Moldex3D模流分析之飛綠產品的流動不平衡改善了99%!
大綱
飛綠團隊以多模穴、短周期、高良率、較少的后加工為目標進行食品儲物罐的量產開發,并采用閥式熱澆道以減少料頭及避免冷料造成外觀瑕疵。然而,采用閥式熱澆道卻產生了轉角效應,導致流動不平衡,并引發結合線、包封及熱暈痕問題。飛綠團隊藉由Moldex3D一系列的仿真分析,成功確認問題成因,并驗證解決對策,順利克服問題,達成穩定24小時連續性生產的目標。
挑戰
流動不平衡
包封與結合線
熱暈痕
解決方案
以Moldex3D充填分析及Hexa-based網格技術,找出改善流動平衡的方法
效益
克服外觀瑕疵
成型良率改善99%
穩定生產
案例研究
本產品為一透明儲物罐(圖一),材料為AS,尺寸為140mm * 140mm * 210mm。模具為雙模穴設計,采閥式熱澆道系統,從底部開始充填。該制程規畫為高量型產品,且需要滿足24小時連續生產的需求。雖然使用閥式熱澆道系統及優良的冷卻水路設計,能有效改善表面缺陷并縮短成型時間,但仍會因為流動不平衡而產生縫合線、包封和熱暈痕等問題。

圖一 產品: 透明儲物罐
根據Moldex3D的模擬結果,確實有偵測到流動不平衡現象(圖二)。進一步觀察溫度結果剖面,可發現因為熔膠繞過閥針而產生轉角效應,導致高溫熔膠大部分往外側分布,并延續至成品(圖三)。

圖二 由Moldex3D的流動波前等值線(左)可看出流動不平衡現象,且與實驗結果(右)相符。

圖三 觀察溫度剖面,發現熔膠通過閥針(左)后產生溫度分配,并延續至成品(右)
仿真結果與實驗驗證皆清楚地顯示,閥針是影響流動平衡的關鍵。因此飛綠嘗試透過CAE快速驗證修改閥針長度和移除閥針的結果后,發現移除閥針后流動平衡有明顯的改善(圖四),實際成型驗證亦與分析結果吻合(圖五)。
最后飛綠透過翻轉式流道設計,縮小了熔膠通過澆口后的溫度差異(圖六),并改善了流動平衡(圖七)。

圖六 透過流道翻轉設計,通過閥針后的溫度差異減少(左),進而改善流動平衡(右)

圖七 設計優化后,流動平衡明顯改善(右)
飛綠團隊透過Moldex3D的分析及一系列低成本的實際驗證,找出造成產品問題的根本原因,并藉此改善了閥針設計,使得流動不平衡不良率從100%降低至0%;實際生產總不良率降至0.05%,避免無效的生產和成本的浪費。
結果
透過Moldex3D的流動及Hexa-based網格技術,飛綠工程師能夠仿真產品的流動不平衡現象、找出引發轉角效應的原因,并呈現高解析的溫度分布情形。此外經由比對模擬分析和實驗結果,也證實閥針的設計是造成流動不平衡的關鍵。Moldex3D協助飛綠團隊優化流道設計,降低熔膠通過閥針后的溫度差異,進而改善流動平衡。
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