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帖子 Moldex3D模流分析之翹曲變形標簽
翹曲變形頁簽 (Warp Tab) 在計算參數的翹曲變形(Warp)頁簽中,使用者可以依據計算需求指定翹曲分析的設定,或者也可以用提供的默認值。可供設定的項目則會因為材料與網格模型的不同而有所變動。 注:點擊預設可以將所有翹曲計算參數回復成默認值。
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Moldex3D 中國 ??? 2年前
Moldex3D模流分析之翹曲變形標簽
帖子 Moldex3D模流分析之如何克服家電外觀翹曲變形、成型周期過長難題
完成設計變更組1后,再次利用Moldex3D進行模擬分析后,獲得以下結果和結論: • 降低了水溫,使溫差增大,冷卻效率提升且冷卻時間縮短,但公母模溫加大,也提升翹曲變形可能性。 • 改變進澆位置無法改善翹曲變形,再加上采用低模溫可能使翹曲加大,因此改采修正產品肉厚方式進行第二組設變。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之如何克服家電外觀翹曲變形、成型周期過長難題
帖子 CAE模流分析101招 -第 43 招、模具水路設計對產品翹曲變形的影響【水路設計篇】
透過2.5D 投影量測方式,量測尺寸的翹曲變形,確認相關尺寸都得到改善,改善幅度從25%~50%,而實際生產的冷卻時間也改善幅度達25% 以上,由分析與現場成果驗證可得知,異型水路能夠有效縮短成型周期和改善翹曲變形問題。
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型創科技2023 ??? 3年前
CAE模流分析101招 -第 43 招、模具水路設計對產品翹曲變形的影響【水路設計篇】
帖子 Moldex3D模流分析之應用Moldex3D實驗設計法分析 降低隱形眼鏡殼模翹曲變形
圖一 隱形眼鏡殼模之基弧與前弧挑戰 尺寸收縮變形翹曲解決方案利用Moldex3D 專家分析模塊找出最佳成型參數,改善產品收縮變形。效益 減少試模時間與風險,降低人力成本 改善產品翹曲變形達28%案例研究本案例的產品為隱形眼鏡殼模,因產品需要經過二次加工,尺寸精度尤為重要。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之應用Moldex3D實驗設計法分析 降低隱形眼鏡殼模翹曲變形
帖子 PCB 板為何會翹曲?其變形后為什么有這么多危害?
PCB板翹曲變形的預防 電路板翹曲對印制電路板的制作影響是非常大的,翹曲也是電路板制作過程中的重要問題之一,裝上元器件的板子焊接后發生彎曲,組件腳很難整齊。 板子也無法裝到機箱或機內的插座上,所以,電路板翹曲會影響到整個后序工藝的正常運作。 現階段印制電路板已進入到表面安裝和芯片安裝的時代,工藝對電路板翹曲的要求可謂是越來越高。
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電子設計聯盟 ??? 3年前
PCB 板為何會翹曲?其變形后為什么有這么多危害?
帖子 碳纖維復合材料平板固化翹曲變形
碳纖維復合材料平板固化翹曲變形,內附inp文件,ODB文件及操作視頻
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樹屋嘴饞的圓子 ??? 1年前
碳纖維復合材料平板固化翹曲變形
帖子 Moldex3D模流分析之汽車車頂機匣零件翹曲問題
圖五 綠色部分為Moldex3D導出之翹曲模型;藍色部分為反變形模型 反變形模型的分析結果如圖六所示,總位移處的翹曲約2.19至12.85毫米,與原模型之翹曲趨勢及量值相似。 圖六 反變形設計總位移(放大兩倍) 最后,藉由模型輸出,將原始與反變形模型之翹曲前后進行迭圖。
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Moldex3D 中國 ??? 2年前
Moldex3D模流分析之汽車車頂機匣零件翹曲問題
帖子 Moldex3D模流分析之非線性翹曲分析
結果:用戶可以比較標準版翹曲和非線性翹曲的結果。在這個案例中,可以觀察到考慮幾何非線性后,變形明顯較大。
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Moldex3D 中國 ??? 2年前
Moldex3D模流分析之非線性翹曲分析
帖子 Shape成功優化汽車車頂機匣零件翹曲問題
圖5:綠色部分為Moldex3D導出之翹曲模型;藍色部分為反變形模型反變形模型的分析結果如圖6所示,總位移處的翹曲約2.19至12.85毫米,與原模型之翹曲趨勢及量值相似。圖6:反變形設計總位移(放大兩倍)最后,藉由模型輸出,將原始與反變形模型之翹曲前后進行迭圖。
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ACMT協會 ??? 2年前
Shape成功優化汽車車頂機匣零件翹曲問題
帖子 Moldex3D模流分析之非線性翹曲分析
由此案例可看出,在考慮幾何非線性的情況下,顯示由模型幾何、加工條件或纖維等因素所導致的不同收縮分布看來,對變形的影響很大。因此,對于類殼狀產品,我們通常會建議用戶選擇「非線性翹曲」分析進行變形預測。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之非線性翹曲分析
帖子 塑料連接器產品翹曲常見原因分析及改善方案
翹曲變形的定義與產生機理翹曲是指塑料件在成型、加工、組配、應用過程中,零件的內應力克服結構強度產生結構變形的過程,這一過程實質上是材料內部應力尋求新的平衡狀態。根據產生時機的不同,翹曲變形主要分為四個階段。在模內成型階段,由于收縮不均導致內應力不平衡,這一過程的影響因素包括原材料特性、逃料設計、結構強度、成型條件和模具結構等。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 3月前
塑料連接器產品翹曲常見原因分析及改善方案
帖子 塑膠材料的收縮與翹曲(一)
如果產品的整體收縮相當均勻,那產品就不會發生變形 或是翹曲的現象。換言之產品的變形翹曲現象,主要 的形成原因就是在產品的局部位置上,發生了不均勻的 收縮現象。
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型創科技2023 ??? 3年前
塑膠材料的收縮與翹曲(一)
帖子 Moldex3D模流分析之非線性翹曲分析
由此案例可看出,在考慮幾何非線性的情況下,顯示由模型幾何、加工條件或纖維等因素所導致的不同收縮分布看來,對變形的影響很大。因此,對于類殼狀產品,我們通常會建議用戶選擇「非線性翹曲」分析進行變形預測。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之非線性翹曲分析
帖子 7自由度/翹曲扭轉相關基本概念
,由于端部截面沒有翹曲約束,截面可以自由翹曲變形
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歐美規范和軟件 ??? 3年前
7自由度/翹曲扭轉相關基本概念
帖子 Moldex3D模流分析之KOPLA結合Moldex3D與結構分析軟件 解決產品翹曲
圖二 KOPLA不斷變更澆口位置設定,并個別進行翹曲變形的模擬決定澆口位置后,KOPLA利用Moldex3D FEA Interface將翹曲的模擬結果,包括纖維配向、元素計算結果輸出至ANSYS進行結構分析,以觀察產品組裝后的強度和穩定性。由仿真結果發現,產品的平整面發生翹曲,而利用模具反變形可以補償位移帶來的組裝問題,因此組裝的孔洞位置將與預期相同。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之KOPLA結合Moldex3D與結構分析軟件 解決產品翹曲
帖子 Moldex3D模流分析之結合LS-DYNA 成功改善掃描機零件翹曲難題
挑戰 ? 長條形產品容易產生流動不平衡現象 ? 變形范圍為須控制在水平方向0.4mm以內、垂直方向0.8mm以內 ? CIS支架變形將導致產品脫膠 解決方案 藉由Moldex3D FEA接口功能整合LS-DYNA,光寶科技無須支出試模成本,即完成進澆位置及成型條件優化,成功降低產品翹曲量。
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Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之結合LS-DYNA 成功改善掃描機零件翹曲難題
帖子 翹曲殼單元的算法公式選擇
,也可以使用 10 號單元公式:</em></p><p><br></p><p>ELFORM=10</p><p>Belytschko-Wong-Chiang 殼單元,面內單點積分,<strong>用于單元過度翹曲情況</strong>,對于大變形問題沒有 B-T 殼穩定。
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OnTheWay08 ??? 11月前
帖子 Moldex3D模流分析之翹曲分析 Warp
但由于剛性模具的限制而自由收縮和變形? 使用模具干涉計算翹曲,可提高翹曲分析精度
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Moldex3D 中國 ??? 1年前
Moldex3D模流分析之翹曲分析 Warp
帖子 Moldex3D模流分析之翹曲預測要精準 材料黏彈性很重要
同時在模型中放置21個量測節點,以驗證Z方向翹曲量值(圖一)。圖一 測試組件的仿真模型再來須以Moldex3D標準翹曲模塊來進行瞬時分析(Ct-F-P-Ct-W),并用進階翹曲求解器來預測變形行為。首先使用標準翹曲求解器來模擬純PBT,由于未考慮黏彈性,因此無法準確預測出產品的翹曲趨勢。在改用納入黏彈性考慮的進階求解器之后,便成功捕捉到較實際的翹曲結果。
2397
Moldex3D 中國 ??? 3年前
Moldex3D模流分析之翹曲預測要精準 材料黏彈性很重要
帖子 塑膠材料的收縮與翹曲(二)
圖2: 不同厚度將影響產品的冷卻與結晶而造成翹曲 ; 翹曲現象的形成原因翹曲現象的形成原因,主要是射出件產品的不同區 域,產生了不一致的收縮量值。對于產品厚度的變化、 不均勻的模溫分布、由成品厚度較薄區域充填到較厚 區域以及射出充填所產生的分子定向及纖維補強材的 定向效果都會影響射出件產品的翹曲變形
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型創科技2023 ??? 3年前
塑膠材料的收縮與翹曲(二)
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