。該 樣車主觀評價(jià)加速工況車內(nèi)噪聲振動大。經(jīng)測試分析,加速 車內(nèi)噪聲 8.83 階、17.66 階、26.5 階等階次能量較大,見圖 21 優(yōu)化前。結(jié)合階次分析,減速器階次激勵通過懸置傳遞 車身,因懸置剛度大隔振不足,引起加速車內(nèi)噪聲振動大。 

在保證疲勞耐久及可靠性前提下,適當(dāng)優(yōu)化降低懸置主 方向剛度以提升隔振性能,從而達(dá)到降低車內(nèi)噪聲的目的, 懸置剛度優(yōu)化見表 5。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖26


經(jīng)整車測試驗(yàn)證,優(yōu)化降低懸置橡膠剛度后,加速工況 車內(nèi)減速器階次噪聲 8.83 階、17.66 階、26.5 階均有較為一 定程度降低改善,見圖 21。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖27


電動汽車加速電機(jī)扭矩較大,過低的后懸置剛度在急加速/急減速工況,易造成后懸置主簧壓死甚至撞擊產(chǎn)生抖動或異響問題;懸置支架應(yīng)設(shè)計(jì)有足夠高模態(tài)以降低共振風(fēng)險(xiǎn);懸置襯套設(shè)計(jì)更大尺寸以獲得更小的動靜比;懸置車身安裝點(diǎn)動剛度應(yīng)足夠高。


輪胎空腔模態(tài)共振

通過測試分析,在加速工況車內(nèi)噪聲210Hz 存在明顯共振帶,經(jīng)相關(guān)性分析為輪胎空腔模態(tài)共振[11],再經(jīng)底盤懸 架傳遞車身引起車內(nèi)共振帶噪聲,見圖 23 優(yōu)化前。 

在輪胎內(nèi)壁一圈粘貼吸音棉填充輪胎空腔,可改變輪胎空腔模態(tài),如圖 22 所示。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖28


經(jīng)整車測試驗(yàn)證,輪胎填充吸音棉對加速車內(nèi) 210Hz 共振帶有明顯改善,結(jié)果見圖 23。


【NVH&聲學(xué)】純電動汽車常見噪聲振動問題現(xiàn)象描述及優(yōu)化方法的圖29


02

結(jié)束語


本文概述了純電動汽車常見的一些NVH問題,包含坡道蠕行轟鳴、起步抖動、減速能量回收電機(jī)嘯叫、加速工況減速器嘯叫、真空泵噪聲、空調(diào)壓縮機(jī)噪聲、電子冷卻水泵噪聲、輔熱水泵噪聲、以及懸置隔振和輪胎空腔共振帶等。通過測試分析,描述了各個(gè)問題的噪聲振動頻譜特征,以及相關(guān)優(yōu)化控制策略,旨為純電動汽車NVH性能開發(fā)和優(yōu)化提供參考與借鑒。



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文章來源:使用維修 2020年第1期


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