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帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法體積全像光柵的繞效率
OpticStudio長期以來一直支持理想全像的。然而,為了準確地說明體積全像的特性,除了考慮繞光線的傳播方向外,還必須考慮繞效率、材料收縮或折射率變化等因素。考慮繞效率使用戶能夠進行圖像和綜合優化等高級分析。表面反射光柵與體積全像光柵的比較在介紹這個模型之前,我們先簡單解釋一下表面反射光柵(SRG)和體積全像光柵(VHG)的區別。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:在 OpticStudio 中高階雷光束
在這種情況下,應使用高斯束腰光束選項來光束模式。雷的一般輸出可以從近軸波動方程的解中找到。對於雷增益孔徑中的矩形、圓形和橢圓對稱性,已經找到了該方程的三組正交解。所有這三種解決方案都可以在物理光學傳播 (POP) 中的 OpticStudio 中建模。一旦確定了由這些解決方案中的任何一個定義的光束的輸入分佈,就會使用 POP 將光束傳播通過感興趣的光學系統。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:在 OpticStudio 中模擬高階雷射光束
帖子 模流分析應用出壓縮成型提高車燈透鏡品質案例
總和光彈條紋黑色線條越密集,表示殘留應力越大,光學品質越差,出成型黑色線條較內壓縮密集(如圖6、圖7 所示)。3. 經由上述兩點可知,此案例內壓縮可以改善出成型產品形變與提升光學品質。■本篇文章由張金泉顧問與科盛科技共同撰寫。
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ACMT協會 ??? 2年前
模流分析應用射出壓縮成型提高車燈透鏡品質案例
帖子 Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
在「加工精靈」中,您可以進入 ScrewPlus 組以指定螺桿特性,編輯螺桿的製程操作條件、使用 ScrewPlus 求解器螺桿製程、視覺化熔化結果,然後更新更真實的熔化溫度,以進行進一步的出成型程序。完成 ScrewPlus 後,您必須回到「加工精靈」完成出成型規格。接著您可以加入塑化螺桿的效應,來執行出成型條件的一般
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之螺桿分析模組
帖子 ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
光學元件(DOE)和超表面/超穎透鏡在光學系統設計中越來越受歡迎,其應用範圍從手機鏡頭到AR / VR耳機,從3D傳感到照明。但是,對於包含 DOE 或超穎透鏡的系統進行和設計總是很棘手的。沒有通用的方法可以處理所有情況。設計人員需要根據具體情況決定其系統的策略。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術應用專題:如何在OpticStudio中設計DOE透鏡或超穎透鏡
帖子 決定多出件的流動平衡性
如何使用實驗信息檢查多穴充填實驗各穴樣品的重量偏差值的最大值與最小值,在大部分多穴模具案例中一般偏差值不會超過5%。對于精度要求較嚴格的產品一般偏差值會要求在3% 以內,但如果成品沒有精度要求那偏差值超過5% 有時也是可以接受的。
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型創科技2023 ??? 2年前
決定多模穴射出件的流動平衡性
帖子 Moldex3D模流分析之粉末出模擬改善氧化鋯人工牙根翹曲
第一的產品質量提高12.12%,第二產品質量提高59.03% 減少修模時間和成本 成功縮短產品研發周期案例研究本案例目標為改善燒結前生胚的不均勻的收縮及粉末濃度。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之粉末射出模擬改善氧化鋯人工牙根翹曲
帖子 Moldex3D模流分析之金屬工業中心以Moldex3D光學模塊優化雷投影機數組鏡片
案例產品為雷投影機的數組鏡片,目標為藉由仿真分析找出最佳制程參數,以降低雙折射現象、改善產品翹曲和光折射均勻,并希望能將殘留應力降低。圖一 本案例產品為雷投影機的數組鏡片金屬工業中心利用Moldex3D光學模塊仿真原始設計和設計變更。設計變更的部分包括溫、射速、保壓壓力和保壓時間等。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之金屬工業中心以Moldex3D光學模塊優化雷射投影機數組鏡片
帖子 用CAE出仿真技術改善產品結構
圖1:某采樣拭子案例,為單個熱嘴進膠,一兩穴40棒,實際生產時發現,每穴邊緣的4根拭子棒在斷點處難折斷 圖1為某采樣拭子案例,原出工藝為單個熱嘴進膠,一兩穴40棒,但實際生產的時候卻發現,每穴邊緣的4根拭子棒在斷點處難折斷。
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型創科技2023 ??? 2年前
用CAE射出仿真技術改善產品結構
帖子 Moldex3D模流分析之氣體輔助出成型模擬技術協助光寶科技提升產品尺寸穩定性
除此之外,此案例分析也驗證了氣體滲透行為的模擬分析與實際試二次滲透行為結果的一致性。分析結果顯示仿真結果與實際試的二次滲透行為結果一致
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之氣體輔助射出成型模擬技術協助光寶科技提升產品尺寸穩定性
帖子 用CAE出仿真技術改善產品結構
彼時,金旸也開發了通過FDA認證的醫用級、食品級ABS S20材料,并利用CAE出仿真技術,對拭子棒折斷處進行改善。 圖1:某采樣拭子案例,為單個熱嘴進膠,一兩穴40棒,實際生產時發現,每穴邊緣的4根拭子棒在斷點處難折斷 圖1為某采樣拭子案例,原出工藝為單個熱嘴進膠,一兩穴40棒,但實際生產的時候卻發現,每穴邊緣的4根拭子棒在斷點處難折斷。
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型創科技2023 ??? 2年前
用CAE射出仿真技術改善產品結構
帖子 Moldex3D模流分析之利用Moldex3D優化LED產品節約制成本
圖五 實際出設計變更后的組件,發現大小組件的短情形與圖三的模擬結果一致結果本案例同時達到減少生產成本和改善產品質量的雙重目的,在制前就完成澆口、流道和冷卻系統的優化。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之利用Moldex3D優化LED產品節約制模成本
帖子 Moldex3D模流分析之德國開姆尼茨工業大學 以Moldex3D研究熱固性出成型的壁滑移現象
圖三為螺旋狀塑件,以一段速出;圖四則為復雜工業零件,以多段速出。兩者的制程條件則分別如表一、表二所示。從兩個塑件中可觀察到,在不同的制程條件下,酚醛熔膠與腔壁之間都有明顯的壁滑移現象,白色記號沿著表面的熔膠流動方向移動。圖五為兩個塑件的壁滑移現象。圖五 白色記號在螺旋及復雜塑件的腔表面滑動在出成型的數值計算中,材料特性是影響最終模擬真實性的重要因素之一。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之德國開姆尼茨工業大學 以Moldex3D研究熱固性射出成型的壁滑移現象
帖子 Moldex3D模流分析之土耳其汽車零件制造商藉Moldex3D克服多材質出難題
效益產品質量改善: 降低PP+GF30充填的總位移量 EPDM充填達到零短 節省設計修正的時間、縮短生產周期,并降低研發成本案例研究本案例目的為解決PP+GF30與EPDM多材質出成型的翹曲問題。翹曲情形主要發生在第一次充填(PP+GF30)時,因此須針對此階段進行改善,避免其成品無法與第二次充填(EPDM)的組件互相嵌合。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之土耳其汽車零件制造商藉Moldex3D克服多材質射出難題
帖子 出制程的冷卻時間加工條件
或是有些出件需要非常長的成形周期才能使溫達到穩定狀況。另外不同冷卻時間條件也會對出件產品的收縮量有不同的影響。所以冷卻時間條件的設定對于出產品的質量與制程上的穩定性影響很大。
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型創科技2023 ??? 3年前
射出制程的冷卻時間加工條件
帖子 基于感測信息之厚件出成型表面微縮痕質量監測
表面微縮痕質量監測本文在出成型過程,除透過DAQ訊號擷取卡以擷取出成型系統壓力及螺桿信息外,透過自行在機臺大柱及穴內部分別安裝之大柱應變傳感器及穴壓力傳感器更可獲悉出成型過程模具撐狀態及熔膠在穴充填壓力狀態,而所擷取壓力及鎖模力感測信息更進一步萃取壓力峰值、黏度指標及鎖模力增量指標以觀察微縮痕與感測質量特征關系[4-6]。
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ACMT協會 ??? 2年前
基于感測信息之厚件射出成型表面微縮痕質量監測
帖子 ENGEL sim link數據接口實現模流分析和出機之間的直接數據傳輸
在一個多型腔模具生產汽車零部件的案例中,清晰地展示了sim link如何加快出模具試出工藝優化,并提高生產力。 在為最新研發的出產品進行模具設計之前,我們已經掌握了大量信息。例如,通過CFD模擬識別可能的注射點,檢查型腔的填充過程,為未來的出工藝設定邊界條件,并優化模具冷卻。如果模擬仿真的結果令人滿意,便可開始制造模具。
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ACMT協會 ??? 1年前
ENGEL sim link數據接口實現模流分析和射出機之間的直接數據傳輸
帖子 Moldex3D模流分析之探究共出產品物理機制并解決翹曲問題
挑戰 控制共出制程的塑料性質、核心料/皮層料比例和制程參數 翹曲問題 產品尺寸精度控制解決方案透過Moldex3D共出模塊找出核心料/皮層比率和制程參數,成功控制核心料穿透和翹曲現象效益 改善翹曲量53% 減少試時間和成本案例研究本項目目標主要為研究造成翹曲現象的物理機制,改善產品翹曲。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之探究共射出產品物理機制并解決翹曲問題
帖子 Moldex3D模流分析之應用Moldex3D實驗設計法分析 降低隱形眼鏡殼翹曲變形
效益 減少試時間與風險,降低人力成本 改善產品翹曲變形達28%案例研究本案例的產品為隱形眼鏡殼,因產品需要經過二次加工,尺寸精度尤為重要。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之應用Moldex3D實驗設計法分析 降低隱形眼鏡殼模翹曲變形
帖子 Moldex3D模流分析之探究共出產品物理機制并解決翹曲問題
效益 • 改善翹曲量53% • 減少試時間和成本 案例研究 本項目目標主要為研究造成翹曲現象的物理機制,改善產品翹曲。為了能夠對共射出成型制程有更深入的研究,云科大團隊決定使用Moldex3D軟件。本案例的產品幾何模型、流道系統和產品尺寸如圖一所示。
2106
Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之探究共射出產品物理機制并解決翹曲問題
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