Moldex3D模流分析之土耳其汽車零件制造商藉Moldex3D克服多材質射出難題

大綱
本案例中的產品為油箱外殼,使用PP+GF30與乙烯丙烯橡膠(EPDM)兩種塑料,經由多材質射出成型制程生產。多材質射出制程的難度特別高,玻璃纖維排向必須與流動方向一致,而流動方向將影響到產品是否變形。若產品扭曲的部位無法準確嵌入另一個腔室,EPDM將無法成功充填。此外,要將EPDM完全平衡地填入分層精細的PP+GF30中,也是另一個難題。FARPLAS利用Moldex3D對油箱外殼的制程進行各項分析,最后成功預測出潛在的問題,并省下重復修模的時間。
挑戰
PP+GF30充填完成后產生的變形問題
對EPDM充填的進澆位置和產品局部厚度做出最佳設計
需要充足的EPDM充填量,以補滿熱澆道間隙
解決方案
Moldex3D可幫助FARPLAS獲取正確的設計變更信息,協助改善第一次充填(PP+GF30)發生的翹曲問題,以及第二次充填(EPDM)的流動平衡和短射問題。透過高階網格模擬,可得到極為精準的分析結果,與實驗結果幾乎是100%吻合。
效益
產品質量改善:
降低PP+GF30充填的總位移量
EPDM充填達到零短射
節省設計修正的時間、縮短生產周期,并降低研發成本
案例研究
本案例目的為解決PP+GF30與EPDM多材質射出成型的翹曲問題。翹曲情形主要發生在第一次充填(PP+GF30)時,因此須針對此階段進行改善,避免其成品無法與第二次充填(EPDM)的組件互相嵌合。同時第二次充填時的模穴,也須有適當的設計,確保充填完整。
FARPLAS首先利用Moldex3D進行第一次充填的模擬,分析結果預測出翹曲問題,于是根據模擬結果進行模具設計,并同步進行第二次充填模擬。FARPLAS針對第一次充填進行的修正包括:在部分區域增加肋條設計作為支撐,以強化產品堅固性;部分區域則移除肋條,使產品厚度較平均(圖一)。經上述變更后,翹曲問題獲得明顯改善(圖二)。
圖一 與原始設計(左)相比,變更后的設計肋條增加了,并移除部分區域的肋條
圖二 原始設計(左)缺乏支撐的肋條,翹曲變形較嚴重(最大值為2.78mm),變更后的設計(右)多了支撐肋條,
翹曲情形改善(最大值為2.47mm)
在第二次充填的部分,Moldex3D偵測出充填不完整而導致短射的現象。因此FARPLAS針對第二次充填進行產品幾何(圖三)和厚度(圖四)的修正,改善了EPDM的流動行為,使充填完整,并成功解決了短射問題。
圖五 原始設計(左)的短射問題經設計變更后(右)已獲得解決
除了從分析結果看出設計變更后,翹曲和短射問題都獲得改善之外,FARPLAS也以實驗驗證模擬的準確性。實驗結果發現,將模流分析的網格等級從3提高到5之后,結果幾乎是100%準確。圖六及圖七分別為EPDM充填的原始設計和設計變更比較,皆可發現模流分析和實驗結果相符合。
結果
經由Moldex3D網格等級5的模流分析,可清楚了解多材質射出制程中,PP+GF30和EPDM兩次充填的流動行為,并藉由實驗驗證其準確度幾乎達100%。Moldex3D幫助FARPLAS在實際生產前,提前預測潛在的制造難題,并及早做出必要的修正,避免耗費過多的時間成本在重復試模。
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