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烴類裂解

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創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2021-12-10
烴類裂解圖1

烴類裂解的實例教程

中石化PPT│石油化工單元工藝之烴類裂解(上)
由于裂解氣中含有焦粒,同時裂解氣中的不飽和也可能發(fā)生聚合結垢,所以急冷油塔內件必須有良好的抗堵性能,以滿足裝置長周期運行的要求。 急冷油塔改造要求 01 急冷油塔進料量及塔內氣液負荷 本文所述乙烯裝置原設計產能為80萬t/a,改造后裝置需擴能到110萬t/a,裝置規(guī)模增幅較大。重工況下加氫尾油和柴油這些重質裂解原料占比很大,導致乙烯收率不高,僅為29.5%。因此與輕質原料相比,為實現裝置產能,需要的原料總量會更多,急冷油塔進料的裂解氣量也將更大。 改造后重工況為急冷油塔系統(tǒng)的控制工況,對比原設計的控制工況,急冷油塔的裂解氣進料總量增幅高達35%,且輕、重組分均增加,帶入急冷油塔的總熱量也增加,因此急冷油循環(huán)量上升,取熱量增加,同時盤油循環(huán)量和回流汽油量也均上升。改造前后急冷油塔內各段氣液負荷對比結果見表1。 從表1中可見,擴能后急冷油塔內的精餾段、盤油循環(huán)段和急冷油循環(huán)段的氣液負荷都有很大增幅,均超出原設計的最大氣液負荷,需要對塔內件進行改造,特別是增幅最大的盤油循環(huán)段,改造難度更高。 02 急冷油塔壓降 烴類蒸汽裂解生產乙烯的裝置中,輻射爐管的壓力對裂解產物收率有明顯的影響,降低輻射爐管的出口壓力(COP),有利于提高烯烴的收率,提高企業(yè)的經濟效益。裂解氣壓縮機一段入口壓力和COP密切相關,如果裂解爐和壓縮機之間的設備管道壓降大,使裂解氣壓縮機一段入口壓力降低、壓縮比增加,則壓縮機的功耗增加。
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烴類裂解圖2

烴類裂解的最新內容

ABS不受水、無機鹽、堿及多種酸的影響,但可溶于酮類、醛及氯代中,受冰乙酸、植物油侵蝕會產生應力開裂。 斷面形貌 從光學顯微鏡觀測斷面圖可以明顯看出塑料制件的斷裂面形貌圖為較為平整,且可以明顯看出溶劑侵蝕的痕跡。
下面工采網小編通過介紹石油化工裂解爐乙烯流量監(jiān)測中了解氣體質量流量計應用技術方案。 乙烯的生產是整個石油化工行業(yè)的基礎,裂解爐則是生產乙烯的主要裝置,其功能是將石腦油、柴油、加氫尾油、液化石油氣(LPC)等液體原料和循環(huán)乙烷等氣體原料加工成裂解氣,包括(乙烯、丙烯和各種高副產品)。通過高溫和催化劑的作用,將石油或天然氣中的烴類化合物轉化為乙烯。
天然氣主要由氣態(tài)低分子和非氣體混合組成。 主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)組成。主要用作燃料,也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烴類燃料、氫化油、甲醇、硝酸、合成氣和氯乙烯等化學物的原料。天然氣被壓縮成液體進行貯存和運輸。煤礦工人、硝酸制造者、發(fā)電廠工人、有機化學合成工、燃氣使用者、石油精煉工等有機會接觸本品。主要經呼吸道進入人體。
事故主要原因:清罐作業(yè)時原油罐中的烴類可燃物達到爆炸極限,遇到接入原油儲罐的非防爆普通照明燈產生的電火花,發(fā)生爆燃事故。
3.基本概念: 重整:烴類分子重新排列成新的分子結構。 催化重整裝置:用直餾汽油(即石腦油)或二次加工汽油的混合油作原料,在催化劑(鉑或多金屬)的作用下,經過脫氫環(huán)化、加氫裂化和異構化等反應,使烴類分子重新排列成新的分子結構,以生產C6~C9芳烴產品或高辛烷值汽油為主要目的,并利用重整副產氫氣供二次加工的熱裂化、延遲焦化的汽油或柴油加氫精制。
冷氫管 烴類加氫反應屬于放熱反應,對多床層的加氫反應器來說,油氣和氫氣在上一床層反應后溫度將升高,為了下一床層繼續(xù)有效反應的需要,必須在兩床層間引入冷氫氣來控制溫度。將冷氫氣引入反應器內部并加以散布的管子被稱為冷氫管。 冷氫加入系統(tǒng)的作用和要求是: 均勻、穩(wěn)定地供給足夠的冷氫量。
2.3 烴類分子結構導向轉化多產化工原料加氫裂化技術 加氫裂化技術可將重質原料轉化為高附加值的化工原料,但傳統(tǒng)加氫裂化工藝得到的化工原料收率與產品質量存在相互制約的情況,追求最大量的化工原料收率的同時,化工原料產品質量會相應降低。
來 源 | 洛陽院 煉油技術與工程 作 者 | 郭勁鶴 導 讀 輕烴芳構化是一種以輕烴(C4~C7)為原料,以改性分子篩為催化劑,將低分子的烴類直接轉化為苯、甲苯和二甲苯(BTX)或汽油等輕質芳烴的石油加工技術。BTX是最具代表性的芳烴產品,已被廣泛應用于多種化工產品的制備過程中。大力發(fā)展芳烴生產符合傳統(tǒng)煉油企業(yè)由燃料型向化工型轉型的發(fā)展趨勢。
中國石化大連石油化工研究院深入研究催化劑硫化條件、催化劑物理化學性質、開工油中烴類分子變化之間的規(guī)律,開發(fā)了分子篩型加氫裂化催化劑系列濕法硫化方法,彌補了傳統(tǒng)干法硫化方法的不足,大幅度縮短開工時間,為企業(yè)節(jié)約生產操作成本,如圖5。
裝置有三排放點: (1)安全閥; (2) 壓控閥; (3)液體排放 –干火炬系統(tǒng)收集常壓下泡點低于4℃和不含水的排放 物料。不能進入水份,否則會引起凍堵。排放的低溫物料加熱后送入總管與濕火炬氣合并。濕火炬系統(tǒng)收集常壓下泡點高于4C的排放物料,然后送入匯聚總管。