SDA脫硫塔煙道降阻分析

       某項目的工藝流程為高爐焦爐煤氣進入燃氣鍋爐燃燒,燃燒后的煙氣進入SDA脫硫塔脫硫,再進入袋除塵器除塵,最后經出口煙道進入煙囪排出。在整個系統的運行中,SDA脫硫塔需在負壓條件下運行,由于現場實測3#線出口管道阻力大,導致正壓區處于脫硫塔旋轉霧化器處,致使旋轉噴霧器無法正常運行。對3#線系統進行模擬分析,并提出方案優化降阻。

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SDA脫硫塔煙道降阻分析的圖23#線管道三維模型

       圖紙中顯示,3#線進口管道均為雙風機進口,且管道進口尺寸均為3600mm×2600mm,進口管道煙氣量為90萬,進口速度邊界為13.35m/s。煙氣溫度為150℃。

3#線管道系統優化

由于現場實測結果表明,3#線出口管道阻力較大,因此需對3#線出口管道進行模擬優化,初始情況下出口管道內流線圖如下:

SDA脫硫塔煙道降阻分析的圖3  

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3#線出口管道內流線圖

      出口管道總阻力為778Pa,其中Z字形彎頭阻力為363.6Pa,增壓風機出口彎頭的阻力為210.1Pa,風阻主要集中在這兩個區域內,對Z字型彎頭和增壓風機出口彎頭進行流場優化。

添加導流板后,出口管道內流線如下圖:

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SDA脫硫塔煙道降阻分析的圖6

3#線出口管道優化方案內流線圖

       顯然,在添加導流板后,管道內流線更加平順,并且分布更加均勻,管道內的最高風速由原始狀態的34.57m/s降低到了14.34m/s。對比原始狀態的壓力數據,添加導流板后出口管道的總阻力降低至363.5Pa,降低了約414.5Pa,其中Z字形彎頭阻力降低為164.3Pa。增壓風機出口彎頭的阻力為100.3Pa,降低了109.8Pa。此外,在Z字型彎頭添加導流板后,均流了下游流場,使得下游阻力也降低了106Pa。

3#線進口管道 

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SDA脫硫塔煙道降阻分析的圖8

3#線進口管道內流線圖

      3#進口管道阻力為699.2Pa,阻力較高,這是由于進口管道內彎頭較多,且相鄰彎頭之間距離較近,氣流無法充分擴散,以旋流的形式分布在管道中,進而導致阻力升高。

由于3#進口管道阻力較高,因此考慮提出導流方案對其進行適當優化,優化后管道內流線如下圖:

SDA脫硫塔煙道降阻分析的圖9  

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3#線進口管道優化方案內流線圖

      添加導流后,管道內氣流的旋流程度明顯降低,氣流更加平順。進口管道阻力由699.2Pa降低到了421Pa,降低278.2Pa,降幅為39.8%,降幅顯著。

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