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焦化硫泡沫的案例

焦化脫硫廢液處理新技術——焦化泡沫(脫硫廢液及硫膏)制酸
一、當前焦化脫硫廢液處理問題 1、焦化脫硫廢液的產生 焦化行業普遍采用以HPF、PDS等為催化劑的氨法濕式氧化脫硫工藝脫除焦爐煤氣中的H2S和HCN。氨法濕式氧化脫硫脫氰過程中會不斷產生氰酸銨及代硫酸銨等脫硫廢液及硫泡沫。 2、焦化脫硫廢液引出的問題 (1)在煉焦過程中產生的H?S,HCN等有毒有害氣體,會對環境造成嚴重污染,處理不當時還要受到環保行政處罰。 (2)焦炭煤氣脫硫過程中不斷生成硫泡沫代硫酸鹽、硫氰酸鹽、硫酸鹽等鹽類廢液,提純工藝復雜且不能全部利用,剩余雜質又會對生產和環保產生影響。 (3)廢液物質不僅污染環境而且在脫硫液中含鹽量達到一定值后,脫硫效率明顯降低。焦化廠要保持脫硫液中總鹽含量的平衡以致保持脫硫效率,必須每天置換一定量的脫硫液,增加了處理生產成本,減少了焦化廠收益。 二、高效脫硫廢液及硫泡沫資源化綜合利用制酸技術 根據國家要求焦化企業生產對環保廢棄物無害化處理、資源化利用的理念,山東綠知源環保工程有限公司一直在研究投資少見效快的新型工藝,經過科學研究、反復實驗,成功研制出高效脫硫廢液及硫泡沫資源化綜合利用制酸技術并投入建設。 1、技術優勢 (1)針對焦化廠采用氨法(HPF法)脫硫產生的脫硫廢液及硫泡沫全部進行資源化綜合利用制硫酸,預處理流程簡單,不需熔和提鹽處理,省掉大量的處理成本; (2)硫泡沫及脫硫廢液和含有的有機雜質等在高溫下全部分解為N2、SO2、CO2、H2O等氣體,SO2氣體凈化后生產硫酸,徹底解決環保問題,沒有二次污染; (3)無稀酸外排,將稀酸綜合處理全部資源化轉化為產品回收; (4)制酸系統的運行,可控制脫硫廢液鹽濃度在200g/L濃度穩定運行,保證了脫硫系統穩定、高效、長周期運行和焦爐煤氣的品質。
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焦化脫硫廢液處理新技術——焦化泡沫(脫硫廢液及硫膏)制酸
一、當前焦化脫硫廢液處理問題 1、焦化脫硫廢液的產生 焦化行業普遍采用以HPF、PDS等為催化劑的氨法濕式氧化脫硫工藝脫除焦爐煤氣中的H2S和HCN。氨法濕式氧化脫硫脫氰過程中會不斷產生氰酸銨及代硫酸銨等脫硫廢液及硫泡沫。 2、焦化脫硫廢液引出的問題 (1)在煉焦過程中產生的H?S,HCN等有毒有害氣體,會對環境造成嚴重污染,處理不當時還要受到環保行政處罰。 (2)焦炭煤氣脫硫過程中不斷生成硫泡沫代硫酸鹽、硫氰酸鹽、硫酸鹽等鹽類廢液,提純工藝復雜且不能全部利用,剩余雜質又會對生產和環保產生影響。 (3)廢液物質不僅污染環境而且在脫硫液中含鹽量達到一定值后,脫硫效率明顯降低。焦化廠要保持脫硫液中總鹽含量的平衡以致保持脫硫效率,必須每天置換一定量的脫硫液,增加了處理生產成本,減少了焦化廠收益。 二、高效脫硫廢液及硫泡沫資源化綜合利用制酸技術 根據國家要求焦化企業生產對環保廢棄物無害化處理、資源化利用的理念,山東綠知源環保工程有限公司一直在研究投資少見效快的新型工藝,經過科學研究、反復實驗,成功研制出高效脫硫廢液及硫泡沫資源化綜合利用制酸技術并投入建設。 1、技術優勢 (1)針對焦化廠采用氨法(HPF法)脫硫產生的脫硫廢液及硫泡沫全部進行資源化綜合利用制硫酸,預處理流程簡單,不需熔和提鹽處理,省掉大量的處理成本; (2)硫泡沫及脫硫廢液和含有的有機雜質等在高溫下全部分解為N2、SO2、CO2、H2O等氣體,SO2氣體凈化后生產硫酸,徹底解決環保問題,沒有二次污染; (3)無稀酸外排,將稀酸綜合處理全部資源化轉化為產品回收; (4)制酸系統的運行,可控制脫硫廢液鹽濃度在200g/L濃度穩定運行,保證了脫硫系統穩定、高效、長周期運行和焦爐煤氣的品質。
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脫硫泡沫異常現象的原因分析
二、 工藝操作過程的優化 2.1以氨水為堿源的脫硫液溫度應控制在38-42℃之間,有利于硫泡沫的形成。 脫硫液溫度過高,特別是在脫硫液溫度超過50℃時,脫硫液粘度和表面張力下降,此時空氣在再生槽內就難以形成氣泡,顆粒就不能粘附在其表面,而且形成的氣泡擴散到界面也易碎,這樣顆粒就不能被及時浮選出來,造成脫硫液中懸浮升高。相反脫硫液溫度過低,則再生槽浮選出的硫泡沫層變薄,呈棉絮狀漂浮在槽面,也不利于單質的氧化再生。 2.2再生的空氣量即吹風強度經摸索后宜保持相對穩定,不宜做過多的調節,反則會影響硫泡沫的浮選。 氧化再生槽吹風強度對硫泡沫的浮選及分離影響極大。吹風強度過大則會因溶液湍動翻滾地厲害使形成的硫泡沫相互撞擊而破碎,造成單質的二次浮選,使再生效率下降。但吹風強度過低,再生槽溶液中大氣泡較少,這些少量的大氣泡穿過分布板而被切割成小氣泡的數量也相對減少,再生液中顆粒粘附在氣泡表面的機會就大大減少,導致槽面硫泡沫量稀少,不能形成良好的泡沫層。 2.3氧化再生槽浮選出的硫泡沫盡量保持連續溢流,同時避免硫泡沫夾帶清夜過多。 當硫泡沫在液面上停留時間過長,硫泡沫破碎后,其表面粘附的顆粒下沉反混造成二次浮選,使氧化再生槽負荷加重,影響脫硫液的再生效果,造成貧液懸浮上升。反則溢流量過大,硫泡沫在液面上停留時間過短而使單質來不及粘附在氣泡表面,亦會導致槽面硫泡沫稀少。
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脫硫泡沫異常現象的原因分析
二、 工藝操作過程的優化 2.1以氨水為堿源的脫硫液溫度應控制在38-42℃之間,有利于硫泡沫的形成。 脫硫液溫度過高,特別是在脫硫液溫度超過50℃時,脫硫液粘度和表面張力下降,此時空氣在再生槽內就難以形成氣泡,顆粒就不能粘附在其表面,而且形成的氣泡擴散到界面也易碎,這樣顆粒就不能被及時浮選出來,造成脫硫液中懸浮升高。相反脫硫液溫度過低,則再生槽浮選出的硫泡沫層變薄,呈棉絮狀漂浮在槽面,也不利于單質的氧化再生。 2.2再生的空氣量即吹風強度經摸索后宜保持相對穩定,不宜做過多的調節,反則會影響硫泡沫的浮選。 氧化再生槽吹風強度對硫泡沫的浮選及分離影響極大。吹風強度過大則會因溶液湍動翻滾地厲害使形成的硫泡沫相互撞擊而破碎,造成單質的二次浮選,使再生效率下降。但吹風強度過低,再生槽溶液中大氣泡較少,這些少量的大氣泡穿過分布板而被切割成小氣泡的數量也相對減少,再生液中顆粒粘附在氣泡表面的機會就大大減少,導致槽面硫泡沫量稀少,不能形成良好的泡沫層。 2.3氧化再生槽浮選出的硫泡沫盡量保持連續溢流,同時避免硫泡沫夾帶清夜過多。 當硫泡沫在液面上停留時間過長,硫泡沫破碎后,其表面粘附的顆粒下沉反混造成二次浮選,使氧化再生槽負荷加重,影響脫硫液的再生效果,造成貧液懸浮上升。
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焦化硫泡沫圖1
馬里蘭大學Nature:高度耐用,焦化和耐,燃料靈活的質子陶瓷燃料電池
但是,當這種燃料電池直接以含烴和/或含燃料運行時會發生碳沉積(焦化)和中毒,導致隨著時間的推移嚴重的電池的性能下降。盡管研究表明碳氫化合物燃料質子陶瓷燃料電池具有良好的性能和抗焦化能力,但還沒有關于長期耐久性的系統研究。 【成果簡介】 近日,美國馬里蘭大學的Chuancheng Duan和ryan O’Hayre(共同通訊)作者等人,研究了在500至600℃之間,11種不同燃料(氫氣,甲烷,家用天然氣(含和不含硫化氫),丙烷,正丁烷,異丁烷,異辛烷,甲醇,乙醇和氨)的質子陶瓷燃料電池的長期測試結果。經過6000多個小時的電池測試,幾種燃料中都表現出優異的性能和卓越的耐用性(在大多數情況下,每1000小時降解量低于1.5個百分點),而無需對電池組成或結構進行任何修正。電池可以容忍大幅度的溫度的波動,即使經過數千小時的運行,也沒有觀察到焦化現象。同時,對于低溫和高溫燃料電池而言,硫磺是一種臭名昭著的毒物,當與商用燃料一致供應時,不會影響質子陶瓷燃料電池的性能。質子陶瓷燃料電池器件展現的燃料靈活性和長期耐用性凸顯了該技術的前景以及其商業應用的潛力。相關成果以“Highly durable, coking and sulfur tolerant, fuel-flexible protonic ceramic fuel cells”為題發表在Nature上。
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「事故」西安鬧市區火光沖天,系切割脫塔火花引燃塑料泡沫
陜西消防通報稱,起火原因是朱雀熱力公司在切割脫塔時,火花引燃二樓樓頂塑料泡沫。火災中無人被困,一名施工人員受輕傷。 8月5日11時20分,西安消防支隊接群眾報警稱:朱雀路朱雀熱力公司發生火災。接警后,指揮中心立即調派轄區雁塔西路中隊、西華門中隊、楓林路中隊、特勤一中隊及太乙路衛星消防站共14車80人前往現場處置,支隊全勤指揮部遂出動。 11時35分,雁塔西路中隊到場。經偵查匯報,現場是朱雀熱力公司在切割脫塔時,火花引燃二樓樓頂塑料泡沫,過火面積約150平方米,無人員被困,中隊隨即展開撲救。13時46分,現場火勢已控制,無蔓延。14時10分,現場明火被成功撲滅。
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