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關注創建者:匿名 創建時間:2021-07-26
注塑機螺桿的視頻教程
#292-ANSYS WORKBENCH流固耦合案例-螺桿擠出機(泵)流場/受力仿真手把手教程
WORKBENCH流固耦合案例#292-螺桿(單)擠出機流場和應力仿真 案例介紹及基本結果圖 如圖所示的螺桿(單)擠出機,擠出量可以設定為800kgh,螺桿轉速340rpm,物料密度700kg/m3,粘度1620Pa.s,物料含水率為30%,要模擬此過程中的流場和螺桿應力分布。
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注塑機螺桿的實例教程
導
二手立式注塑機是一個機械設備,由注射系統、合模系統、液壓傳達動系統、電氣控制系統、潤滑系統等組成。那么,大家知道二手立式注塑機螺桿修復與更換方法都有哪些嗎?今天,小編就為大家簡要介紹一下 立式注塑機螺桿修復、更換方法。
若塑料在注塑前未有將水分全部排除,殘留的水分進入螺桿壓縮段時,便形成前熔混在熔融塑料中的帶高溫壓的“蒸汽粒子”,隨著注射料過程螺桿的推進,從均化段直至螺桿頭部,這些“蒸汽粒子”,在射料進程中卸壓膨脹,有如一顆顆微細的雜質硬粒,對壁面產生磨擦破壞作用。
此外,對某些種類的塑料,在高溫高壓下,水分可能會變成促使塑料裂解的催化劑,產生能侵蝕金屬表面的有害雜質。因此,塑料注塑前的烘干工作,不單對制件質量有直接關系,而且也影響到螺桿的工作壽命。
手頭有很多關于注塑,注拉吹的深入研究,也積累了很多的實際案例,但想來想去能寫出來分享的真不多– 人在職場,大家都理解的:)
這個案例呢倒是可以分享給大家,也是我這些年來印象很深刻的一個案例,比較簡單,但也剛好能比較直接的闡述我今天想講的題目。
這是一個醫療的留置針的產品,在每做個5-6模的時候產品就開始發黃– 很黃很黃的那種黃。我同事去調過,但沒調好。他后來回來反饋說是:
- 機器修改過,進料口不再是常規的進料,而是換成了炮筒中段進料。
- 當機筒溫度高于265 ℃,原料降解明顯,降低射速也無法解決。
- 當機筒溫度大約為265 ℃時,能得到透明產品,但產品規律性變黃。
- 當試圖降低機筒溫度5 ~10℃時,經常性斷料頭。經觀察澆口不夠光滑可能為重要原因。
- 停留時間的計算顯示停留時間在建議范圍內:停留時間= 130 / (22-7) x 周期/60 x 2 =0.289 x 周期= 0.289 x 22 = 6.4 分鐘。 遠遠小于設定溫度265°C對應的停留時間15分鐘。
帶回來的產品后來送去做了特性粘度分析,透明產品跟發黃產品的特性粘度呢還很接近,比對粒子的特性粘度,可以斷定兩者都沒有發生明顯的性能降解。
問題總是要解決的,后來我就再去了一次。就是這一次,讓我大開眼界,才明白機器原來還可以這么改。做為國內院校傳統教育出來的學生,再加上后來一直在比較有錢的工廠工作,看到這種機器改動后真的觸動比較大,從來沒想到一線的師傅們會這么有創新,特別是在沒有財力支持機器設備更新的狀況下。
這就是我當時看到的50噸注塑機:
跟客戶交流,這么改的原因主要是做的醫療產品都比較小,需要比較小的炮筒,以獲得合適的停留時間。同時也有幸看到了配套的直徑20毫米螺桿:
沒有止逆環的螺桿!
展開 螺桿斷裂溫度也有關系,但是很少,幾乎都是螺桿的本身材質韌性差, 或者使用久了,翻新螺桿!
原料粗糙,比如原料加入有GF【玻璃纖維】那種原料是最費螺桿和機臺的!此原料流動性差,要求射速快!掌握不好,輕者火箭頭,和逆指環破裂,重者斷裂螺桿為多節!螺桿斷裂是可以預防的,在使用原料添加GF中,如果停機超過3分鐘以上,開機擇要清洗料管里原料,最好使用PP粘性較大,清洗螺桿,防止分解原料包裹螺桿和火箭頭。
清洗時,轉速降低,使得原料在受熱旋轉充分融化,清洗螺桿對于針點式模具,最好不過的了,防止膠道粘貼于靜模板上,使用熱料在開機生產!
在工單滿停機,做好工作,量產產品已夠,停機立刻清洗螺桿,讓螺桿的殘余原料全部排出去,再使用PP或者清洗螺桿的原料。
工藝問題,背壓和螺桿斷裂也有關系!背壓壓力過大,加料時,螺桿后作力增大,也可以使螺桿斷裂!
射膠終點不能位零,尤其是帶有高速射出機【蓄壓氣】射出很容易損傷火箭頭!射出殘量要控制好。記住,最關鍵的,再手動射出必須把保壓時間調為零,防止射膠終點為零!
成型溫度,要控制好。在開機時,注意要后松退再射出,因為在沒有松退時,火箭頭處有原料包裹,如果直接洗料或者射出,可直接造成火箭頭斷,逆指環破裂,記住先后松退再射出,使火箭頭的原料與火箭頭相分離開!!
記住不管使用什么原料,停機不生產,一定要把殘余的原料全都排出去,為下一次生產做好準備!
展開 由于注塑機加工的復雜性,在生產過程中經常會遇到各種各樣的小問題,雖然這些問題不大,卻總是困擾到工廠的生產效率,影響經濟效益,因此,金洋螺桿整理了問題的匯總以及問題解決的常規方法,如下表:
癥狀
螺桿料管部分原因
解決方案
不下料
螺桿斷裂
換新的螺桿
料斗架“橋”
把“橋”弄塌
料管進料段溫度過高
重設進料段溫度保證運水圈暢通運行
粉碎料體積過大
將原料重新破碎,改變料管進料口的設計(內壁拉槽,做偏心銑斜度),加 深螺桿螺槽的深度
產品發黃有黑點
螺桿料管磨損
根據磨損情況換相應的螺桿或料管
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MFR數據直接指導著注塑機的螺桿選擇。高MFR材料應搭配壓縮比較小的螺桿,以防止過度的剪切熱導致降解;而低MFR材料則需要壓縮比較大、剪切作用較強的螺桿,以確保塑化均勻。此外,MFR的測試條件(溫度、負荷)本身就是一個微型化的“注塑過程模擬”,為設定實際的料筒溫度、注射壓力提供了最直接的參考基準。
圖1 PBT-1 GC-MS譜圖
圖2 PBT-4 GC-MS譜圖
表3 靜態頂空GC-MS測試不同PBT的VOC結果
圖3為不同PBT樹脂的光澤度反射系數對比,表明PBT樹脂小分子揮發物質含量差別較大,在合成過程殘留的THF會以游離態形式殘留在樹脂中,從而使得小分子物質含量較高,且經過注塑機高溫螺桿剪切后小分子物質含量會進一步上升,影響車燈飾圈長期使用效果
阿特拉斯螺桿式空壓機的油路系統包括油箱、油冷卻器、機油過濾器、斷油閥、溫控閥等。
油氣分離器的下部容積起到油箱的作用,并附有加油孔、放油塞和油位計。
阿特拉斯螺桿式空氣壓縮機沒有液壓泵,潤滑油的循環式借助濾芯前的壓力與主機噴油口所產生的壓力差實現的。當壓縮機運轉時,油氣分離器中的氣體在最小壓力閥的作用下,首先建立起壓力,迫使潤滑油通過油冷卻器,再經機油過濾器進入斷油閥,
事故過程
螺桿壓縮機有五路油供油,運行夜班在早上07:30發現機組只有一路有油壓,四路為零。此時操作人員未及時停機,在07:55時通知值班人員。值班人員在08:20通知了檢修,檢修人員到主控制室時已08:40。此時機組發出異常振動和噪音,外操緊急停止設備。
壓縮機已無法盤車,拆解壓縮機后,發現一副同步齒輪燒毀,機封泄漏,軸承損壞。潤滑油全部污染。
隨著工業發展多樣性,空氣壓縮機種類也趨向于多樣化,而在節能減排的世界潮流中對空壓機的節能也提出更高的要求。兩級壓縮永磁螺桿空壓機節能效果相比于其他壓縮機有著絕對的優勢,越來越多的客戶開始選擇兩級壓縮
永磁螺桿空壓機
來替代工廠里的舊機器。
兩級永磁螺桿空壓機在多方面參數性能都比兩個單級壓縮空壓機更加優秀,如理論分析、中間冷卻、中間壓力調節、壓縮比等。
雙螺桿壓縮機是一種做回轉運動的容積式氣體壓縮機械,隨著螺桿轉子的轉動,陰陽轉子間的齒間容積沿轉子軸線從吸氣端運動到排氣端,且齒間容積由小到大再變小,發生周期性的變化,完成吸氣、壓縮和排氣過程。
壓縮機內溫度的變化對壓縮性能和效率有著至關重要的影響,為了準確地預測壓縮機的熱動力學特性,在CFD模擬中需要對金屬部件與工作流體之間的傳熱進行適當的分析與評估
吳霞俊
(神鋼無錫壓縮機股份有限公司,江蘇無錫214145)
[摘 要]:容積效率的準確計算是螺桿壓縮機熱力計算的重要組成部分。現有的半經驗法根據低馬赫數工況下的實驗數據提出了考慮泄漏、進氣溫度修正和充氣修正的方法。隨著螺桿壓縮機設計和制造技術的進步,螺桿壓縮機趨向大型化和高速化,原有的計算方法在高馬赫數的工況下,不能很好的吻合實驗數據。
作者基于L林德的半經驗容積效率計算方法提出了考慮流動損失的容積效率計算方法
雖然單螺桿和雙螺桿僅一字之差,很容易讓人聯想到系出同門,讓人誤以為單螺桿與雙螺桿是“近親”。但實際上這兩種類型的壓縮機無論在原理還是結構上都有非常明顯的不同。只是在成套后的結構、布局和工作流程上,大體相同。而且在產品的應用范圍上高度重疊,互為競爭機型。
本期我們就來探討下單螺桿壓縮機和雙螺桿壓縮機的不同
在很多領域如航天、生物醫藥、冷鏈運輸等都需要更低的溫度來保證生產制造的正常運行。因此,復疊式制冷系統和雙級壓縮制冷系統獲得了很多的關注。
(示意圖,不對應文中任何具體產品)