
發布
注冊
/
登錄焦爐技術
關注創建者:匿名 創建時間:2021-08-31

焦爐技術的實例教程
表3 高爐噴吹焦爐煤氣技術在國外的發展現狀
3.2 國內發展狀況
國內研究始于上世紀60 年代,在技術實踐上也取得寶貴經驗。近年來受燃料價格上漲、新建焦爐后焦爐煤氣產量增加等因素的影響,多家國內鋼鐵企業又開始重點關注高爐噴吹焦爐煤氣研究[11-14],詳細情況見表4。
表4 高爐噴吹焦爐煤氣技術在國內的發展現狀
4 噴吹焦爐煤氣技術在酒鋼高爐
應用的前景
對于焦爐煤氣的高爐噴吹技術,由于國內外鋼企曾擁有的寶貴實踐經驗及其具有的技術特點,為酒鋼高爐的低碳煉鐵進而實現CO2 減排提供了可能。我們一方面應抓緊研究技術細節、跟蹤相關企業的應用實踐,為快速實現新技術的引進和落地,取得低碳、節能、減排的效果做出積極的努力; 另一方面可通過采取提高轉爐煤氣、高爐煤氣的回收率和利用率,并改進各用戶的燃燒技術以提高燃燒效率等技術措施,進一步節約焦爐煤氣供高爐噴吹,以期獲取更高的效益。
榆鋼閑置的發生爐煤氣站也是實現低碳煉鐵的潛力所在。發生爐煤氣主要成分是CO ( 28% ~32%) 和H2 ( 13% ~ 15%) ,還有少量的CH4 ( 2% ~3%) ,其余成分為N2 和少量CO2,發熱值6 500 kJ /m3。就高爐噴吹來說,發生爐煤氣有效成分為CO+H2+CH4,體積百分含量為43%~ 50%。與焦爐煤氣相比,有效成分是焦爐煤氣的二分之一。
與高爐煤氣相比,CO 和H2含量較高,有效成分是高爐煤氣的二倍。當然這是一項系統工程,需要通盤考慮。如果實現焦爐煤氣或發生爐煤氣噴吹高爐,再配以富裕煤氣發電技術,將取得更為客觀的綜合經濟效果。
展開 焦爐大型化是我國煉焦技術發展的必然趨勢,10余年來,我國通過系統優化與設備改進,在大型焦爐操作方面取得了顯著效果,促進了煉焦技術的進步。
1
我國焦爐大型化的發展歷程
大型焦爐的界定是隨著焦爐炭化室容積的不斷增加、煉焦技術的進步而改變。在上世紀80年代中期,我國焦爐以炭化室高4.3m頂裝焦爐為主流,攀鋼建成的炭化室高5.5m頂裝焦爐以及1985年寶鋼引進炭化室高6m的頂裝焦爐,促進了焦爐大型化的發展進程。隨著我國自行設計建設的炭化室高6m的JN60型頂裝焦爐在北京焦化廠投產,6m頂裝焦爐逐步成為我國90年代焦爐的主力爐型。
2006年6月,山東兗礦國際焦化公司引進德國7.63m頂裝焦爐,拉開了中國焦爐大型化發展的序幕。隨后中冶焦耐工程公司研發出7m頂裝及唐山佳華的6.25m搗固焦爐,值此,6m以上的頂裝焦爐及5.5m以上搗固焦爐,成為我國的主流爐型。目前已研發出的炭化室高8m特大型焦爐,可實現沿燃燒室高度方向的貧氧低溫均勻供熱,可降低NOx生成,標志著我國大型焦爐煉焦技術的成熟。
2 大型焦爐技術管理的特殊性
2.1大型焦爐的優勢分析
1)勞動生產率高
大型焦爐的四大車采用自動定位聯鎖系統,PLC采用UPS供電對位,7.63m焦爐四大車操作模式可實現全自動、半自動、聯鎖及手動模式,單個炭化室壓力具備自調功能,勞動生產率高。
大型焦爐由于炭化室高度、寬度的增加,焦炭產量也隨之增加。
展開 一、焦爐正壓烘爐技術
由中冶焦耐(大連)工程技術有限公司開發的《焦爐正壓烘爐技術》經協會推薦,順利進入《國家工業節能技術裝備推薦目錄》(2019 版),現將該技術進行簡單介紹:
1. 技術適用范圍適用于冶金行業焦爐節能技術改造
2. 技術原理及工藝焦爐正壓烘爐方法是利用專門的空氣供給系統和燃氣共給系統,通過不斷向炭化室不斷鼓入熱氣,使全爐在整個烘爐過程中保持正壓,推動氣流經炭化室、燃燒室、蓄熱室、煙道等部位后從煙囪排出,使焦爐升溫到正常加熱(或裝煤)溫度,整個烘爐過程實現自動控制。原理圖如下:
3. 技術指標(1)全爐漏氣率降低 1~1.5%;
(2)節省烘爐燃氣約 5%;
(3)節省工期約 10 天;
(4)節省人工,約 1000 人工日;
(5)控制烘爐溫度偏差≤ ±3℃的比率達到95% 以上。
4. 技術功能特性(1)升溫均勻:首先使熱氣充滿炭化室,之后熱氣流均勻地從干燥孔進入燃燒室、斜道、蓄熱室等部位,使全爐形成正壓,保證冷空氣無法進入爐體,全爐升溫均勻;
(2)節能減排:正壓烘爐方法僅需在單側布置烘爐管道,不需要在炭化室內砌筑烘爐火床,智能優化控制軟件實現烘爐過程中實際升溫曲線以及直行溫度均勻性調節的自動控制,節約燃氣,節省工期及人力;
(3)系統運行安全可靠:配備滅火檢測、故障報警、自動緊急停車、自動點火設施,極大地提高了烘爐的安全性和穩定性。
5. 應用案例新泰正大焦化有限公司 6.78 米搗固焦爐正壓烘爐項目。技術提供單位為中冶焦耐(大連)工程技術有限公司。
(1)用戶用能情況簡單說明
新泰正大兩座 6.78 米搗固焦爐,年產焦炭 180萬噸。該廠所建 2 座焦爐為全世界最大的搗固焦爐,也是該爐型在世界首次應用。
展開 7.63米焦爐與傳統焦爐調火工作的比較
梁誼文(中平能化集團首山焦化公司 許昌)
摘 要:通過與傳統焦爐的比較,介紹7.63M大型焦爐在調火工作上的若干差異。
關鍵詞:7.63M焦爐 調火 比較
前 言
自本世紀初起,我國兗礦焦化廠、太鋼、馬鋼和武鋼等公司,先后引進德國伍德公司的7.63M超大型焦爐,該焦爐的結構特點與我國傳統焦爐相比有較大的變化,其裝備可稱之為當今世界上具有結構先進、嚴密、功能性強、加熱均勻、熱工效率高,環保優勢超大型焦爐。2009年,我公司引進武鋼技術建造7.63M超大型焦爐,并將于2010年7月正式投產,屆時,我公司將一躍成為河南最大的煤焦化基地。
焦爐調火工曾被焦化行業稱為焦爐的“內科大夫”。焦爐調火的工作質量的好壞直接關系到焦炭的質量和產量,在煉焦過程中是一種其它工種不可代替的重要環節。因此,掌握焦爐調火知識和提高焦爐調火的技術水平及操作技能是每個調火工應盡的職責。
在此,我將以本廠的7.63M焦爐與4.3M焦爐作比較,介紹7.63M焦爐與我國傳統焦爐在調火工作上的若干差異。
焦爐加熱途徑
本廠的7.63M新焦爐采用了與4.3M焦爐不同的結構形式,即:“雙聯火道,立火道內分段供空氣與燃燒氣體配合燃燒及代廢氣循環;焦爐煤氣下噴,空氣側入蓄熱室分格下調及單側煙道排廢氣的復熱式超大型焦爐。”該焦爐加熱方式較為獨特,但加熱原理4.3M焦爐基本相似,無重大突破。
焦爐煤氣分配主管位于地下室焦爐機側。通過主管與交換旋塞、加減旋塞聯接進入燃燒室。兩條噴嘴管分別交替地分配入每個燃燒室的各自的入道中。正確的煤氣量通過金屬噴嘴調節后進入每一個加熱火道。焦爐煤氣通過安裝在蓄熱室主墻的陶瓷管道上升到加熱火道。
展開 所謂焦爐的大型化就是增大炭化室的幾何尺寸和有效容積,以提高焦爐的生產能力,同時更有利于環保等。
焦爐大型化是上世紀70年代以來世界煉焦技術發展的總趨勢。30多年來,炭化室高度由4m增高至8m以上,平均寬度增至0.51~0.61m。其長度已超過20m,單孔炭化室容積由約20m3增大至90m3以上。取得如此驚人的進展乃是因為限制焦記大型化的一系列技術問題得到了解決。
1.焦爐大型化的技術條件
由于限制焦爐大型化的因素逐步得到解決,焦爐的大型化取得了長足的發展。特別是近年30年來,取得了驚人的進展,得到了廣泛的推廣和應用。限制焦爐大型化的主要因素有:焦爐高向、長向加熱的均勻性、筑爐材料的性能、焦爐設備的強度以及焦爐機械的裝備水平等。
(1)炭化室高向加熱的均勻性問題得到了較好的解決。常用的技術有:高低燈頭、廢氣循環、不同厚度的爐墻、分段加熱以及加熱微調等。
(2)炭化室長向加熱均勻性問題也得到了較好的解決。常用的技術主要是蓄熱室的長向分格和冷端調節。
(3)就炭化室寬度對焦炭質量和焦爐生產能力的影響作了深入的研究。研究表明,在常用火道溫度和炭化室寬400~600mm的條件下,結焦時間T與炭化室寬度b 的1.2~1.4次方成正比,即T℃b1.2~1.4,而不是傳統的看法T℃b1.8~2.0。研究還表明,炭化室寬度對焦炭質量幾乎沒有影響。
(4)筑爐材料的質量有了較大的提高。致密硅磚和含金屬氧化物的硅磚的采用,使得筑爐材料的強度有了很大提高。為了炭化室高向的發展提供了物質保證。
(5)護爐設備和焦爐機械的強度和結構有了較大的提高和改進。鋼柱的整體軋制等大大提高了護爐設備的強度。
展開 
焦爐技術的相關專題、標簽、搜索
焦爐技術的最新內容
目前已研發出的炭化室高8m特大型焦爐,可實現沿燃燒室高度方向的貧氧低溫均勻供熱,可降低NOx生成,標志著我國大型焦爐煉焦技術的成熟。
3 高爐噴吹焦爐煤氣技術在國內外的
發展現狀
3.1 國外發展狀況
針對焦爐煤氣噴吹技術,國外研究已經取得預期效果,個別高爐也成功得到實踐[7-10]。其中比較典型的詳見表3。
表3 高爐噴吹焦爐煤氣技術在國外的發展現狀
3.2 國內發展狀況
國內研究始于上世紀60 年代,在技術實踐上也取得寶貴經驗。
隨著環保要求日益嚴格和焦爐除塵技術水平的不斷提高,焦爐環保從焦側除塵發展到裝煤煙塵的全方位煙塵治理,焦爐裝煤除塵從早先的車上除塵裝置發展到現在的地面除塵,從濕法除塵發展到干法除塵,從燃燒法演變成為不燃燒法,煙塵的捕集率和凈化效率均大大提高。
一、方案制定
1、布爐方案的安排
為了滿足對焦炭和焦爐煤氣的緊迫需求,盡量增加焦炭和煤氣的產量,布爐方案在利于檢修作業的同時還要兼顧生產。為此制訂布爐方案如下:檢修爐、空爐、燜爐、緩沖爐、正常生產爐。
2、檢修期間各布爐段爐溫控制指標
為了保證出爐和利于檢修,同時考慮到未翻修火道的溫度保護,在布爐方案的基礎上制訂出各段的溫度控制指標如下
1.2 正確執行技術管理規程是焦爐高產、穩產、低耗和長壽的具體保證。焦化廠廠長,煉焦車間主任應組織全體職工確保規程的執行。
1.3 配煤比和煉焦制度的確定,應保證焦爐爐體安全、推焦順利,按標準或技術條件生產焦炭、化學產品和煉焦煤氣。變更煤種或較大范圍調整配煤比時,必須作配煤試驗。
1.4 焦爐爐體是耐火磚的砌體。
1.2 正確執行技術管理規程是焦爐高產、穩產、低耗和長壽的具體保證。焦化廠廠長,煉焦車間主任應組織全體職工確保規程的執行。
1.3 配煤比和煉焦制度的確定,應保證焦爐爐體安全、推焦順利,按標準或技術條件生產焦炭、化學產品和煉焦煤氣。變更煤種或較大范圍調整配煤比時,必須作配煤試驗。
1.4 焦爐爐體是耐火磚的砌體。
1 測量設備的使用及維護
1.1調火測量溫度和壓力主要用紅外測溫儀和焦爐微壓數字測量儀。
1.2紅外測溫儀使用時,要先檢查電量是否夠用,發射率調整是否準確,測溫儀是否校正準確與合格證。
1.3要輕拿輕放,定期檢查與校表,要有專人妥善保管。
1.4要保持紅外測溫儀目鏡干凈,測溫儀要防止雨水,下雨時測溫要打傘防止損壞測溫儀。
1.5長時間不用的紅外測溫儀
1、工藝流程簡述及流程圖
電捕來的煤氣進入填料吸收塔底部,與塔頂噴灑下來的再生溶液逆流接觸,吸收煤氣中的H2S和HCN(同時吸收煤氣中的NH3,以補充脫硫液中的堿源)。脫硫后煤氣含硫化氫不大于500mg/m3,送入吸氣機室。
吸收了H2S、HCN的吸收液通過循環泵進入再生塔底的預混噴嘴,與壓縮空氣預先混合,形成微小氣泡后進入再生塔底,細小氣泡與吸收液在沿再生塔上升的過程中,在催化劑的作用下氧化再生
1 測量設備的使用及維護
1.1調火測量溫度和壓力主要用紅外測溫儀和焦爐微壓數字測量儀。
1.2紅外測溫儀使用時,要先檢查電量是否夠用,發射率調整是否準確,測溫儀是否校正準確與合格證。
1.3要輕拿輕放,定期檢查與校表,要有專人妥善保管。
1.4要保持紅外測溫儀目鏡干凈,測溫儀要防止雨水,下雨時測溫要打傘防止損壞測溫儀。
它是綜合反映焦爐生產技術和管理水平高低的
重要指標。其計算公式為:
焦爐炭化室有效容積利用系數(噸/米3·日)= 合格全焦產量(干基)(噸)
焦爐孔數×每孔炭化室有效
容積(米3)×(日歷日數)(日)
計算說明:
(1)焦爐孔數和炭化室有效容積按設計規定計算。