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鑄件粘砂的案例

徹底弄清鑄件根源,共享9個解決方法
鑄件粘砂不僅影響鑄件的外觀質量,甚至引起報廢。因此,對鑄件粘砂必須引起足夠的重視,以提高產品出品率。那應該如何防止鑄件粘砂呢? “治病”當然要找到根源,首先我們先來看一下鑄件粘砂的原因 1、足夠的壓力使金屬液滲人砂粒之間較高的金屬液靜壓力頭。即由鑄件澆注高度和澆注系統形成的壓力。如該壓力超過砂粒間隙之間毛細現象形成的抵抗壓力。即尸毛=QcosO/r,式中P毛為毛細壓力;為金屬液表面張力;e為金屬液毛細管的潤濕角;r為毛細管半徑。就會形成機械粘砂。靜壓力頭超過500 mm,鑄造用又較粗,多數會產生機械粘砂,除非上涂料。上式亦說明:越大,即砂粒粒度越粗,尸毛越小,即較易產生機械粘砂。 2、金屬液在鑄型內流動形成的動壓力。 3、鑄型“爆”或“嗆”。即鑄型澆注時釋放的可燃氣體與空氣混合并被熾熱金屬液點燃所形成的動壓力。 4、機械粘砂一經開始,即便壓力減小,金屬液滲透還會繼續進行,直到滲透金屬液前沿凝固。即金屬液溫度低于固相線溫度,滲透方可停止。 5、化學粘砂最通常的原因是濕型和制芯用原材料耐火度、燒結點低;石英不純;煤粉或代用品加人不足;沒有使用涂料或使用不當;澆注溫度過高;澆注不當致使渣子進人鑄型等因素造成。 容易造成粘砂的原因找到了,接下來我們就來說一下如何防止! 1、預防機械粘砂可采用如下措施 1)避免較高的金屬液靜壓力頭;在滿足鑄件補縮條件下冒口高度不要過高;避免澆包處于高位直接澆到直澆道內,必要時可利用盆形澆口杯緩沖一下金屬流,并形成恒高靜壓力頭。 2)盡量使用粒度較細、的鑄造用。 3)砂型應緊實良好。’機器造型不可超載,供給造型機的壓縮空氣應保持規定壓力,避免使用過濕或存放期過長的型,因難以緊實,芯盒通氣孔(塞)不得堵塞;采用樹脂造型和制芯不能僅靠型的良好流動性,要保證緊實,必要時輔以震動。
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殼體問題的機理分析,共享7種有效改進措施
針對車間離合器殼體鑄件粘砂問題,根據車間生產情況分析其產生的可能原因,利用質量分析方法,繪制離合器殼體鑄件粘砂問題因果圖,制定措施并在生產中驗證,確定導致鑄件粘砂關鍵因素,改進生產工藝,降低了鑄件廢品率。 一、引言 車間離合器殼體采用濕型工藝鑄造,砂芯采用覆膜工藝制芯,鑄件返拋率高達30%,且其中10%的粘砂鑄件粘砂嚴重不能清除而報廢。報廢的粘砂鑄件粘砂部位包括內腔及鑄件外表面,通過常規的補刷涂料、提高煤粉含量的措施也未能改善粘砂狀況。 二、粘砂機理 鑄件粘砂大致可分為機械粘砂、化學粘砂、爆炸粘砂、熱粘砂[1]。機械粘砂又稱為金屬液滲透粘砂,是由液態金屬通過毛細管滲透或氣相滲透方式鉆入型腔表面砂粒間隙,在鑄件表面形成的金屬和砂粒機械混合的粘附層。兩種力的對比和變化決定了鑄件機械粘砂傾向,即必定有一種力促使液態金屬滲入砂型孔隙, 一種力阻止滲入。滲透動力, 即促使金屬液滲入砂型孔隙的力, 主要是金屬液對鑄型的動壓力和靜壓力;滲透阻力, 即阻止金屬液滲入砂型孔隙的力,主要有兩種: 一是砂型孔隙的阻力, 一是砂型孔隙中的氣體壓力(也稱背壓)。化學粘砂就是高溫金屬液可能被氧化生成金屬氧化物,主要產物是FeO,氧化鐵與和鑄型中SiO2相互產生化學反應, 生成硅酸亞鐵,因其熔點低,易粘附在鑄件表面上造成粘砂。爆炸粘砂形成原理是:金屬液在澆入砂型后沖擊型腔表面形成高壓,迫使金屬液鉆入型空隙。
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砂型鑄造工藝全解,教你兼顧鑄件質量和生產成本及效率
覆膜鑄造砂眼_氣孔_粘砂_的等缺陷原因及解決方法 傳統的鑄造涂料只是在鑄件和鑄型中間起到阻擋隔離作用,達到防粘目的,但普通鑄造涂料高溫下由于附著力差、強度低、耐火差、發氣量大,容易造成鑄件產生粘砂、砂眼、氣孔、碳渣等缺陷。鑄件粘砂是因為涂料沒有有效起到阻擋隔離作用,或涂料與高溫金屬液體發生化學反映。 1.涂料附著力差:填砂震動時造成涂料剝落,引起鑄件粘砂, 2.涂料膨脹系數大:與高溫金屬液體接觸時涂料受熱體積膨脹脫離鑄型導致鑄件粘砂。 3.高溫液體金屬被氧化與涂料和鑄型發生化學反應生成金屬氧化物,對涂料和型都有極強的粘結性,能夠將型牢固粘附在鑄件表面上形成一系列的低熔點化合物〔在鑄件厚壁及轉角處等,低熔點物更多,砂層更后),造成鑄件粘砂,有時雖未產生粘砂,但在鑄件表面附上一層難以清除的涂料,及產生灰。 鑄件砂眼: 1.鑄型內有掉入的砂子。 2,涂料強度低,耐火差,經不住高溫金屬液體的沖刷,型被卷入鑄件鑄件氣孔產生的原因很多,最常見的就是因為鑄型中存在較多發氣量大的物質,發氣速度快,涂料或被透氣性差,氣體未及時排除所致。研制的新型鑄造涂料是在傳統鑄造涂料基礎上加以改進,調整,高溫下不開裂,不脫落,強度高,并且能有效防止高溫液體金屬氧化,與鑄型和高溫液體金屬接觸過程中不起化學反應。同時能預防氮、硫、碳等氣體的產生。從而徹底解決:鑄件粘砂鑄件砂眼,鑄件粗糙,鑄件氣孔,鑄件夾雜〔渣〕,球磨鐵變異,鑄鋼滲硫裂紋,增碳缺陷等。 殼型鑄造方法生產的鑄件尺寸精度高,表面粗糙度低,可節省大量的金屬切削消耗和機加工工時,并且由于型用量和造型方法的改變,為鑄造生產的機械化和自動化創造了條件,因而特別適用于生產批量較大、精度要求較高的鑄件
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(結疤)、冷隔、氣孔?4步有效解決覆膜鑄件缺陷
覆膜鑄造在鑄造領域已有相當長的歷史,鑄件的產量也相當大;但采用覆膜鑄造生產精密鑄鋼件時面臨很多難題:粘砂(結疤)、冷隔、氣孔。如何解決這些問題有待于我們去進一步探討。   一、對覆膜的認識與了解(覆膜屬于有機粘結劑型、芯)   (1)覆膜的特點:具有適宜的強度性能;流動性好,制出的砂型、砂芯輪廓清晰,組織致密,能夠制造出復雜的砂芯;砂型(芯)表面質量好,表面粗糙度可達Ra=6.3~12.5μm,尺寸精度可達CT7~CT9級;潰散性好,鑄件容易清理。   (2)適用范圍:覆膜既可制作鑄型又可制作砂芯,覆膜的型或芯既可互相配合使用又可與其它砂型(芯)配合使用;不僅可以用于金屬型重力鑄造或低壓鑄造,也可以用于鐵型覆鑄造,還可以用于熱法離心鑄造;不僅可以用于鑄鐵、非鐵合金鑄件的生產,還可以用于鑄鋼件的生產 二、覆膜的制備   1.覆膜組成   一般由耐火材料、粘結劑、固化劑、潤滑劑及特殊添加劑組成。   (1)耐火材料是構成覆膜的主體。對耐火材料的要求是:耐火度高、揮發物少、顆粒較圓整、堅實等。一般選用天然擦洗硅砂。對硅砂的要求是:SiO2含量高(鑄鐵及非鐵合金鑄件要求大于90%,鑄鋼件要求大于97%);含泥量不大于0.3%(為擦洗)--[水洗含泥量規定小于;粒度①分布在相鄰3~5個篩號上;粒形圓整,角形因素應不大于1.3;酸耗值不小于5ml。   (2)粘結劑普遍采用酚醛樹脂。   (3)固化劑通常采用烏洛托品;潤滑劑一般采用硬脂酸鈣,其作用是防止覆膜結塊,增加流動性。添加劑的主要作用是改善覆膜的性能。   
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鑄件粘砂圖1
鑄造當中金屬液與鑄型的相互作用
由于這些作用,鑄件可能產生夾砂、砂眼、氣孔、粘砂、表面氧化或脫碳等鑄造缺陷。 1:熱作用 1)、鑄型水分遷移和鑄型強度的變化 砂型表面層中的水分受熱蒸發后,在砂型內層的空隙中凝結,并由溫度高處向低處移動,鑄型強度隨之發生變化 2)、鑄型產生膨脹和應力變形 鑄型被加熱時的膨脹和應力不僅與鑄型本身的材質、加入的黏結劑和附加物的種類有關,同時與加熱溫度、加熱速度以及膨脹時的外界條件等因素有關。當砂型表面層受熱膨脹而產生的熱應力超過水分凝聚區的熱濕強度時,砂型表層拱起開裂,是造成鑄件夾砂的主要原因。 型中加入煤粉、渣油、木屑等物質可提高砂型的退讓性,降低熱壓應力;采用鈉基膨潤土或將鈣基膨潤土進行活化處理可提高型的熱濕拉強度。 2:物理、化學作用 金屬液與鑄型之間的物理、化學作用表現為,鑄型中水分蒸發和有機物燒失、碳酸鹽分解等而產生大量的氣體;金屬液滲入鑄型表面空隙;金屬液與鑄型材料在高溫下發生化學反應而形成低熔點的化合物等。這些作用使鑄件產生氣孔、粘砂以及鑄件表面氧化或脫碳等缺陷。 1)皮下氣孔 濕型鑄造薄壁碳鋼、球墨鑄鐵和銅合金鑄件時,易在表面下1-2MM處產生直徑1-3MM、長2-10MM的皮下氣孔。 碳鋼鑄件產生皮下氣孔的原因是,鋼液與水蒸氣接觸生成氫和氧化鐵,一部分氫擴散進入鋼液,外層氫的濃度增加,氧化鐵與碳發生反應生成的一氧化碳不溶于鋼液,在凝固的金屬和夾雜物表面集聚成為氣泡的核心。鋼中的氫不斷析出,并進入一氧化碳氣核中,使氣泡沿晶體方向長大,形成下氣孔。 防止碳鋼鑄件產生氣孔的方法是,鋼液充分脫氧、去氣;加鋁脫氧時,鋁量要有適當余量;嚴格控制型的水分,必要時采用干型或表干型。 2)粘砂鑄件表面粘砂形成過程的不同,可分為機械粘砂、化學粘砂和熱粘砂。實際上,鑄件表面粘砂往往同時具有這三種類型的粘砂特征。
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淺談鑄造激冷系統的設計及冷鐵標準化,11條技術建議!
(1)冷鐵能解決縮松但不能根除縮松,冷鐵其實是將鑄件該處的模數減小,進而縮松減輕了;冷鐵絕不會補償收縮,只會將縮松轉移到其它位置!冷鐵不會減少鐵水收縮量,但通過移位,可以將收縮逼近或逼到冒口的作用范圍內。 (2)通過計算機對冷鐵的激冷能力進行校核計算,通過 MAGMA 模擬分析冷鐵的激冷效果,對冷鐵的正確設計設置起了很好的指導作用,加強了冷鐵的激冷效果,保證了鑄件質量。正確地引入每種冷鐵的實際作用效果,對計算機模擬能達到的準確性非常關鍵。 (3)合理的激冷系統設計不僅要遵循冷鐵設計的各種原則,避免冷鐵的各種設計管理誤區,優化激冷系統設計,合理布局,使激冷效果達到最佳化,還要注重與澆注系統設計、冒口補縮系統設計、排氣系統設計的有機配合,注重冷鐵的激冷能力模擬分析及冷鐵的失效質量問題、重復使用次數問題,還有冷鐵的排列組合、準確定位、預熱、排氣等問題。外激冷系統的設計主要包括外冷鐵、激冷、激冷涂料、強制冷卻、散熱片等激冷方式。 (4)采用多種激冷方式、激冷材料相結合,可收到良好的效果。根據鑄件的結構特點、材質要求及技術質量要求、鑄造工藝方式,善于運用,靈活運用,合理選用內外激冷系統方式,將金屬冷鐵、石墨冷鐵、激冷、激冷涂料等有機的結合組合,發揮各種激冷方式、激冷材料的優勢,防止鑄件產生縮孔縮松、粘砂、裂紋及組織異常鑄造缺陷。 (5)冷鐵的激冷效果還有一個臨界值,無論冷鐵厚度多少,冷鐵的最大效用只能到鑄件壁厚的一半;冷鐵對冒口的增益作用也存在著一個臨界值。故此合理的設計冷鐵數量,減輕造型制芯及清理工作量,加強澆冒口系統與冷鐵的配合,確定合理的工藝出品率。 (6)外冷鐵材質的選擇,其蓄熱能力和導熱性能要高于同時配套使用的造型材料,冷鐵材質的熔點必須不低于鑄件的熔點,避免冷鐵熔接。
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專家實例講解,高密度造型線的型性能管理要點
而型透氣性為170時,就意味著在砂型型腔表面的孔隙較大, 在鐵水的熱作用和重力作用下,高溫鐵水滲入了這些孔隙中,而形成了嚴重的機械粘砂,造成了沒有其他缺陷的廢品。其型中使用優質膨潤土、煤粉,河北承德原,粒度 50/100。問題出在了原砂粒度上。該廠在使用承德之前,使用的是鄭郊圃田、中牟一帶的原,粒度為 50/100,鑄件質量一直很穩定,改用承德后,就出了機械粘砂,且情況逐漸嚴重,至直堵掉兩個鑄件的型腔的澆口。其原因在于鄭州 SiO 2 含量~83%,使用過程中由熱作用和各種機械力作用,易破碎,且自動線型成份中原一般為 1%~2%。比例較小,使得型不會處于高透性狀態。而承德的 SiO 2 ~90%,型粒度仍采用50/100原,就使型透氣性上升至~ 170。在之前溝通過程中,一度改為 70/140原,透氣性降為~140,用于細沒及時補充,又使用了 50/100原兩天,型透氣性又恢復到 170,剛好轉一些的鑄件粘砂情況又加劇,同時抓型手感煤粉量不多,且鑄件粘砂較重,做型的發氣量只有 13、14ml,而配料表中煤粉的含量為0.45%,不算太低,與實際情況不符。深究原因,發現稱量煤粉的電子秤上,始終有5Kg的殘留量,使煤粉加入量長期處于低水平狀態,在與型管理人員交談過程中, 談及為什么在透氣性快速上升時,沒有及時采取措施,該管理人員原先的認識是透氣性越高越好,甚至有人認為一型內上部兩件不粘砂是因為透氣性高, 下部兩件粘砂是排氣條件不好所致。 舉例2:某鑄造車間,垂直分型生產線生產中小鑄件鑄件砂眼廢品嚴重,型: 緊實率 濕壓強度 透氣性 水份 含坭量27% 0.26MPa 55 3.75% 18.05%所使用的原為鄭州圃田,粒度為 70/140,并且所用芯子的復膜砂粒度也為70/140。緊實率過低,會降低型的韌性,易形成砂眼。
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解讀鑄造激冷系統的設計及冷鐵標準化,分享11條實用技術建議
(1)冷鐵能解決縮松但不能根除縮松,冷鐵其實是將鑄件該處的模數減小,進而縮松減輕了;冷鐵絕不會補償收縮,只會將縮松轉移到其它位置!冷鐵不會減少鐵水收縮量,但通過移位,可以將收縮逼近或逼到冒口的作用范圍內。 (2)通過計算機對冷鐵的激冷能力進行校核計算,通過 MAGMA 模擬分析冷鐵的激冷效果,對冷鐵的正確設計設置起了很好的指導作用,加強了冷鐵的激冷效果,保證了鑄件質量。正確地引入每種冷鐵的實際作用效果,對計算機模擬能達到的準確性非常關鍵。 (3)合理的激冷系統設計不僅要遵循冷鐵設計的各種原則,避免冷鐵的各種設計管理誤區,優化激冷系統設計,合理布局,使激冷效果達到最佳化,還要注重與澆注系統設計、冒口補縮系統設計、排氣系統設計的有機配合,注重冷鐵的激冷能力模擬分析及冷鐵的失效質量問題、重復使用次數問題,還有冷鐵的排列組合、準確定位、預熱、排氣等問題。外激冷系統的設計主要包括外冷鐵、激冷、激冷涂料、強制冷卻、散熱片等激冷方式。 (4)采用多種激冷方式、激冷材料相結合,可收到良好的效果。根據鑄件的結構特點、材質要求及技術質量要求、鑄造工藝方式,善于運用,靈活運用,合理選用內外激冷系統方式,將金屬冷鐵、石墨冷鐵、激冷、激冷涂料等有機的結合組合,發揮各種激冷方式、激冷材料的優勢,防止鑄件產生縮孔縮松、粘砂、裂紋及組織異常鑄造缺陷。 (5)冷鐵的激冷效果還有一個臨界值,無論冷鐵厚度多少,冷鐵的最大效用只能到鑄件壁厚的一半;冷鐵對冒口的增益作用也存在著一個臨界值。故此合理的設計冷鐵數量,減輕造型制芯及清理工作量,加強澆冒口系統與冷鐵的配合,確定合理的工藝出品率。 (6)外冷鐵材質的選擇,其蓄熱能力和導熱性能要高于同時配套使用的造型材料,冷鐵材質的熔點必須不低于鑄件的熔點,避免冷鐵熔接。
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實例講解:鑄造自動生產線型質量控制核心指標
而型透氣性為170時,就意味著在砂型型腔表面的孔隙較大, 在鐵水的熱作用和重力作用下,高溫鐵水滲入了這些孔隙中,而形成了嚴重的機械粘砂,造成了沒有其他缺陷的廢品。其型中使用優質膨潤土、煤粉,河北承德原,粒度 50/100。問題出在了原砂粒度上。該廠在使用承德之前,使用的是鄭郊圃田、中牟一帶的原,粒度為 50/100,鑄件質量一直很穩定,改用承德后,就出了機械粘砂,且情況逐漸嚴重,至直堵掉兩個鑄件的型腔的澆口。其原因在于鄭州 SiO 2 含量~83%,使用過程中由熱作用和各種機械力作用,易破碎,且自動線型成份中原一般為 1%~2%。比例較小,使得型不會處于高透性狀態。而承德的 SiO 2 ~90%,型粒度仍采用50/100原,就使型透氣性上升至~ 170。在之前溝通過程中,一度改為 70/140原,透氣性降為~140,用于細沒及時補充,又使用了 50/100原兩天,型透氣性又恢復到 170,剛好轉一些的鑄件粘砂情況又加劇,同時抓型手感煤粉量不多,且鑄件粘砂較重,做型的發氣量只有 13、14ml,而配料表中煤粉的含量為0.45%,不算太低,與實際情況不符。深究原因,發現稱量煤粉的電子秤上,始終有5Kg的殘留量,使煤粉加入量長期處于低水平狀態,在與型管理人員交談過程中, 談及為什么在透氣性快速上升時,沒有及時采取措施,該管理人員原先的認識是透氣性越高越好,甚至有人認為一型內上部兩件不粘砂是因為透氣性高, 下部兩件粘砂是排氣條件不好所致。 舉例2:某鑄造車間,垂直分型生產線生產中小鑄件鑄件砂眼廢品嚴重,型:緊實率 濕壓強度 透氣性 水份 含坭量27% 0.26MPa 55 3.75% 18.05% 所使用的原為鄭州圃田,粒度為 70/140,并且所用芯子的復膜砂粒度也為70/140。
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專家實例講解,高密度造型線的型性能管理要點
而型透氣性為170時,就意味著在砂型型腔表面的孔隙較大, 在鐵水的熱作用和重力作用下,高溫鐵水滲入了這些孔隙中,而形成了嚴重的機械粘砂,造成了沒有其他缺陷的廢品。其型中使用優質膨潤土、煤粉,河北承德原,粒度 50/100。問題出在了原砂粒度上。該廠在使用承德之前,使用的是鄭郊圃田、中牟一帶的原,粒度為 50/100,鑄件質量一直很穩定,改用承德后,就出了機械粘砂,且情況逐漸嚴重,至直堵掉兩個鑄件的型腔的澆口。其原因在于鄭州 SiO 2 含量~83%,使用過程中由熱作用和各種機械力作用,易破碎,且自動線型成份中原一般為 1%~2%。比例較小,使得型不會處于高透性狀態。而承德的 SiO 2 ~90%,型粒度仍采用50/100原,就使型透氣性上升至~ 170。在之前溝通過程中,一度改為 70/140原,透氣性降為~140,用于細沒及時補充,又使用了 50/100原兩天,型透氣性又恢復到 170,剛好轉一些的鑄件粘砂情況又加劇,同時抓型手感煤粉量不多,且鑄件粘砂較重,做型的發氣量只有 13、14ml,而配料表中煤粉的含量為0.45%,不算太低,與實際情況不符。深究原因,發現稱量煤粉的電子秤上,始終有5Kg的殘留量,使煤粉加入量長期處于低水平狀態,在與型管理人員交談過程中, 談及為什么在透氣性快速上升時,沒有及時采取措施,該管理人員原先的認識是透氣性越高越好,甚至有人認為一型內上部兩件不粘砂是因為透氣性高, 下部兩件粘砂是排氣條件不好所致。 舉例2:某鑄造車間,垂直分型生產線生產中小鑄件鑄件砂眼廢品嚴重,型: 緊實率 濕壓強度 透氣性 水份 含坭量27% 0.26MPa 55 3.75% 18.05%所使用的原為鄭州圃田,粒度為 70/140,并且所用芯子的復膜砂粒度也為70/140。緊實率過低,會降低型的韌性,易形成砂眼。
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實例講解:鑄造自動生產線型質量控制核心的8項指標
而型透氣性為170時,就意味著在砂型型腔表面的孔隙較大, 在鐵水的熱作用和重力作用下,高溫鐵水滲入了這些孔隙中,而形成了嚴重的機械粘砂,造成了沒有其他缺陷的廢品。其型中使用優質膨潤土、煤粉,河北承德原,粒度 50/100。問題出在了原砂粒度上。該廠在使用承德之前,使用的是鄭郊圃田、中牟一帶的原,粒度為 50/100,鑄件質量一直很穩定,改用承德后,就出了機械粘砂,且情況逐漸嚴重,至直堵掉兩個鑄件的型腔的澆口。其原因在于鄭州 SiO 2 含量~83%,使用過程中由熱作用和各種機械力作用,易破碎,且自動線型成份中原一般為 1%~2%。比例較小,使得型不會處于高透性狀態。而承德的 SiO 2 ~90%,型粒度仍采用50/100原,就使型透氣性上升至~ 170。在之前溝通過程中,一度改為 70/140原,透氣性降為~140,用于細沒及時補充,又使用了 50/100原兩天,型透氣性又恢復到 170,剛好轉一些的鑄件粘砂情況又加劇,同時抓型手感煤粉量不多,且鑄件粘砂較重,做型的發氣量只有 13、14ml,而配料表中煤粉的含量為0.45%,不算太低,與實際情況不符。深究原因,發現稱量煤粉的電子秤上,始終有5Kg的殘留量,使煤粉加入量長期處于低水平狀態,在與型管理人員交談過程中, 談及為什么在透氣性快速上升時,沒有及時采取措施,該管理人員原先的認識是透氣性越高越好,甚至有人認為一型內上部兩件不粘砂是因為透氣性高, 下部兩件粘砂是排氣條件不好所致。 舉例2:某鑄造車間,垂直分型生產線生產中小鑄件鑄件砂眼廢品嚴重,型:緊實率 濕壓強度 透氣性 水份 含坭量27% 0.26MPa 55 3.75% 18.05% 所使用的原為鄭州圃田,粒度為 70/140,并且所用芯子的復膜砂粒度也為70/140。
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鑄件粘砂圖2
鑄造自動生產線型質量控制的6大核心指標解析,快收藏學習
而型透氣性為170時,就意味著在砂型型腔表面的孔隙較大, 在鐵水的熱作用和重力作用下,高溫鐵水滲入了這些孔隙中,而形成了嚴重的機械粘砂,造成了沒有其他缺陷的廢品。其型中使用優質膨潤土、煤粉,河北承德原,粒度 50/100。問題出在了原砂粒度上。該廠在使用承德之前,使用的是鄭郊圃田、中牟一帶的原,粒度為 50/100,鑄件質量一直很穩定,改用承德后,就出了機械粘砂,且情況逐漸嚴重,至直堵掉兩個鑄件的型腔的澆口。其原因在于鄭州 SiO 2 含量~83%,使用過程中由熱作用和各種機械力作用,易破碎,且自動線型成份中原一般為 1%~2%。比例較小,使得型不會處于高透性狀態。而承德的 SiO 2 ~90%,型粒度仍采用50/100原,就使型透氣性上升至~ 170。在之前溝通過程中,一度改為 70/140原,透氣性降為~140,用于細沒及時補充,又使用了 50/100原兩天,型透氣性又恢復到 170,剛好轉一些的鑄件粘砂情況又加劇,同時抓型手感煤粉量不多,且鑄件粘砂較重,做型的發氣量只有 13、14ml,而配料表中煤粉的含量為0.45%,不算太低,與實際情況不符。深究原因,發現稱量煤粉的電子秤上,始終有5Kg的殘留量,使煤粉加入量長期處于低水平狀態,在與型管理人員交談過程中, 談及為什么在透氣性快速上升時,沒有及時采取措施,該管理人員原先的認識是透氣性越高越好,甚至有人認為一型內上部兩件不粘砂是因為透氣性高, 下部兩件粘砂是排氣條件不好所致。 舉例2:某鑄造車間,垂直分型生產線生產中小鑄件鑄件砂眼廢品嚴重,型:緊實率 濕壓強度 透氣性 水份 含坭量27% 0.26MPa 55 3.75% 18.05% 所使用的原為鄭州圃田,粒度為 70/140,并且所用芯子的復膜砂粒度也為70/140。
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淺談鑄造激冷系統的設計及冷鐵標準化,12條技術建議分享
(1)冷鐵能解決縮松但不能根除縮松,冷鐵其實是將鑄件該處的模數減小,進而縮松減輕了;冷鐵絕不會補償收縮,只會將縮松轉移到其它位置!冷鐵不會減少鐵水收縮量,但通過移位,可以將收縮逼近或逼到冒口的作用范圍內。 (2)通過計算機對冷鐵的激冷能力進行校核計算,通過 MAGMA 模擬分析冷鐵的激冷效果,對冷鐵的正確設計設置起了很好的指導作用,加強了冷鐵的激冷效果,保證了鑄件質量。正確地引入每種冷鐵的實際作用效果,對計算機模擬能達到的準確性非常關鍵。 (3)合理的激冷系統設計不僅要遵循冷鐵設計的各種原則,避免冷鐵的各種設計管理誤區,優化激冷系統設計,合理布局,使激冷效果達到最佳化,還要注重與澆注系統設計、冒口補縮系統設計、排氣系統設計的有機配合,注重冷鐵的激冷能力模擬分析及冷鐵的失效質量問題、重復使用次數問題,還有冷鐵的排列組合、準確定位、預熱、排氣等問題。外激冷系統的設計主要包括外冷鐵、激冷、激冷涂料、強制冷卻、散熱片等激冷方式。 (4)采用多種激冷方式、激冷材料相結合,可收到良好的效果。根據鑄件的結構特點、材質要求及技術質量要求、鑄造工藝方式,善于運用,靈活運用,合理選用內外激冷系統方式,將金屬冷鐵、石墨冷鐵、激冷、激冷涂料等有機的結合組合,發揮各種激冷方式、激冷材料的優勢,防止鑄件產生縮孔縮松、粘砂、裂紋及組織異常鑄造缺陷。 (5)冷鐵的激冷效果還有一個臨界值,無論冷鐵厚度多少,冷鐵的最大效用只能到鑄件壁厚的一半;冷鐵對冒口的增益作用也存在著一個臨界值。故此合理的設計冷鐵數量,減輕造型制芯及清理工作量,加強澆冒口系統與冷鐵的配合,確定合理的工藝出品率。
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淺談鑄造激冷系統的設計及冷鐵標準化,12條技術建議!
(1)冷鐵能解決縮松但不能根除縮松,冷鐵其實是將鑄件該處的模數減小,進而縮松減輕了;冷鐵絕不會補償收縮,只會將縮松轉移到其它位置!冷鐵不會減少鐵水收縮量,但通過移位,可以將收縮逼近或逼到冒口的作用范圍內。 (2)通過計算機對冷鐵的激冷能力進行校核計算,通過 MAGMA 模擬分析冷鐵的激冷效果,對冷鐵的正確設計設置起了很好的指導作用,加強了冷鐵的激冷效果,保證了鑄件質量。正確地引入每種冷鐵的實際作用效果,對計算機模擬能達到的準確性非常關鍵。 (3)合理的激冷系統設計不僅要遵循冷鐵設計的各種原則,避免冷鐵的各種設計管理誤區,優化激冷系統設計,合理布局,使激冷效果達到最佳化,還要注重與澆注系統設計、冒口補縮系統設計、排氣系統設計的有機配合,注重冷鐵的激冷能力模擬分析及冷鐵的失效質量問題、重復使用次數問題,還有冷鐵的排列組合、準確定位、預熱、排氣等問題。外激冷系統的設計主要包括外冷鐵、激冷、激冷涂料、強制冷卻、散熱片等激冷方式。 (4)采用多種激冷方式、激冷材料相結合,可收到良好的效果。根據鑄件的結構特點、材質要求及技術質量要求、鑄造工藝方式,善于運用,靈活運用,合理選用內外激冷系統方式,將金屬冷鐵、石墨冷鐵、激冷、激冷涂料等有機的結合組合,發揮各種激冷方式、激冷材料的優勢,防止鑄件產生縮孔縮松、粘砂、裂紋及組織異常鑄造缺陷。 (5)冷鐵的激冷效果還有一個臨界值,無論冷鐵厚度多少,冷鐵的最大效用只能到鑄件壁厚的一半;冷鐵對冒口的增益作用也存在著一個臨界值。故此合理的設計冷鐵數量,減輕造型制芯及清理工作量,加強澆冒口系統與冷鐵的配合,確定合理的工藝出品率。
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鑄造自動生產線型質量控制核心指標解析,快收藏學習
而型透氣性為170時,就意味著在砂型型腔表面的孔隙較大, 在鐵水的熱作用和重力作用下,高溫鐵水滲入了這些孔隙中,而形成了嚴重的機械粘砂,造成了沒有其他缺陷的廢品。其型中使用優質膨潤土、煤粉,河北承德原,粒度 50/100。問題出在了原砂粒度上。該廠在使用承德之前,使用的是鄭郊圃田、中牟一帶的原,粒度為 50/100,鑄件質量一直很穩定,改用承德后,就出了機械粘砂,且情況逐漸嚴重,至直堵掉兩個鑄件的型腔的澆口。其原因在于鄭州 SiO 2 含量~83%,使用過程中由熱作用和各種機械力作用,易破碎,且自動線型成份中原一般為 1%~2%。比例較小,使得型不會處于高透性狀態。而承德的 SiO 2 ~90%,型粒度仍采用50/100原,就使型透氣性上升至~ 170。在之前溝通過程中,一度改為 70/140原,透氣性降為~140,用于細沒及時補充,又使用了 50/100原兩天,型透氣性又恢復到 170,剛好轉一些的鑄件粘砂情況又加劇,同時抓型手感煤粉量不多,且鑄件粘砂較重,做型的發氣量只有 13、14ml,而配料表中煤粉的含量為0.45%,不算太低,與實際情況不符。深究原因,發現稱量煤粉的電子秤上,始終有5Kg的殘留量,使煤粉加入量長期處于低水平狀態,在與型管理人員交談過程中, 談及為什么在透氣性快速上升時,沒有及時采取措施,該管理人員原先的認識是透氣性越高越好,甚至有人認為一型內上部兩件不粘砂是因為透氣性高, 下部兩件粘砂是排氣條件不好所致。 舉例2:某鑄造車間,垂直分型生產線生產中小鑄件鑄件砂眼廢品嚴重,型:緊實率 濕壓強度 透氣性 水份 含坭量27% 0.26MPa 55 3.75% 18.05% 所使用的原為鄭州圃田,粒度為 70/140,并且所用芯子的復膜砂粒度也為70/140。
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