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Moldex3D模流分析
之
如何應用熱
流道
穩態分析改善
多
模
穴
成型
流動
平衡
Moldex3D 針對熱
流道
系統仿真量身打造的
解決
方案──熱
流道
穩態分析(Hot Runner Steady, HRS),可支持復雜熱
流道
和進階熱
流道
模塊的快速分析,并協助使用者優化
多
模
穴
的熱
流道
設計,評估該熱
流道
系統的
流動
行為,例如流率及
流動
平衡
比。熱
流道
穩態分析
不
需模擬
模
穴
內
流動
,即可提升迭代計算效率,達到改善熱
流道
設計的目的,因此可大幅減少分析時間。
2342
3
1
Moldex3D 中國
??? 2年前
帖子
決定
多
模
穴
射出件的
流動
平衡
性
下列事項需要加以考慮非結晶性塑料比結晶性塑料較能忍受
流動
不
平衡
性模具精度越高
多
模
穴
的
流動
不
平衡
性會越小
模
穴
的排氣溝設計與精度,對塑料充填影響很大,由其對于
多
模
穴
充填的
平衡
性也有很大影響。雖然
流道
尺寸與澆口大小尺寸精度已達要求,但是若排氣機構的精度有誤差,也會影響到各
模
穴
的
流動
平衡
性,所以也須嚴格檢查各
模
穴
的排氣溝尺寸精確性。
2611
2
型創科技2023
??? 2年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
一次
解決
電子零件的
流動
不
平衡
、縫合線及包封
問題
圖五 產品有過高的剪切應力仿真結果及實驗都清楚顯示,
流道
設計為影響
流動
不
平衡
的主因。因此根據Moldex3D的分析及
多
次實際驗證結果,設計了新的
流道
以取代原始方案。最后圜達團隊決定采用S型
流道
,來改善
流動
不
平衡
問題
(圖六)。圖六 新的S型
流道
設計
多
模
穴
模具若達到
流道
平衡
,每個
模
穴
就會在同樣的時間點進行充填和保壓。增加
模
穴
有助于提高產能,因此對于
多
模
穴
模具而言,
流道
平衡
顯得至關重要。
2370
Moldex3D 中國
??? 3年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
怎樣改善單
穴
閥式熱澆道
之
流動
不
平衡
及型蕊偏移現象
圖三 不同
流道
形式
之
溫度與
流動
波前比較 在第二部分,為了
解決
公模仁翹曲現象,團隊分別觀察模具鋼材、公模仁平移與正反操作側
模
溫對型芯偏移
之
影響。如表一 所示,以2234模具鋼材對型芯偏移
之
翹曲量最小,且透過公模仁材質與
流動
平衡
分析,以2234
流動
平衡
之
結果最好,
流動
差異在80%以后趨于明顯,而內外兩側
模
腔內壓差異亦在此階段發生,如圖四所示。
3797
Moldex3D 中國
??? 2年前
帖子
MoldFlow一
模
多
穴
平衡
結構分析
不
平衡
解決
方法總結
關鍵字:
流道
平衡
VP壓力失衡 填充末端壓力失衡 壓力
不
平衡
對于一
模
多
穴
的產品,
流道
設計是
平衡
結構,但是分析過程中充填結果個別穴位失衡,或者各個穴位壓力
不
均衡等現象,這個
問題
主要是兩個方面導致的,一個是MoldFlow原生網格的
不
一致導致,還有一個原因就是求解器計算過程穩健性太低導致的;如下圖所示: 上圖所示的產品,分析結果4個產品的充填過程和填充末端壓力
不
均勻
2747
1
1
王毅
??? 4年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
飛綠產品的
流動
不
平衡
改善了99%!
大綱飛綠團隊以
多
模
穴
、短周期、高良率、較少的后加工為目標進行食品儲物罐的量產開發,并采用閥式熱澆道以減少料頭及避免冷料造成外觀瑕疵。然而,采用閥式熱澆道卻產生了轉角效應,導致
流動
不
平衡
,并引發結合線、包封及熱暈痕
問題
。飛綠團隊藉由Moldex3D一系列的仿真分析,成功確認
問題
成因,并驗證
解決
對策,順利克服
問題
,達成穩定24小時連續性生產的目標。
2337
Moldex3D 中國
??? 3年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
充填過程中的
流動
行為
而藉由
流動
波前可以探查的充填
問題
如下:?了解充填與包壓時的
流動
行為?檢查是否有
不
完全充填(短射)的
問題
?檢查是否存在
流動
不
平衡
?偵測縫合線與包封的潛在位置?檢查各澆口與
流道
的充填分配是否
平衡
?尋找適合的澆口位置并預期縫合線的生成充填過程的示意圖 (a) 遲滯現象 (b) 賽馬現象 (c) 包封 (d)未
平衡
的
流道
(e)及 (f)
多
模
穴
的未
平衡
流道
系統
2289
Moldex3D 中國
??? 10月前
帖子
發泡材
之
充填
不
平衡
現象與發泡材于廢水中重金屬的吸附應用
■健行科技大學 / 黃世欣 教授 發泡材充填
不
平衡
現象探討 作者最近的計劃(也是國科會計劃)在探討一
模
8
穴
充填
不
平衡
的
問題
,想藉由發泡來看看充填
不
平衡
是否有減緩的現象,約在10年前請專題生用模流分析來探討一
模
多
穴
充填
不
平衡
問題
,學生告訴我,
流道
直徑愈小,
不
平衡
問題
愈嚴重。
3787
1
ACMT協會
??? 2年前
帖子
從此告別單一注塑,
多
模
腔
技術
引領未來!
圖1: 對稱式的一
模
8 腔
流道
設計以產品形狀相同為例,傳統處理
多
模
腔模具的熔體
流動
不
平衡
問題
,大多以幾何對稱的
流道
系統作設計( 如圖1所示),對稱式的
流道
設計可使8 腔的熔體
流動
充填與內壓較一致。
2818
3
1
ACMT協會
??? 2年前
帖子
Moldex3D模流分析Flow參考資料
之
制程特征
而藉由
流動
波前可以探查的充填
問題
如下: ?了解充填與包壓時的
流動
行為 ?檢查是否有
不
完全充填(短射)的
問題
?檢查是否存在
流動
不
平衡
?偵測縫合線與包封的潛在位置 ?檢查各澆口與
流道
的充填分配是否
平衡
?尋找適合的澆口位置并預期縫合線的生成 充填過程的示意圖 (a) 遲滯現象 (b) 賽馬現象 (c) 包封 (d)未
平衡
的
流道
(e)及 (f)
多
模
穴
的未
平衡
流道
系統
3730
1
Moldex3D 中國
??? 2年前
帖子
Moldex3D醫療器材產業
解決
方案
,以
解決
因厚度
不
均勻造成的融溶溫度快速下降以及
流動
遲滯的
問題
,確保平順且均勻的
模
穴
充填。
2256
Moldex3D 中國
??? 3年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
Process Characteristics
而藉由
流動
波前可以探查的充填
問題
如下:?了解充填與包壓時的
流動
行為?檢查是否有
不
完全充填(短射)的
問題
?檢查是否存在
流動
不
平衡
?偵測縫合線與包封的潛在位置?檢查各澆口與
流道
的充填分配是否
平衡
?尋找適合的澆口位置并預期縫合線的生成 充填過程的示意圖 (a) 遲滯現象 (b) 賽馬現象 (c) 包封 (d)未
平衡
的
流道
(e)及 (f)
多
模
穴
的未
平衡
流道
系統
2210
Moldex3D 中國
??? 1年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
熔融高分子黏度
而藉由
流動
波前可以探查的充填
問題
如下:?了解充填與包壓時的
流動
行為?檢查是否有
不
完全充填(短射)的
問題
?檢查是否存在
流動
不
平衡
?偵測縫合線與包封的潛在位置?檢查各澆口與
流道
的充填分配是否
平衡
?尋找適合的澆口位置并預期縫合線的生成充填過程的示意圖 (a) 遲滯現象 (b) 賽馬現象 (c) 包封 (d)未
平衡
的
流道
(e)及 (f)
多
模
穴
的未
平衡
流道
系統
2318
Moldex3D 中國
??? 12月前
帖子
應用 CAE
模
流分析
技術
在閥式熱澆道系統
之
模具設計
透過CAE 分析可以評估單模
穴
或
多
模
穴
配置、澆口型式與位置、熱
流道
斷面尺寸及長度,成型機臺頓數等,透過分析數據在模具開發階段便可以事先預知縫合線位置與成品翹曲變形的趨勢與數值,如此科學化的工具對于競爭激烈的模具產業而言是一項不可或缺的利器。圖1: 90% 充填進度 ( 定時控制案例) ; 閥式澆口控制:縫合線和非均勻
流動
的最佳
解決
方案閥式澆口是熱
流道
系統中的一個重要組件。
2230
5
型創科技2023
??? 3年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
SYNC for SOLIDWORKS的
流動
分析
流動
分析能夠
解決
與填充相關的
問題
,如短射 (
不
完全填充)、縫合線、包封、
流動
問題
、表面燒焦劣化,
流道
/
流動
平衡
,及澆口設計等
問題
;因此,本模塊可以在概念或產品設計時間使用。此外,塑件或模具設計師可以用計算機仿真測試可能的設計而縮短交付設計所需的時間。充填分析也可用于評估材料的加工性能 (Processing properties) 和作為材料選擇的參考。
4070
1
1
Moldex3D 中國
??? 2年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
筆電字鍵Family Mold開發與自動化導入
因此透過Moldex3D分析,適時改動
流道
尺寸、澆口位置、澆口數量來達到
流動
平衡
的設計(圖7為原始設計,圖8為優化后設計遮蓋處為機密,
不
可公開)。當原始設計在充填比例42%時,第一排體積較小的
模
穴
已經充填完成,但其余幾處
模
穴
皆尚未填飽,如此將造成部分
穴
數過保壓容易有毛邊等
問題
;而經過優化后設計的組別,在充填比例70%時,所有
模
穴
相較于原始設計有更
平衡
的充填行為,表示此優化設計
解決
流動
不
平衡
問題
。
2407
Moldex3D 中國
??? 2年前
帖子
Moldex3D模流分析SYNC
之
功能介紹
流動
分析能夠
解決
與填充相關的
問題
,如短射 (
不
完全填充)、縫合線、包封、
流動
問題
、表面燒焦劣化,
流道
/
流動
平衡
,及澆口設計等
問題
;因此,本模塊可以在概念或產品設計時間使用。此外,塑件或模具設計師可以用計算機仿真測試可能的設計而縮短交付設計所需的時間。填充分析也可用于評估材料的加工性能 (Processing properties) 和作為材料選擇的參考。
2398
1
1
Moldex3D 中國
??? 2年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
利用Moldex3D優化LED產品節約制
模
成本
設計變更將小組件的
流動
路徑加長,使小組件的充填時間可以拉到與大組件相同(圖三)。圖三 原始設計
流動
波前74%(上圖)與設計變更
流動
波前96%(下圖)的比較,可看出兩個
模
穴
流動
不
平衡
的情況已
解決
除此之外,透過優化冷卻水路系統,使最長冷卻時間由原本的21.009秒減少為18.489秒,縮短了成型周期。
2114
Moldex3D 中國
??? 3年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
奇菱科技利用
模
流提升TFT-LCD相關零組件質量
奇菱科技主要發展項目即為 TFT-LCD
之
相關零組件,如:背光板支架、液晶屏幕顯示器外殼、背光板邊條等。由于各零組件的結構不同,在產品設計及成型加工上所發生的
問題
情況與
解決
方法也皆
不
相同。這些零組件位搭配液晶顯示器外型,常常在成品肉厚設計上有很
多
的差異,加上目前大尺寸的顯示器的開發及考慮成本、時效性種種
問題
,相對上模具的設計開發將更具挑戰。
1996
Moldex3D 中國
??? 3年前
帖子
Moldex3D模流分析
之
閥式澆口控制:縫合線和非均勻
流動
閥式澆口是熱
流道
系統中的一個重要組件。關閉控制閥可避免熔膠進入
模
穴
,因此能準確地控制熔膠進入
模
穴
的時機。這項特性相當重要,尤其對于
多
澆口系統,當
流動
波前通過熱澆道后才開啟控制閥,就可以預防縫合線
問題
。此外,適當使用閥式澆口也可幫助使用者降低壓力分布不均而產生的熔膠密度變化,以避免應力痕或陰陽面等表面缺陷。
2626
3
2
Moldex3D 中國
??? 2年前
20條/頁
1
2
3
4
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跳至
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