Moldex3D模流分析之金屬工業中心以Moldex3D光學模塊優化雷射投影機數組鏡片

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大綱

Moldex3D光學分析模塊已廣泛應用于光學產業,協助提高產品質量和降低生產成本。金屬工業中心運用Moldex3D實驗設計法(DOE)及光學分析模塊,觀察雷射投影機內數組鏡片的雙折射現象和成型參數之間的關聯,改善殘留應力和翹曲問題。經由實際試模也發現,Moldex3D的仿真結果和實際制造高度符合,可以協助在實際制造前,達成成型參數優化,節省開發時間和試模成本。

挑戰

  • 降低雙折射現象

  • 改善翹曲

  • 改善光束均勻度

解決方案

藉由Moldex3D的光學分析模塊和實驗設計法(DOE)優化成型參數,降低光雙折射現象并改善翹曲和光的折射均勻度。

效益

  • 找出影響產品質量的關鍵因素為射出速度和保壓壓力

  • 雙折射現象改善了3%

  • 總位移量由7X10-2mm降低為1.7X10-2 mm

案例研究

由于光學鏡片必須滿足高透光需求,一般射出成型多選用非結晶材料。射出過程中,塑料受到射出溫度和壓力變化,使得產品收縮行為不易控制。此外塑料材料受到過高的壓力容易產生塑料脆裂;溫度過高則可能導致熱裂解。如何優化成型參數是控制光學鏡片質量高低的關鍵。

本案例產品為雷射投影機的數組鏡片,目標為藉由仿真分析找出最佳制程參數,以降低雙折射現象、改善產品翹曲和光折射均勻,并希望能將殘留應力降低。

Moldex3D模流分析之金屬工業中心以Moldex3D光學模塊優化雷射投影機數組鏡片的圖2圖一 本案例產品為雷射投影機的數組鏡片

金屬工業中心利用Moldex3D光學模塊仿真原始設計和設計變更。設計變更的部分包括模溫、射速、保壓壓力和保壓時間等。透過Moldex3D DOE模塊分析發現,若提高射出速度會改善雙折射的現象,而使用較高的保壓壓力,則會改善翹曲現象,但是若同時提高射速和保壓壓力,較高的壓力卻會導致較高的殘留應力,并影響澆口附近的光折射均勻性。最后,金工選擇忽略提高保壓壓力,因為比較總位移量后發現,原始設計和變更設計的差距不到1。在綜合各項模擬參數影響后,金工中心成功獲得優化產品。

圖二為原始設計和設計變更(提高設速)的模擬結果比較圖。結果顯示射速越高,光程差就越小。設計變更的實驗結果(右)也與模擬結果高度相符。

原始設計

Moldex3D模流分析之金屬工業中心以Moldex3D光學模塊優化雷射投影機數組鏡片的圖3

設計變更

Moldex3D模流分析之金屬工業中心以Moldex3D光學模塊優化雷射投影機數組鏡片的圖4

設計變更實驗結果

Moldex3D模流分析之金屬工業中心以Moldex3D光學模塊優化雷射投影機數組鏡片的圖5圖二 提高射速使得光程差有明顯降低,透過實驗也證明了模擬的準確性。
(圖內模擬和實驗結果的顏色相反是取用亮場和暗場不一的結果)

結果

經由Moldex3D的分析,金屬工業中心能夠觀察到制程設定對產品質量的影響,并預測潛在的產品缺陷;也藉由實驗結果流動波前的比對,驗證了仿真軟件的準確性(圖三)。不但成功優化成型參數,更省下了試模所須耗費的人力成本。未來還可以進一步將Moldex3D更多的模塊分析應用于光學射出壓縮成型制程和多模穴成型制程的開發,研究殘留應力、流動平衡和翹曲之間的關聯性。

Moldex3D模流分析之金屬工業中心以Moldex3D光學模塊優化雷射投影機數組鏡片的圖6圖三 Moldex3D仿真分析結果顯示的短射現象與實際試模的結果一致
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