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關風機的案例

關風旋轉閥介紹
// 外型尺寸及參數 4.關風機專用擺線減速 2解析 關風機排料量G按下式計算: G:0.06V ? N ? Y ? R ? K(噸/小時) V—關風機容積 (升/轉) N—關風機轉速 (轉/分) Y—關風機容積效率:顆粒狀物料r=0.8;粉狀物料r=0.5~0.6 R—物料容量 (噸/米3) K—修正系數,一般取0.7~0.8
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l新風機組控制 新風機組的監控點位如下: l監測和控制新風閥開關狀態; l監測過濾器兩側壓差; l監測冷、熱水盤管進出口水溫; l控制冷熱水電動調節閥,保持送風溫度; l監測和控制風機啟停,故障監測; l監測送風溫度; l監測室外空氣溫度; 新風風閥與送風連鎖。開風機后開新風閥,關風機后關閉新風閥。 當機組內溫度過低時(如盤管出口水溫低于5℃或送風溫度低于10℃),為防止盤管凍裂,應停止風機,并關閉新風閥。 系統實現的監控功能: l送風溫度自動控制:冬季時,根據傳感器實測的溫度值自動對水閥開度進行PID運算控制,保證新風送風溫度達到設定溫度的要求;反之,夏季根據傳感器實測的溫度值自動對水閥開度進行PID運算控制。通過調節水閥的開度,使送風溫度達到用戶的設定值。 l過濾網堵塞報警:空氣過濾器兩端壓差過大時報警,并在圖形操作站上顯示及打印報警,并指出報警時間。 l新風啟停控制:根據事先設定的工作時間表及節假日休息時間表,定時啟停新風,自動統計新風運行時間,提示定時對新風進行維護保養。 l聯鎖保護控制:風機停止后,新風風門、電動調節閥自動關閉;風機啟動后,其前后壓差過低時故障報警,并聯鎖停機。 l防凍控制:在大災之年當溫度過低時,風機自動停機保護。 節能運行,包括: l間歇運行:使設備合理間歇啟停,但不影響環境舒適程度。 l最佳啟動:根據建筑物人員使用情況,預先開啟空調設備,晚間之后,不啟動空調設備。 l最佳關機:根據建筑物人員下班情況 ,提前停止空調設備。 l調整設定值:根據室外空氣溫度對設定值進行調整,減少空調設備能量消耗。 l夜間風:在涼爽季節,用夜間新風充滿建筑物,以節約空調能量。
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風機喘振,看一下!
為了脫離失速區,立即手動點關風機靜葉,在8分鐘內由63%點關至48%。風機電流由280A下降至278A,幾乎沒有變化。增壓風機入口壓力在460Pa左右也沒有什么明顯變化。所以又開大增壓風機靜葉至56%,增壓風機入口壓力下降至344Pa,此過程中風機電流沒有變化。11:10負荷降至245MW。由于引風此時差壓變小,并且增壓風機工作狀態還不正常,所以手動關小靜葉,關的過程中,風機電流在緩慢變小,入口壓力在緩慢變大,當靜葉關至40%時,發生電流由260A突升至281A,風機入口壓力由585Pa突降至186Pa。可以認為此時風機進入穩定工作區。至12:45升負荷時,按制訂的計劃,速率為0.5MW/min,10MW為一個階段,穩定后再繼續,先控制二次風不要增長,觀察正常后再加二次風。在此操作措施下,最終機組負荷穩定在275MW,增壓風機工作正常。 二、原因分析: 1.降負荷時出現的失速是因為風機的壓升不變的情況下,風機通過的煙氣流量減少,這樣風機的工作點就會向左偏移,不斷的靠近理論失速線,所以9分鐘后風機的工作點進入了失速區。 2.風機靜葉沒有調整的原因。當時靜葉未調整的原因是6B引風在降負荷前的差壓為3.5kPa,所以在降負荷時,考慮先保持增壓風機靜葉不動,優先減少引風出力,以避免引風失速。 3.當時引風、增壓風機的出力均接近最大值,主要原因為當天脫硫除霧器的差壓由平時的1200Pa突然漲至1500Pa。 4.發生失速處理過程中當關小靜葉出現電流增大,可認為是增壓風機脫離失速區。而入口壓力高達700Pa,是因為靜葉關的小,增壓風機的出力太小。 5.考慮煙道阻力系數特別大,在增加煙氣流量時,風機壓升增加幅度會遠大于煙氣流量增大幅度,工作點會接近于垂直方向向上移動,所以升負荷時控制二次風先不加,使煙氣阻力不至于增加太快,減小風機壓升,升負荷率低也是同樣的原因。
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焦化設備:離心風機
2.2座及各部連接螺栓齊全,緊固無松動。 2.3葉輪與機殼之間的間隙符合規定,葉輪安裝合格。 2.4用油清洗軸承箱,排盡臟油后將規定牌號潤滑油加至油標1/2~2/3處。 2.5風機軸承(箱)加入規定的潤滑脂(油)。 2.6聯系電工送電。 2.7有變頻裝置的電機變頻信號置于需要的值。 2.8消防用具及檢修工具齊全,作好記錄,現場清潔。 3.試運行 3.1全關風機入口調節門,全開出口閥。 3.2盤動風機2~3圈,檢查無卡澀和偏重現象。 3.3啟動風機。注意啟動時人不要對著葉輪葉片,以免物體飛出傷人。觀察風機的運轉聲音是否正常。 3.4調節門開度0~5°,小負荷運轉30分鐘后,將調節門開度逐漸增大(電動電流不超過額定值),調至規定負荷,連續運轉2小時。 3.5有變頻系統的電機投用電機變頻系統。 3.6檢查記錄電機電流、風機軸承溫度、電機軸承溫度。 注:試過程如出現故障,應停機處理,然后再試。 4.正常操作 4.1啟動前檢查 (1)電動:電機單機試運完畢、接地線完好、電流表指示為零。 (2)確認聯軸器安裝完畢,防護罩安裝好,地腳螺栓是否有松動。 (3)確認軸承箱加入規定牌號的潤滑油,液位滿足要求。 (4)確認冷卻循環水引投用正常。 (5)確認風機出、入口擋板關閉。 (6)確認所有儀表系統投用(聯瑣正常)。 (7)確認手動盤車正常,無卡澀。 (8)聯系電工送電。 4.2開風機 (1)投用軸承箱循環冷卻水。 (2)全開風機出口擋板。 (3)啟動風機,調節門開度,小負荷運轉30分鐘后,將調節門開度逐漸增大(電動電流不超過額定值),調至規定負荷,連續運轉2小時。 (4)通過入口擋板調節流量。
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關風機圖1
離心風機內部培訓資料
2.2座及各部連接螺栓齊全,緊固無松動。 2.3葉輪與機殼之間的間隙符合規定,葉輪安裝合格。 2.4用油清洗軸承箱,排盡臟油后將規定牌號潤滑油加至油標1/2~2/3處。 2.5風機軸承(箱)加入規定的潤滑脂(油)。 2.6聯系電工送電。 2.7有變頻裝置的電機變頻信號置于需要的值。 2.8消防用具及檢修工具齊全,作好記錄,現場清潔。 3.試運行 3.1全關風機入口調節門,全開出口閥。 3.2盤動風機2~3圈,檢查無卡澀和偏重現象。 3.3啟動風機。注意啟動時人不要對著葉輪葉片,以免物體飛出傷人。觀察風機的運轉聲音是否正常。 3.4調節門開度0~5°,小負荷運轉30分鐘后,將調節門開度逐漸增大(電動電流不超過額定值),調至規定負荷,連續運轉2小時。 3.5有變頻系統的電機投用電機變頻系統。 3.6檢查記錄電機電流、風機軸承溫度、電機軸承溫度。 注:試過程如出現故障,應停機處理,然后再試。 4.正常操作 4.1啟動前檢查 (1)電動:電機單機試運完畢、接地線完好、電流表指示為零。 (2)確認聯軸器安裝完畢,防護罩安裝好,地腳螺栓是否有松動。 (3)確認軸承箱加入規定牌號的潤滑油,液位滿足要求。 (4)確認冷卻循環水引投用正常。 (5)確認風機出、入口擋板關閉。 (6)確認所有儀表系統投用(聯瑣正常)。 (7)確認手動盤車正常,無卡澀。 (8)聯系電工送電。 4.2開風機 (1)投用軸承箱循環冷卻水。 (2)全開風機出口擋板。 (3)啟動風機,調節門開度,小負荷運轉30分鐘后,將調節門開度逐漸增大(電動電流不超過額定值),調至規定負荷,連續運轉2小時。 (4)通過入口擋板調節流量。
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