鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化

隨著新能源汽車的快速發展,鋁合金水冷電機殼的產量和銷量也在迅速增加。而鑄造這個鑄件存在的兩大難點:1.縮松,造成漏氣;2.氣孔,造成鑄件直接報廢。今天我們只探討縮松問題,如何用我們的軟件ProCAST來分析和優化這個鑄件。

鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化的圖1

鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化的圖2

        鑄件外徑240mm,高度200mm,中間存在中空的水道。采用覆膜砂成型。鋁合金材質:A356;因底部有個法蘭整體成型,所以通過橫澆道的方式對圓柱體部分進行補縮。工藝圖如下:

鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化的圖3

鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化的圖4

第一次工藝分析結果與實際對比:

鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化的圖5

鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化的圖6

        從模擬上看,鑄件在澆口上端出現較大的孤立溶液,存在縮孔缺陷。而實際生產的結果就是該區域存在嚴重的縮孔缺陷。最終導致產品漏氣報廢。第一次試模宣告失敗。

鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化的圖7

        修模方案:圈內增加補縮筋。

鋁合金水冷電機殼鑄造工藝分析和優化的圖8

       上端的孤立溶液明顯得到補縮。而后續的產品,也是跟實際吻合,實現了合格送樣,實現了批量生產。

來源: ProCAST鑄造模擬

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