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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

低氮燃燒的實例教程
從上述問題可發現,低氮燃燒器改造后,裂解爐投用時的NOx排放不達標主要集中在開停爐階段。
03
改造后的優化運行調整
1)在首次投用低氮燃燒器時,在正常操作期間,部分裂解爐的NOx排放距100mg/Nm3警戒線余量少。經技術人員和廠家人員在現場對NOx的分布進行測量和調整,可將NOx排放修正值降低到80mg/Nm3以內,但在調整過程中發現,僅對底部低氮燃燒器調整,爐內火焰極易發生燃燒狀況差,火焰發飄的情況,直接影響裂解爐的運行周期。經分析認為主要是側壁風門密封不良,導致氧含量局部過高,影響燃燒模型的調整。為此在裂解爐第2個運行周期投用前,對其側壁燃燒器進行了更換和調整,也為其它裂解爐的低氮燃燒器改造提供了思路。通過幾次的優化調整,裂解爐低氮燃燒器改造后在日常運行過程中能穩定達標,NOx排放正常在80mg/Nm3左右。
2)燃燒器在燒焦、降溫和升溫期間出現在氧含量3%(干基)條件下NOx不合格情況。經分析認為,裂解爐低氮燃燒器是按照在正常工況下設計的,但在燒焦、降溫和升溫期間,燃燒器的運行負荷僅正常工況的10%~30%,為保證燒焦效果,裂解爐爐管內溫度要求又比日常溫度高,因需保證爐內燃燒和溫度場分布,原設計的10格風門開度無法根據實際燃料氣情況進行相應調整,導致氧含量修正到3%后NOx出現超標現象。為降低爐內NOx含量,需對燃燒器進行降氮處理。結合現場情況,在底部燃燒器處增加降氮蒸汽噴,對底部燃料氣加入降氮蒸汽。加入降氮蒸汽后,在燒焦、降溫和升溫期間,NOx可控制在100mg/Nm3以下。
展開 CFB 鍋爐通常采用爐內低氮燃燒,結合旋風分離器入口噴氨的選擇性非催化還原(SNCR)脫硝工藝實現超低排放。但 CFB 鍋爐在低負荷運行時,不僅NOx原始排放量難以降低,而且由于爐膛出口溫度降低,使得 SNCR 系統的脫硝效率降低,這導致 CFB鍋爐在低負荷下實現 NO 超低排放面臨更大的挑戰。因此,CFB 鍋爐低負荷下穩定安全的實現 NOx超低排放成為重要課題。
1 CFB 鍋爐低負荷下 NO x 控制技術
為了實現 CFB 鍋爐在低負荷下的超低 NO x 排放,相關研究主要集中在 3 個方面。① 進一步挖掘爐內低氮燃燒的潛力;② 提升 SNCR 系統的性能;③ 增加輔助的煙氣脫硝系統。
1.1 爐內低氮燃燒
通過進一步挖掘流態化燃燒的低 NOx 排放潛力,采用全新 CFB 鍋爐流態化設計理念,優化入爐煤粒度,提高外循環回路的氣固分離和返料能力,降低爐內物料的平均粒度,一方面可降低最小流化風速,另一方面可以增加氧氣與燃料之間的傳質阻力,從而抑制 NOx 的原始生成,工程案例也驗證了 CFB 鍋爐在低負荷下可直接實現 NOx 的超低排放。
煙氣再循環(FGR)技術是一種傳統的 NOx 排放控制技術,適用于現有 CFB 鍋爐的低氮改造,對于實現 CFB 鍋爐低負荷運行有獨特優勢。FGR通過在一次風中加入再循環煙氣,降低了進入密相區的氧氣濃度,在保證密相區流化風速的前提下,減少燃燒過程中 NOx 原始生成濃度;同時,由于再循環煙氣的加入,推遲了爐膛內的燃燒過程,提高了旋風分離器入口的煙氣溫度,有利于提高燃燒效率和 SNCR 脫硝效率。
1.2 低溫下 SNCR 脫硝工藝優化
SNCR 工藝的脫硝性能受反應溫度的影響很大,在 CFB 鍋爐低負荷下其反應溫度往往偏離最佳溫度窗口,導致脫硝效率大幅下降,氨逃逸量增加。
展開 長期以來,我國煉焦工業存在著環保水平低、大型焦爐占比小、能耗高、優質煉焦煤資源短缺等突出問題。
國家科學技術進步獎一等獎獲得者、中冶焦耐董事長于振東介紹,氮氧化物、顆粒物及二氧化硫是造成大氣環境惡化、霧霾天氣頻現的重要原因之一,前兩者也是煉焦生產中最難控制的污染物,這也是為什么煉焦被看成容易導致環境惡化的重點行業之一。
在于振東看來,綠色化、高效化和智能化是未來煉焦技術發展的主要趨勢,“近幾年的大規模產業化應用證明,我們開發的清潔高效煉焦技術,推動了行業的健康、快速和高質量發展。”
由于生成機理復雜,焦爐氮氧化物的控制屬世界性技術難題。傳統焦爐的標定數據顯示,焦爐煤氣加熱時廢氣中氮氧化物平均含量在1000毫克/立方米以上,低熱值煤氣加熱時在450—650毫克/立方米。按此計算,2003年我國煉焦約排放22萬噸氮氧化物。
于振東說:“研發團隊從燃燒理論和仿真分析入手,對焦爐狹長火道內彌散燃燒過程中氮氧化物生成機理進行研究,耦合炭化室、燃燒室和蓄熱室全結構,開發復雜結構體系內傳熱傳質、燃燒、流動與煤高溫干餾等非穩態過程的模擬分析方法,獲得焦爐多室、多過程間的相互耦合及關聯機制,掌握不同種類煤氣氮氧化物生成與火焰燃燒溫度、空氣過剩系數和高溫區域停留時間的影響規律,提出梯級供給低氮燃燒控制理論,發明可控梯級供給低氮燃燒均勻加熱技術,使煙氣中氮氧化合物降低50%以上,解決焦爐氮氧化物源頭減量治理的世界性技術難題。”項目成果為中國煉焦行業的低氮排放、清潔生產提供了解決方案,為新制定的國家標準《煉焦化學工業污染物排放標準(GB16171-2012)》提供了適用技術。
展開 導讀:本網訊9月8日,由華電電力科學研究院牽頭,江蘇華電吳江熱電有限公司配合下,9E燃機燃燒調整緊張有序開展,隨著燃機負荷升降試驗順利完成,集團公司首次9E DLN1.0(干式低氮燃燒技術)燃機燃燒調整圓滿成功,打破了國內燃氣輪機燃燒調整技術長期被國外OEM廠家壟斷的局面。
燃燒調整為燃機核心技術之一,牢牢被國外OEM廠家把控,國內電廠幾無議價能力。同時,燃機設備損傷的大多原因均可歸結于燃燒不穩定,其本質原因為燃燒調整不當。
華電電科院擁有F級燃機自主燃調經驗積累,在此基礎上制定了DLN1.0的E級燃燒器燃燒調整方案。吳江電廠豐富的運行經驗、對設備特性的深入了解對燃燒調整順利實施起到了有效的支持作用。
通過大家的齊心協力,最終順利完成1號燃機燃調工作,燃機運行平穩,燃燒穩定性得到進一步提高。后期,雙方計劃就DLN1.0燃調進一步分析研究,填補更多國內技術空白,大大降低燃機運維成本,為燃機技術國產化奠定基礎。
展開 平遙煤化集團焦化升級改造項目采用目前世界最先進、最成熟、最環保、最智能的6.25 m搗固型焦爐,項目建設了國內首座配套搗固裝煤推焦一體機的焦爐封閉裝置,首次采用人工智能自動分配煙氣流量,另外,項目使用了干熄焦燒損自動計算分析、富氮氣回收再利用、濃鹽水蒸發結晶、將制酸尾氣和酚氰污水前端氣體應用于低氮燃燒等先進工藝,實現了廢水、VOCs氣體“零排放”。
馮玉全指出
多年來,平遙煤化集團堅持“以煤為基,多元發展”路徑,實現了企業轉型發展、多元發展、創新發展、綠色發展,焦化升級改造項目焦爐烘爐,是煤化集團的又一新起點、新征程,煤化集團要勇立潮頭譜新篇,奮楫揚帆再起航,誠實守信,開拓進取,和衷共濟,務實經營,經世濟民,展現平遙企業的責任和擔當。
馮玉全要求
有關部門、鄉鎮要將一如既往地為企業創造最優環境、提供最好服務、給予最大支持,繼續協調解決項目推進中遇到的各種困難和問題,用務實舉措,切實保障項目順利推進,早日達產達效。
據悉,在污染治理和節能降耗方面,該項目單位工序能耗噸焦105 kg標準煤、每立方米天然氣為0.16 kg標準煤,均達到行業領先水平,成為焦化行業能效“領跑者”。
項目一期投產后,可年生產焦炭134萬t、焦油8.2萬t、粗苯2萬t、硫酸1.9萬t、硫銨1.5萬t,生產加工LNG 12.57萬t、發電1.72億度;年增加產值40億元,實現利稅超10億元,新增就業1 000余人;可解決5萬余戶500萬m2的居民冬季集中供熱;年可減少煙塵排放2 500 t、二氧化硫2 400 t 、氮氧化物735 t。
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① 進一步挖掘爐內低氮燃燒的潛力;② 提升 SNCR 系統的性能;③ 增加輔助的煙氣脫硝系統。
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從上述問題可發現,低氮燃燒器改造后,裂解爐投用時的NOx排放不達標主要集中在開停爐階段。
脫硫硫銨、蒸氨廢水采取預處理—焦爐低氮燃燒
25
甲醇 VOCs零
排放治理
光大煤氣
臨汾
2018.11
各段預處理-集中處理-鍋爐燃燒
26
化產 VOC 零
排放治理
光大煤氣
臨汾
2018.4
脫硫硫銨、蒸氨廢水采取預處理—焦爐低氮燃燒
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化產 VOC 零
排放治理
光大煤氣
臨汾
2018.4
其技術措施:①采用低氮燃燒器;②分解爐和管道內的分段燃燒,控制燃燒溫度;③改變配料方案,采用礦化劑,降低熟料燒成溫度。
另一類是從末端治理。
天華院經30多年研究,開發出急冷換熱器系統和燃燒器系統工藝模擬軟件,研發出具多種型式的急冷換熱器和系列低氮燃燒器,從工藝到設備實現了完全自給。
由天華院研發的急冷換熱器產氣量多、操作周期長,研發的燃燒器NOx排放量達到60mg/Nm3-90mg/Nm3,這兩項技術指標達到世界領先水平,并得到大面積推廣應用。
于振東說:“研發團隊從燃燒理論和仿真分析入手,對焦爐狹長火道內彌散燃燒過程中氮氧化物生成機理進行研究,耦合炭化室、燃燒室和蓄熱室全結構,開發復雜結構體系內傳熱傳質、燃燒、流動與煤高溫干餾等非穩態過程的模擬分析方法,獲得焦爐多室、多過程間的相互耦合及關聯機制,掌握不同種類煤氣氮氧化物生成與火焰燃燒溫度、空氣過剩系數和高溫區域停留時間的影響規律,提出梯級供給低氮燃燒控制理論,發明可控梯級供給低氮燃燒均勻加熱技術
其技術措施:①采用低氮燃燒器;②分解爐和管道內的分段燃燒,控制燃燒溫度;③改變配料方案,采用礦化劑,降低熟料燒成溫度。
另一類是從末端治理。
加熱煤氣采用低硫、低氮燃氣,加熱采用廢氣循環與多段加熱相結合的低氮燃燒技術。多段加熱是向立火道分段供入空氣,形成多點燃燒,在實現焦爐均勻加熱的同時,降低燃燒強度,減少NOx產生量;廢氣循環技術是將焦爐燃燒廢氣摻入至立火道燃燒系統,降低氧含量,加快氣流速度,拉長火焰,降低火道溫度,減少NOx產生量,分為爐內廢氣循環和外部煙氣回配2種工藝,其中外部煙氣回配對于使用焦爐煤氣加熱的焦爐更適用。