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帖子 某廠脫整體系統阻力分析
傳熱設置:以體內噴淋域的吸熱反應來模擬漿液與煙氣的傳熱。考慮到煙囪內產生旋流,湍流模型采用realizable k-e模型,湍流流場的計算采用有限體積法離散控制方程,算法采用Simple算法,對流項采用一階迎風格式。結果及分析脫的模擬運行結果如下:
2321
LCFX ??? 9月前
某廠脫硫塔整體系統阻力分析
帖子 SDA脫煙道降阻分析
某項目的工藝流程為高爐焦爐煤氣進入燃氣鍋爐燃燒,燃燒后的煙氣進入SDA脫脫硫,再進入袋除塵器除塵,最后經出口煙道進入煙囪排出。在整個系統的運行中,SDA脫需在負壓條件下運行,由于現場實測3#線出口管道阻力大,導致正壓區處于脫旋轉霧化器處,致使旋轉噴霧器無法正常運行。對3#線系統進行模擬分析,并提出方案優化降阻。
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LCFX ??? 3年前
SDA脫硫塔煙道降阻分析
帖子 除霧器CFD仿真
計算結果流場內氣流流動狀態如下:速度流線圖中間截面速度分布氣液分離及超凈除霧層出口速度分布孔板上方1m處速度分布孔板上方2m處速度分布壓力監測面壓力數值由仿真結果能夠看出,氣流在脫內流動順暢,無明顯的回流等現象,氣流經過孔板后,在脫內、氣液分離裝置及超凈除霧裝置出口處氣流分布均勻,無過風速,也沒有流線過于密集和過于稀疏的地方
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LCFX ??? 3年前
脫硫塔除霧器CFD仿真
帖子 火災事故為何頻發?有幾點思考分享
因工藝原因,環保設施在正常運行中濕度大,不會發生脫意外火災,但在建設、檢修過程中屬高頻現象。脫硫系統的消防隱患主要在吸收,吸收防腐材料為玻璃鱗片樹脂涂料,脫頂部為PP材質的除霧器,這些均為易燃物質,也是引起火災的主要部位。脫內部防腐材料耐溫極限約180℃,當遇到電焊等高溫時極易引起燃燒。
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化工707 ??? 4年前
脫硫塔火災事故為何頻發?有幾點思考分享
帖子 填料更換技術措施
摘要:主要介紹焦爐煤氣干法脫填料更換施工技術在寶鋼湛江鋼鐵煤精干法脫硫裝置中的應用,詳細敘述人員安全防護措施、舊填料清出方法、新填料裝填方法及硫化亞鐵(FeS)防自燃措施。焦爐煤氣干法脫是焦化廠的一種煤氣凈化設備, 為一種干法立式煤氣脫, 應用粒狀填料來脫除焦爐煤氣中的硫化物,其脫硫效率較,但填料的壽命較短,飽和的填料中富含硫化亞鐵。
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冶金焦化 ??? 4年前
脫硫塔填料更換技術措施
帖子 廢氣凈化的性能特點
廢氣凈化的性能特點 廢氣凈化效率:酸(堿)霧廢氣凈化采用兩級反噴,填料比表面積。實驗研究結果確定的氣比保證了性能穩定,各種濃度的酸(或堿)廢氣凈化效率可達85%-95%。廢氣凈化阻力低:廢氣凈化在保證足夠氣液接觸面積的基礎上,選用空氣動力學性較的填料品種和結構形式,使設備阻力在額定風量下不超過40毫米水柱,是***內各種低阻力填料吸收之一。這有利于匹配耐腐蝕的低壓通風機。
1994
A氣旋塔催化燃燒除塵設備廠家. ??? 3年前
帖子 某脫煙塔合一結構強度計算、錨栓計算
1.工程概況 該脫位于廣東省陽江,75.538m,為單管變截面脫,現取該脫作為計算對象進行結構計算。
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LCFX ??? 1年前
某脫硫塔煙塔合一結構強度計算、錨栓計算
帖子 浙江石化C3/C4分離裝置異丁烷含量超標原因及對策
異丁烷可以與混合C4中的烯烴進行烷基化反應,生產辛烷值汽油組分;也可用于制備環氧丙烷、異丁烯等化工原料。異丁烷經過氧化、脫水步驟,可以制備碳酸二甲酯。工藝流程液化氣原料進入脫丙烷進料緩沖罐,經脫丙烷進料泵升壓,經換熱后進入脫丙烷。丙烷和混合C4組分在脫丙烷塔內進行分離。頂油氣經過脫丙烷頂空冷器冷卻,進入脫丙烷頂回流罐。
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化工707 ??? 3年前
浙江石化C3/C4分離裝置異丁烷硫含量超標原因及對策
帖子 電化學氣體傳感器在脫的應用
為了有效減少硫化物的排放,脫作為一種重要的污染控制設備被廣泛應用于各種工業領域。而在脫的運作過程中,電化學氣體傳感器發揮著至關重要的作用。脫結構特征及工作原理根據結構不同又可分為填料和噴淋。在填料塔內為便于吸收漿液與煙氣充分接觸,一般濕法脫硫吸收按吸收漿液與煙氣的流向分有順流和逆流兩種型式。
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大愛技術 ??? 2年前
電化學氣體傳感器在脫硫塔的應用
帖子 管式加熱爐煙氣治理的技術研究與開發
公司技術部積極進行脫硫流場模擬,從流場模擬中能直觀描繪煙氣在脫內的流動狀態,預測煙氣在脫各個部位的分布均勻度,并確認了系統的壓降,從而選取最優的脫結構用于煙氣治理中。
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冶金焦化 ??? 3年前
管式加熱爐煙氣治理的技術研究與開發
帖子 原油常減壓蒸餾裝置的工藝特征
因此,國內加工大慶原油的煉油廠一般都采用初餾,并且只取初餾頂的汽油作為重整原料。4.原油的含量和含鹽量 當加工含原油時,在溫度超過 160~180℃的條件下,某些含化合物會分解而釋放出 H2S,原油中的鹽分則可能水解而析出 HCl,造成蒸餾頂部、汽相餾出管線與冷凝冷卻系統等低溫部位的嚴重腐蝕。
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化工活動家 ??? 3年前
原油常減壓蒸餾裝置的工藝特征
帖子 pp填料噴淋nu
塔內頂部的噴淋中和液體噴淋在填料層上形成一層液膜,酸堿廢氣進入填料層吸收或中和反應,填料層能提供足夠大的表面積與廢氣充分接觸,對氣體流動又不造成過大的阻力,吸收或中和后的氣體經除霧器收集后,由出風口排出外。  填料層結構主要是去除有害氣體(硫化物、硝化物等),吸收液采用堿液吸收,填料層增大氣液接觸面積,吸收后的液體可以在填料層正常滲漏。
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A氣旋塔催化燃燒除塵設備廠家. ??? 3年前
帖子 板式和填料的區別
這些板各有各的特點和使用體系,現將幾種主要板的性能比較塔盤類型優點缺點適用場合泡罩板較成熟、操作穩定結構復雜、造價阻力大、處理能力小特別容易堵塞的物系浮閥板效率、操作范圍寬浮閥易脫落分離要求、負荷變化大篩板結構簡單、造價低、板效率
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化工交流 ??? 3年前
帖子 焦爐煤氣脫硫技術路線、現狀及五種工藝對比
再生中生成的大量泡沫從頂流入泡沫槽,對其加熱攪拌使之澄清分層,清液返回脫硫系統。由于雙核酞菁化合物催化下的液相硫化氫氧化反應為自由基反應,所以PDS能表現出極強的催化活性,加快反應進程。所以,PDS法在合適的工藝條件下能夠達到很的煤氣脫硫凈化效率。催化產物單質的形態為易浮選的大顆粒,容易進行分離脫除,不會對脫產生堵塞,反而對工藝設備有良好的清洗作用。
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冶金焦化 ??? 4年前
焦爐煤氣脫硫技術路線、現狀及五種工藝對比
帖子 設備常見腐蝕部位
材料防腐即在工藝防護基礎上,提高材料等級,選用如20R+0Cr13復合板制造常壓頂5層塔盤部位殼體。2、S-H2S-RSH(硫醇)腐蝕 高溫腐蝕部位:焦化分餾底系統最嚴重,蒸餾減壓底系統次之,催化分餾底系統又次之。 腐蝕形態:化學腐蝕,均勻減薄。
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化工設備人 ??? 4年前
帖子 某半干法脫硫袋除塵器袋室分風、袋體表面風速模擬
</p><p><strong>典型流程</strong>:</p><ul><li>煙氣 → 半干法脫(噴入石灰漿+循環灰)→ 袋式除塵器 → 凈煙氣排放。</li></ul><p><strong>模擬目標</strong>:</p><ul><li>脫內氣固混合均勻性(影響SO?反應效率)(本項目不做模擬)。</li><li>除塵器內氣流分布均勻性(防止濾袋局部過載或磨損)。
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LCFX ??? 1年前
某半干法脫硫袋除塵器袋室分風、袋體表面風速模擬
帖子 設備常見腐蝕部位
材料防腐即在工藝防護基礎上,提高材料等級,選用如20R+0Cr13復合板制造常壓頂5層塔盤部位殼體。二、S-H2S-RSH(硫醇)腐蝕高溫腐蝕部位:焦化分餾底系統最嚴重,蒸餾減壓底系統次之,催化分餾底系統又次之。腐蝕形態:化學腐蝕,均勻減薄。
2358
化工交流 ??? 4年前
帖子 史上最全催化裂化汽油脫硫精制技術大盤點!
選擇性加氫反應器與分餾相結合將FCC汽油分割為輕汽油餾分和重汽油餾分。分餾頂流出的輕餾分中不含硫醇,含量低并且二烯烴濃度滿足后續的醚化或烷基化單元;底流出的重汽油餾分在雙催化劑體系中進行深加氫脫硫,在脫硫水平下控制烯烴飽和程度。工藝流程如下圖所示。Prime-G+工藝采用的雙催化劑體系是IFP和Axens開發的HR-806和HR-841催化劑的組合。
4835
化工活動家 ??? 3年前
史上最全催化裂化汽油脫硫精制技術大盤點!
帖子 針對袋除塵器運行阻力過高的流場分析
目前中控顯示運行阻力,經分析除塵器結構,問題可能出現在以下幾點:1.來自磨機和增濕的煙氣匯合流入匯風箱,導致除塵器進口煙氣分布不均。2.且來自磨機的煙氣管道與主管道成直角相貫,導致進口段阻力。3.灰斗進口管道最小斷面處風速過,導致設備阻力升高。現通過模擬磨開和磨停兩種情況,并就以上問題通過添加導流及改造灰斗進氣管道的方式對設備內流場進行優化,降低設備阻力
2264
LCFX ??? 8月前
針對袋除塵器運行阻力過高的流場分析
帖子 值得收藏!中石化的32種石油煉制技術!
液收,一般體積收率超過99.7 %。生產工藝:該技術主要用于除去來自FCC全餾分石腦油中的,可將進料含量從2000 μg/g降至產品含量小于10 μg/g,脫硫過程一步完成,且產品收率,汽油辛烷值損失少。
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化工設備人 ??? 3年前
值得收藏!中石化的32種石油煉制技術!
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