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登錄PID調節的案例
提升閥是否支持PID調節?如何實現?
在工業自動化與流體控制領域,提升閥(Poppet Valve)因結構緊湊、響應迅速、密封性能優異等特點,被應用于氣動、液壓及過程控制系統中,然而隨著智能制造和高精度控制需求的不斷提升,用戶對提升閥的功能也提出了更高要求:提升閥是否支持PID調節?如果支持,又該如何實現?
諾冠官網 IMI Norgren:https://www.norgren.com.cn/
提升閥:https://www.norgren.com.cn/3704.html
諾冠(IMI Norgren)憑借深厚的技術積累和創新的產品設計,為這一問題提供了明確且高效的答案。
一、什么是PID調節?
PID(比例-積分-微分)控制是一種應用的閉環控制算法,通過實時調節輸出信號,使系統輸出盡可能接近設定值,在流體控制中,PID常用于精確控制壓力、流量、液位或溫度等參數,要實現PID調節,執行機構(如閥門)必須具備連續可調性和快速響應能力。
傳統提升閥多用于開關控制(ON/OFF),即全開或全關狀態,但隨著技術演進,提升閥已可通過與智能執行器、比例電磁鐵或電控模塊集成,實現模擬量控制,從而支持PID調節。
二、諾冠提升閥如何支持PID調節?
諾冠(IMI Norgren)推出的高性能比例提升閥系列(如EV系列、VP系列等)專為精密控制場景設計,具備以下關鍵特性,使天然適配PID控制系統:
1. 比例電磁驅動技術
諾冠提升閥采用高響應比例電磁鐵,可根據輸入的模擬信號(如0–10V或4–20mA)線性調節閥芯開度,實現流量或壓力的無級調節,這種連續控制能力是實現PID反饋調節的基礎。
2.
展開 西門子博途PID調節,一招教你輕松搞定
只要一個安裝博圖軟件的電腦,就可以做PID調節(需要裝被控系統仿真塊)
一.PID功能
PID功能用于對閉環過程進行控制(有反饋的)。PID控制適用于溫度,壓力,流量等物理量,是工業現場中應用最為廣泛的一種控制方式,其原理是,對被控對象設定一個給定值,然后將實際值測量出來,并與給定值比較,將其差值送入PID控制器,PID控制器按照一定的運算規律,計算出結果,即為輸出值,送到執行器進行調節,其中的P,I,D指的是比例,積分,微分,是一種閉環控制算法。通過這些參數,可以使被控對象追隨給定值變化并使系統達到穩定,自動消除各種干擾對控制過程的影響。
二.有兩種方式選擇 PID 的指令版本
方式一
方式二
這里使用第二種方式。
組態
(1)
這里設置CPU啟動后PID的模式
非活動:不運行PID調節
預調節:控制器初步自動尋找PID參數
精確調節:控制器精確自動尋找PID參數(先預調節才能精確調節)
手動模式:控制器按照預設值固定輸出
自動模式:控制器根據PID參數調節被控對象。
展開 西門子S7-200 SMART PLC如何實現PID 自動/手動調節切換
所謂手自動勿擾S7-200 SMART PLC切換,是指在將PID回路從手動模式切換到自動模式,或者是自動模式切換的手動模式時,PID輸出不會發生跳變,也就是不會產生任何波動。本文闡述內容主要以中的PID功能為實例。
一、PID 自動/手動調節的無擾動切換
有些工程項目中可能需要根據工藝要求在不同的時刻投入、或者退出 PID 自動控制;退出 PID 自動控制時,控制器的輸出部分可以由操作人員直接手動控制。這就是所謂的 PID 手動/自動切換。
PID 控制處于自動方式時,PID 控制器(以S7-200 SMART 中的 PID 調節為例)會按照 PID 算法,自動通過輸出的作用使過程反饋值跟隨給定值變化,并保持穩定。這是一個自動的閉環控制系統。操作人員可以根據現場工藝的要求,改變給定(即設定值)的值。
PID 控制處于手動方式時,PID 控制器不再起自動計算的作用。這時,控制回路的輸出是由操作人員手動控制、調整,由操作人員觀察現場的控制效果,從而構成人工閉環控制。
所謂 PID 自動/手動控制,就是看控制系統的輸出是由 PID 控制器自動控制,還是由操作人員手動控制。
有些控制系統的執行機構不能承受較大的沖擊,這就要求在進行 PID 自動/手動切換時,保持控制輸出的穩定。這就是要求無擾動切換。為了達到 PID 自動/手動控制的無擾動切換,需要在編程時注意一些相關事項。下面分別就直接使用 PID 指令編程,和使用 PID 向導編程兩種情況作一介紹。
二、直接使用 PID 指令編程時的 PID 自動/手動無擾切換
直接使用 PID 指令塊編寫 PID 控制程序時,可以簡單地使用“調用/不調用”指令的方式控制自動/手動模式。因為 PID 指令本身已經具有實現無擾動切換的能力,此時在 PID 指令控制環節之外編程沒有多大必要。
展開 如何正確的使用S7-1200PLC PID調節
建議的組態過程:
如圖程序塊
基本參數配置?反饋與輸出配置
反饋數據標定
二、如何啟動S7-1200的自整定,設定值與反潰值過于接近,無法使用“啟動自整定”
當你的系統各部分已經準備完畢,可以使用自整定,自整定功能只是系統將自動優化或計算PID都數,是調試的一種方法,正常運行時,不必運行自整定調試程序。
方法如下:
第一步:啟動測試
第二步:設定值設定
首次啟動自調節:建議第一次自整定時,一定要使用啟動首次自整定可以避免系統出現發散現象,無法正常工作。
設定值要求:
設定值一反饋值(已標定)>03反饋值上限--反饋值下限制和設定值--反饋值(已標定)>05設定值。
運行自整定:微調,校驗PID都數,在完成首次自整定后,逮議啟動運行自整定,對PID數進行再次檢驗。
設定值要求
設定值--反饋值(已標定)<03“反饋值上限-反饋值下限制和設定值--反饋值(已標定)<05設定值
第三步啟動自整定
第四步?完成狀態
以上就是用戶在現場實際情兄中遇到的兩個問題,不過對PID來講,這里又做了如下問題的延伸擴展,希望對大家有進一步的幫助
問題:S7-1200 PLC PID正常運行的情況下,出現錯誤,如何恢復。
在程序塊PID_ Compact內,管角Error=1時,指示當前PID運行狀態出錯。要重新啟動PID功能,需要改PID模式 PID - CompactDB. sRet.i- Mode。來恢復PID運行,在復位PID之前,需要確認錯誤已經消除。其他方法無法重新啟動PID,包括 Reset功能也不能重置。
具體程序如圖
分享完以上總結,如有其他問題大伙也可進行補充解決。
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故事+動圖,讓PID知識通俗易懂!
8、PID基本公式PID調節器參數整定過程通俗講就是先把系統調為純比例作用,逐步增強比例作用讓系統產生等幅振蕩,記錄下比例作用和振蕩周期,然后這個比例作用乘以0.6,積分作用適當延長
KP= 0.6*Km
KD= KP*π/4ω 或 KD= KP*tu/8
KI= KP*ω/π 或 KI= 2KP/tu
KP:比例控制參數;
KD:積分控制參數;
KI:微分控制參數;
Km:系統開始振蕩時的比例值,通常稱為臨界比例值;
ω:等幅振蕩時的頻率,tu為振蕩周期。這里 tuω =2π,而不是tuω=1,學過傅里葉和拉氏變換的同學應該明白這是為什么,這里不做深入探討。
9、單回路:單回路就是只有一個PID的調節系統。
10、串級:一個PID不夠用,串級就是把兩個PID串接起來形成一個串級調節系統,也被成為雙回路調節系統。串級調節系統里PID調節器有主調和副調之分。
在串級調節系統中要調節被調量的PID叫做主調,輸出直接去指揮執行器動作的PID叫做副調,主調的控制輸出進入副調作為副調的設定值。主調選用單回路PID調節器,副調選用外給定調節器。
11、正作用
對于PID調節器而言,控制輸出隨被調量增高而增高,隨被調量減少而減少的作用,叫做PID正作用。
12、負作用
對于PID調節器而言,控制輸出隨被調量增高而降低,隨被調量減少而增高的作用,叫做PID負作用。
13、動態偏差
在調節過程中,被調量和設定值之間的偏差隨時改變,任意時刻兩者之間的偏差叫做動態偏差。
展開 PLC應用分享 伺服電機的三種控制方式
3
速度模式
通過模擬量的輸入或脈沖的頻率都可以進行轉動速度的控制,在有上位控制裝置的外環PID控制時速度模式也可以進行定位,但必須把電機的位置信號或直接負載的位置信號給上位反饋以做運算用。位置模式也支持直接負載外環檢測位置信號,此時的電機軸端的編碼器只檢測電機轉速,位置信號就由直接的最終負載端的檢測裝置來提供了,這樣的優點在于可以減少中間傳動過程中的誤差,增加了整個系統的定位精度。
4
談談3環
伺服電機一般為三個環控制,所謂三環就是3個閉環負反饋PID調節系統。最內的PID環就是電流環,此環完全在伺服驅動器內部進行,通過霍爾裝置檢測驅動器給電機的各相的輸出電流,負反饋給電流的設定進行PID調節,從而達到輸出電流盡量接近等于設定電流,電流環就是控制電機轉矩的,所以在轉矩模式下驅動器的運算最小,動態響應最快。
第2環是速度環,通過檢測的電機編碼器的信號來進行負反饋PID調節,它的環內PID輸出直接就是電流環的設定,所以速度環控制時就包含了速度環和電流環,換句話說任何模式都必須使用電流環,電流環是控制的根本,在速度和位置控制的同時系統實際也在進行電流(轉矩)的控制以達到對速度和位置的相應控制。
第3環是位置環,它是最外環,可以在驅動器和電機編碼器間構建也可以在外部控制器和電機編碼器或最終負載間構建,要根據實際情況來定。由于位置控制環內部輸出就是速度環的設定,位置控制模式下系統進行了所有3個環的運算,此時的系統運算量最大,動態響應速度也最慢。
展開 船舶轉向控制系統設計及仿真研究
我們可以先讓調節器的參數積分系數為0,同時實際的微分系數為0,控制系統投入閉環的運行,由小到大改變比例系數I,讓擾動的信號作階躍的變化,即給定值為階躍信號。再觀察控制過程,直到獲得滿意的控制過程為止。再取比例系數為當前的數值乘以0.8左右,由小到大增加積分系數,同樣讓擾動的信號作階躍的辯護啊,直至求得滿意的控制過程。積分系數保持不變,改變比例系數,觀察控制過程中控制的效果有無改善,如果有改善則繼續按照原有的節奏調整,直到調試的結果滿意為止。否則,將原比例系數增大一些,再行調整積分系數,力求改善控制過程。如此反復的嘗試多次,直到找到令人滿意的比例系數和積分系數為止。引入適當的實際微分系數和實際微分時間,此時可以適當的增大比例系數和積分系數。和前述的各個步驟相同,微分時間的整定也是需要反復調整的,知道控制過程滿意為止。在參數的調整過程中仿真系統所采用的PID調節器與傳統的工業PID調節是有所不同的,各個參數之間相互隔離,互不影響,因而用其觀察調節規律十分方便。
在進行參數的調節是可以使用一種更加簡潔的方法,即把積分值調節的非常大,比較在幾千以上,使得積分基本不起什么作用,而把微分值設定為0。調節比例參數,使得出現的超調量比較小,如果沒有超調量,則適當的加大比例參數。再慢慢的減少積分值,使得系統靜差能比較快的減小,并且不會出現周期性震蕩,如果出現周期性的震蕩,則增大積分值。使用比例參數自適應功能有增加系統的快速響應及減少系統震蕩。微分值約為積分值的0.1-0.2之間,如果系統擾動比較大則應該吧微分的參數設定的小一些。
按照以上所述的PID參數調節的方法,經過多次的嘗試之后可以確定此次設計仿真所設定的PID控制器的內部參數比例參數為0.13,積分系數為0,微分系數為13.3。完成PID控制器的參數設計后即完成了整個程序流程圖的搭建。
展開 PLC工程師都應了解的3種伺服電機控制方式
最內的PID環就是電流環,此環完全在伺服驅動器內部進行,通過霍爾裝置檢測驅動器給電機的各相的輸出電流,負反饋給電流的設定進行PID調節,從而達到輸出電流盡量接近等于設定電流,電流環就是控制電機轉矩的,所以在轉矩模式下驅動器的運算最小,動態響應最快。
第2環是速度環,通過檢測的電機編碼器的信號來進行負反饋PID調節,它的環內PID輸出直接就是電流環的設定,所以速度環控制時就包含了速度環和電流環,換句話說任何模式都必須使用電流環,電流環是控制的根本,在速度和位置控制的同時系統實際也在進行電流(轉矩)的控制以達到對速度和位置的相應控制。
第3環是位置環,它是最外環,可以在驅動器和電機編碼器間構建也可以在外部控制器和電機編碼器或最終負載間構建,要根據實際情況來定。由于位置控制環內部輸出就是速度環的設定,位置控制模式下系統進行了所有3個環的運算,此時的系統運算量最大,動態響應速度也最慢。
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最內的PID環就是電流環,此環完全在伺服驅動器內部進行,通過霍爾裝置檢測驅動器給電機的各相的輸出電流,負反饋給電流的設定進行PID調節,從而達到輸出電流盡量接近等于設定電流,電流環就是控制電機轉矩的,所以在轉矩模式下驅動器的運算最小,動態響應最快。
第2環是速度環,通過檢測的電機編碼器的信號來進行負反饋PID調節,它的環內PID輸出直接就是電流環的設定,所以速度環控制時就包含了速度環和電流環,換句話說任何模式都必須使用電流環,電流環是控制的根本,在速度和位置控制的同時系統實際也在進行電流(轉矩)的控制以達到對速度和位置的相應控制。
第3環是位置環,它是最外環,可以在驅動器和電機編碼器間構建也可以在外部控制器和電機編碼器或最終負載間構建,要根據實際情況來定。由于位置控制環內部輸出就是速度環的設定,位置控制模式下系統進行了所有3個環的運算,此時的系統運算量最大,動態響應速度也最慢。
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3 、伺服電機速度模式
通過模擬量或脈沖頻率的輸入都可以進行轉動速度的控制,在有上位控制裝置的外環PID控制時速度模式也可以進行定位,但必須把電機的位置信號或直接負載的位置信號給上位機反饋以做運算用。位置模式也支持直接負載外環檢測位置信號,此時的電機軸端的編碼器只檢測電機轉速,位置信號就由直接的最終負載端的檢測裝置來提供了,這樣的優點在于可以減少中間傳動過程中的誤差,增加了整個系統的定位精度。
4、談談三環
伺服一般為三個環控制,所謂三環就是3個閉環負反饋PID調節系統。
最內的PID環就是電流環,此環完全在伺服驅動器內部進行,通過霍爾裝置檢測驅動器給電機的各相的輸出電流,負反饋給電流的設定進行PID調節,從而達到輸出電流盡量接近等于設定電流,電流環就是控制電機轉矩的,所以在轉矩模式下驅動器的運算最小,動態響應最快。
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3 、伺服電機速度模式
通過模擬量或脈沖頻率的輸入都可以進行轉動速度的控制,在有上位控制裝置的外環PID控制時速度模式也可以進行定位,但必須把電機的位置信號或直接負載的位置信號給上位機反饋以做運算用。位置模式也支持直接負載外環檢測位置信號,此時的電機軸端的編碼器只檢測電機轉速,位置信號就由直接的最終負載端的檢測裝置來提供了,這樣的優點在于可以減少中間傳動過程中的誤差,增加了整個系統的定位精度。
4、談談三環
伺服一般為三個環控制,所謂三環就是3個閉環負反饋PID調節系統。
最內的PID環就是電流環,此環完全在伺服驅動器內部進行,通過霍爾裝置檢測驅動器給電機的各相的輸出電流,負反饋給電流的設定進行PID調節,從而達到輸出電流盡量接近等于設定電流,電流環就是控制電機轉矩的,所以在轉矩模式下驅動器的運算最小,動態響應最快。
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關于高壓氨水泵變頻器節能控制的改造
關鍵詞:節能;恒壓控制;效益
基于以上問題,我公司對高壓氨水泵變頻器進行改造,即外加智能PID 調節型儀表,采集壓力信號,通過PID 模塊調節變頻器頻率,使壓力保持在設定值。
我公司使用兩臺 55kw 高壓氨水泵(一開一備)對焦爐橋管進行噴灑高壓氨水來實現無煙裝煤的生產工藝,氨水壓力的大小直接影響消煙的效果。由于原系統沒有采用自動的控制方式,在每次裝煤過程中,高壓氨水壓力下降幅度較大,造成頻繁出現裝煤時冒煙跑火情況,溢出的荒煤氣及塵埃對大氣環境造成嚴重污染,同時工人勞動環境也遭到不必要的破壞。為了減少上述狀況的發生,只能將高壓氨水壓力調節在較高值(2.8~3.0Mpa)下工作,由于每次裝煤時間僅3min左右,其余15min均不需要噴灑高壓氨水,滿負荷工作的高壓氨水泵不僅將大量的電能消耗在無用功上,而且經常出現如下問題:①設備故障率偏高,機器負載沉重,管道損傷嚴重,設備維修周期變短,維護量增大;②高壓氨水泵電機長期處于重負荷運行,機體振動加大,電機接線端子發熱松動情況時有發生,嚴重會損壞電機;③高壓下的氨水泵及管道易出現損傷故障,更加加重了污染環境情況的發生。為了解決以上問題將原有高壓氨水泵控制柜進行改裝,通過智能PID調節型儀表采集高壓氨水管道壓力來閉環控制變頻器的輸出頻率,達到自動調節高壓氨水泵的輸出頻率,實現高壓氨水恒壓控制的目的。系統具有手動、自動控制可自由轉換的功能,壓力參數值可根據需要任意設定。
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2、過程控制理論,包括各種控制模型的原理和應用,其中最重要的是二位調節和PID調節模型。PID調節是目前用得最廣泛的過程控制手段,且變化多端。需要弄清楚原理,知道如何調節參數即可。
6、良好的編程習慣
1、變量命名,功能塊命名,定時器命名,最好遵循一定的原則,可讀性好;
2、熟悉軟件的基本命令的使用;
3、編寫公共的程序塊,比如閥門,電機的公用塊等;
4、合理分配主程序、子程序和定時中斷程序等;
5、合理分配數據塊,定時器,計數器,存儲器變量等,注意變量位置不能重疊。
7、軟件內部機理
每個軟件都各有不同,但是基本的東西應該都包括的:
1、了解指令的累加器,狀態字等內容。
2、指令的組成以及各部分的含義,無論是高級語言的if then else, 還是PLC的A AN JNB,指令的組成部分以及表示的含義需要搞清楚;
3、了解幾種尋址方式。單片機非常講究這個,對于PLC來說,多了解對于復雜的編程有幫助。
4、了解數據格式,注意高低位分布,這個太重要了,尤其是和第三方通訊的時候。
5、了解幾個常用的寄存器和存儲區域。比如DB,M,I,Q等
總之,平時要多看別人的程序,取其精華,從簡單到復雜,多擴大自己的知識面(因為PLC的功能是比較強大的,不但有控制還有通訊等)。
展開 手把手教會你如何完成S7-200SMART與PID的應用
1、調試說明:
(1) 比例增益:提高調節速度,減小誤差,但不能消除穩態誤差;
參考方法可由小到大單獨調節
(2)積分作用:消除穩態誤差,使系統的動態相應的變慢,積分過大會影響系統的穩定性。調節參考方法:將調節好的比例系數調整到50%--80%;由大到小,增加積分影響
(3)微分作用:超前控制,減少調節時間,對干擾有放大作用
調節方法參考:由小到大單獨調節,并相應調整比例和積分,追求調節偏差的變化率
(4)PID調節方法:先將積分和微分關閉,先調比例,在比例差不多時加上積分,一般情況,比例值越大輸出結果越快;積分越大,輸出結果越慢;微分在調節溫控時使用,一般情況可不用
2、可通過狀態圖表監控并修改給定值、手自動狀態、PWM輸出設置等。
展開 [國產PLC]耐特PLC在鉛酸電池固化烘干室PLC控制系統上是用哪個型號控制伺服
采用耐特PLC特色的多段工藝PID自動調節,可以按需要的溫度曲線及濕度曲線來擬合控制本系統具有溫濕度控制精準,程序運行穩定,節能效果顯著等特點。
系統特點:
1. 本系統為分散控制,集中管理,實現遠程在線的實時監控,使用耐特CPU224XP的雙通信口,一口連接觸摸屏現場監視,一個通信口連接遠程電腦進行在線監控。
2. 實現生產過程不同階段(蒸汽預熱、均溫均濕固化、高溫低濕烘干等)實現溫濕度的自動控制。
3. 人機界面:實時顯示現場生產工況,及歷史數據的查詢等。
4. 采用變頻技術及智能電力調整技術實現節能目標。
5. 安全報警:溫濕度超限報警功能,故障檢測報警等安全措施。
6. 使用耐特PLC的多段工藝PID自動調節,使工藝參數的變化曲線平穩過渡,提高生產良品率;
7. 實現高溫高濕的環境控制,使溫濕度的可控制范圍更大。
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