某型電動汽車路噪性能優化

摘要 :通過主觀評價及LMS設備測試 ,確 定某 自主品牌 電動汽車勻速 工況下存在路噪大的問題 依據 TPA分析方法 ,分 別從 源、路 徑及 響應 3個方面對整車路噪 問題進 行分析優 依據 測試數據針對輪胎 、懸架及 車身提 出優化 方案并 分別 進行 方案驗證 :利用整車 3D仿真分析模型進行優化以縮短 周期和 降低成本 依據 各方案驗證結果確定最終方案 ,實車測 結果顯示,采用最終方案后路噪聲壓級降低 10dB,主觀評價樣車車內噪聲 有明顯降低 ,與標桿車型達到同一水平
關鍵詞 :電動汽 車 ;路噪 ;仿真 ;聲壓級
隨著汽車的迅速普及,消費者已不僅僅滿足于汽 1 路面噪聲發生機理分析 車能夠實現行駛功能及安全性 ,開始更多地關注汽車 的 NVH性能 ,并把 NVH性能作為購買汽車時的關鍵 衡量因素。在汽車行駛過程中,路面噪聲是車 內噪聲主 要的噪聲源之一 ,直接影響了車內人員的駕駛感受。尤 其是新能源車型,沒有了發動機噪聲的覆蓋 ,路面噪聲 在車內噪聲的貢獻量相對于傳統車型會進一步提升。文 章以某 自主品牌電動車型為整改對象 ,通過對該車型激 勵 、路徑及響應的改善 ,達到了降低路面噪聲的 目的。

1 路面噪聲發生機理分析
路面噪聲是車輛行駛 在粗糙 的鋪裝路面上時 ,由 路面的凹凸引起的經常性的噪聲。路噪依據發生機理 的不同 ,一般可分為結構傳播噪聲和空氣傳播噪聲。結 構傳播噪聲是路面激勵與輪胎結構特性引起的振動經 過懸架系統的傳遞 ,最終作用于車身及空腔產生的噪 聲 ;空氣傳播噪聲主要是輪胎 的空腔噪聲及花紋噪聲 經過空氣傳播及車身隔吸聲材料的衰減 ,最終傳遞到 人耳處的噪聲。路噪發生機理 ,如圖 1所示。
          某型電動汽車路噪性能優化的圖1
2 路噪控制方法
依據TPA分析方法建立“源一路徑一響應”"的分析模型進行分析。基于路噪發生機理可將路噪控制方案分為3種:1)激勵控制(路面激勵作用于輪胎產生的振動及噪聲):2)傳遞路徑控制(懸架系統的隔振性能及車身及內外飾的隔吸聲能力):3)響應控制(車身模態及車身空腔模態)。
3某電動汽車路噪問題優化
3 .1 問題確認
3.1.1 評價工況
某電動汽車在壞路行駛時,路面激勵較大,路噪問題表現明顯。低速行駛時,風噪相對較小,車內噪聲主要為路噪。因此,確定評價工況為:粗糙瀝青路,車速40km/h。
3.1.2評價方法
路噪評價可分為主觀評價及客觀評價兩方面。
1)主觀評價需要對鼓噪、輪胎空腔共鳴聲、g0聲及 聲等多種不同頻率、不同發聲部件的聲音進行評價,并依據整體感受對汽車路噪性能進行分數判定,主觀評價需要由評價經驗豐富的專業評價人員進行,主觀評價打分原則,如表1所示。
某型電動汽車路噪性能優化的圖2
2)客觀評價依據車內噪聲測試數據進行判斷。客 觀評價采用相對評價的方法,通過對比優化車型原狀態與某同級別合資車型路噪數據,進行路噪問題判定。
3.1.3評價結果
該車原狀態評測結果為:
1)主觀評價分數為5分,主要存在后排低頻噪聲大的問題,需要進行整改.
2)客觀測試數據,如圖2所示。從圖2可知,在200Hz以內優化車型原狀態路噪水平與合資車型存在明顯差距,需要針對200Hz內車內低頻噪聲進行優化。客觀評價結果與主觀評價結果相符。
某型電動汽車路噪性能優化的圖3
3)問題 分 析 :依 據 主 客 觀 評 價 可 確 定 針對 320~200Hz路噪性能進行優化 。依據頻譜 圖對 問題進 行進一步分析,如圖 3所示。
某型電動汽車路噪性能優化的圖4
從 圖 3可以看出,在 200Hz內車型原狀態 j合資 車型車內噪聲聲壓級峰值差距較小 ,但整體聲能量的 差距較大 ,噪聲峰值雜亂 ,所以主要針對車型各部件的 振動衰減能力及部分模態進行優化。
 3.2  激勵源控制
把路面激勵作用于輪胎后產生的振動噪聲作 為激 勵源。粗糙瀝青路主要激勵在 O~30Hz。在路面激勵的 作用下,由輪胎本體模態及空腔模態造成的振動能量集 中,最終會在軸頭的振動加速度上表現出來。觀察發 現軸頭處的振動加速度峰值與輪胎的相關模態時啦。由于輪胎小體模態頻率不能進行大幅度變更 ,無法進 行有效 的模態規避 ,所 以主要針對輪胎 的振動衰減能 力進行提升。主要優化方案包括調整輪胎胎面橡膠厚 度 、調整帶束層鋪設角度及胎肩的鋪設面積等。優化輪 胎后車 內噪聲聲壓級峰值最大可降低 3.5dB(A),但操 穩性能有 明顯減弱,為保證安全性能 ,維持原方案。
3.3 傳 遞 路徑控 制
傳遞路徑包括結構傳播及卒氣傳播 ,目前主要針 時 200Hz內噪聲進行優化。空氣傳播路徑中關 于路面 激勵 的噪聲 主要包括輪 胎的花紋噪聲 及空腔共鳴噪 聲 ,輪胎花紋噪聲通常在 400Hz以上 ,輪胎空腔共鳴 聲高于 200Hz,所有暫不考慮空氣傳播路徑 。由于殲發 車 與合資車相比,車內噪聲最大峰值相差較小 , 整 體聲能量相差較大 ,所以主要針對懸架系統 的隔振 元 件進行優化。軸頭振動傳遞到車身主要經過 的隔振元 件包括 :擺臂軸套 、縱臂軸套 、減振器 mount。對 比}殳汁 車原狀態前后排車 內噪聲數據可知 ,前后排噪聲差距 較大,后排噪聲聲壓級要高于前排 。判斷后排為主要貢 獻位置 , ‘對后排零部件進行優化。后排主要能量衰減 部件有縱臂安裝軸套 、螺旋彈簧及減振器。依次對各零 部件進行優化并進行方案驗汪。由于螺旋簧剛度涉及 車身姿態問題 ,暫不列入優化范圍,縱臂軸套為主要優 化對象.
依據振動理論 ,擺臂安裝點被動側振動幅值主要 受激勵 力大小 、振動衰減能力及安裝點剛度三方面影 響。由于激勵力大小主要受路 面及輪胎影響,暫小進行 考慮 .安裝點剛度由車身決定 ,暫不關注 ,所 以針對振 動衰減能力進行性能提升 。綜 合評 價振動衰減性能的一個重要指標就是振動 傳遞率 、底盤隔振系統的振動傳遞率為振動傳遞到車 身的力與系統受到振動激勵力的比值。根據振動理論, 振動傳遞率 與頻率 比的關系為:
某型電動汽車路噪性能優化的圖5
式中:Tr——振動傳遞率 ;
FT0一——外部激勵力幅值,N;
F0一經過隔振器傳遞到被動側的穩態幅值,N;
ξ— — 阻尼比;
λ——激勵力頻率與系統頻率之比。
圖4 示出不同阻尼比及頻率比下振動傳遞曲線。
基于圖4對縱臂軸套的隔振特性進行分析:當0 <A<l時< span>,若激勵頻率不變,應增大系統頻率,以減少振動的傳遞;當λ>1時 ,若激勵頻率不變,應減小系統頻率,以減少振動的傳遞,且當0<λ< 某型電動汽車路噪性能優化的圖6 時,增大阻能有效抑制振動。系統頻率為縱臂剛體模態頻率,輸入頻率主要關注40Hz及 80Hz。縱臂剛體模態通過實 測量可確定模態頻率在30~90Hz,其 中與激勵頻率刈‘應的,z向主模態分別低于40Hz及 80Hz,所以應降低 系統頻率以提升縱臂軸套的隔振能/,J由于需要保證安全性能,依據控制經驗確定優化方案為:后縱臂襯套剛度下降20%,主要進行襯套膠料更改,不進行結 構變更。完成樣件制作后,依據原定測試況進行汽車路噪性能測試,測試結果,如圖5所示。
某型電動汽車路噪性能優化的圖7
從 圖 5不難看出 ,在 200Hz以內車內噪聲均仃 同程度降低 ,峰值平均降低 2dB左右 ,相對于原狀 念 車內噪聲有明顯改善。
 3.4 響應控制
依據整車路噪模型對車身優化方案進行分析。首先進行實車評價工況下的軸頭振動及對應車內噪聲測試,將傳感器粘貼到轉向節上,需要選取不在同平面的4個測點進行測量,實際測點具體位置,如圖6所示。
某型電動汽車路噪性能優化的圖8
結合實測軸頭振動及車內噪聲測試數據,對路噪 仿真模型進行調整巴,保證仿真模型的準確性。軸頭振 動輸入位置及車內噪聲仿真位置需確保與試驗測點位 置保持一致。整車路噪仿真模型示意圖,如圖7所示。
某型電動汽車路噪性能優化的圖9
針對后排噪聲40Hz及80Hz間問題進行仿真模態 數據分析,通過查看模態數據發現,在40Hz附近后背 門存在彈性體模態,在80Hz后地板存在局部模態。依 據模態分析結果確定2種優化方案。
3.4.1后背門添加動力吸振器方案
通過查看模態分析云圖確定吸振器安裝位置,考 慮到整車輕量化問題,原則上吸振器質量≤1kg,基于 噪峰值及后背門模態分析確定吸振器頻率為51Hz。
吸振器完成樣件后進行整車安裝狀態測試 ,通過調整質量塊質鼙及橡膠剛度 ,確保整車狀態下吸振器頻率 為 51Hz..樣件確定后 需進行實乍效果驗證 ,測試結果如圖 8所示。
某型電動汽車路噪性能優化的圖10 某型電動汽車路噪性能優化的圖11
         
從圖8可以看出,增加吸振器后車內噪聲低頻階 段改善不明顯,考慮到整車輕量化問題,不能再進行質量提升,故此方案暫不采用。
3.4.2 增加電池支架方案
此車型電池包布置在車身地板下方。觀察路噪仿 真模型模態分析結果可知,在200Hz內存在多階車身 地板模態,由此設計增加電池支架,從而間接增加車身 地板剛度,利于仿真軟件進行優化方案設計并依據路 噪仿真模型進行方案效果初步驗證。經過設計方案仿 真驗證,最終選定優化方案,如圖9所示。
某型電動汽車路噪性能優化的圖12
原方案及優化方案車內噪聲仿真對比數據,如圖 10所示,在100Hz以內優化方案相對于原方案車內噪 聲有明顯降低,幅值降低可達8B。確定實施此方案并 進行樣件制作,后續需進行實車效果驗證。
某型電動汽車路噪性能優化的圖13
3.5 方案總結確定 
同時采用后縱臂軸套剛度變更及增加 電池支 架 2套方案并進行實車效果驗證 ,驗證結果 ,如 ll 所示 ,設計車與合資車處于同一水平。
從圖9和圖10的數據對比可知,仿真數據和實測 數據比較接近,總體誤差在6%以內,說明試驗汽車達 到了仿真的效果,達到了TVC穩定性控制的預期效 果,唯一不足之處是TVC觸發時,電機在正反向驅動 導致整車有一定的抖動,使乘坐舒適性不是很好,因此 在后期有必要對扭矩進行平滑處理來降低扭矩對整車 抖動的影響。
 4 結論
1)整車仿真模型的利用可以有效降低開發成本并縮短開發周期。隨著仿真精度的提高,仿真工具將會車輛開發及優化過程中得到更多的應用。
2)路噪性能屬于整性能,只進行單一零部件優化無法達成優化目標。
3)低頻噪聲問題需著重關注橡膠件的隔振性能及大面積鈑金件的剛度。
  
作者:劉偉 韓騰飛 楊少鵬 詹定海 耿鵬飛
作者單位:長城汽車股份有限公司
來源:汽車工程師         


文章來源:汽車nvh云講堂

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