歐洲某車企EV的whine noise路徑排查及改進方案
本文將介紹歐洲某主流主機廠如何針對一款電動車的whine noise問題,使用BTPA技術進行傳遞路徑分析,最終排查出問題根源并結合實際情況做出切實可行的更改方案。
車況簡介
處于試制階段的某款電動車,在加速過程存在明顯的whine noise,需要排查出問題根源,并做出相應的改進措施。
通過人工頭HMS IV.0采集車內噪聲后,用回放均衡器+耳機進行回放,可以清晰地聽到whine noise。
將結果用ArtemiS SUITE分析,并用高級濾波回放ASM 11模塊,快速診斷出whine noise是由下圖圈中階次發出的。
通過車輛的特征,分析出該階次是電機產生的。而該階次是很難消除或降低的,即很難從激勵源的角度解決該問題,因此分析該噪聲的傳遞路徑并進行隔離,是較好的解決方案,而這正是BTPA大展身手的時候。
BTPA建模和結果擬合
做BTPA測試,首先要理清所有潛在的問題路徑,避免因遺漏某些路徑而導致模型的不準確。
在本案例中,結構和空氣都可能是whine noise的傳遞路徑。結構路徑中,包含3個懸置(電機的左右懸置和抗扭懸置)、左右傳動軸、逆變器的支架、空調管等;空氣路徑中,包括電機的各個面和逆變器的表面。
針對如上的潛在問題路徑,通過BTPA分析,擬合出的車內左、右耳噪聲與人工頭實測的對比如下圖所示。
擬合結果:
車內噪聲與人工頭實測的頻譜成分非常接近;
缺少輪胎在轉轂上的貢獻,所以會有些差異,但不影響whine noise的分析;
回放時可完美復現出whine noise。
whine noise傳遞路徑分解
基于上述模型,逐步分解路徑,來排查whine noise的傳遞路徑。
首先將車內噪聲(以下只展示單耳結果)分解成結構路徑和空氣路徑,如下圖所示:
從結果可以看出:
結構路徑在低頻部分(1.2k Hz以下)貢獻比較大;
空氣路徑在高頻部分(1k Hz以上)貢獻要大些。
進一步對結構路徑分解,獲得whine noise傳遞路徑如下圖所示:
從結果可以看出:結構傳遞的whine noise由驅動軸、3個懸置貢獻的會比較多。
進一步對空氣路徑分解,獲得whine noise傳遞路徑如下圖所示: 從結果可以看出:空氣路徑中,底部、后側、變速器左側貢獻要更大些。
BTPA進行虛擬改進
針對上述的路徑分解,結構聲中的驅動軸、3個懸置,空氣聲中的底部、后側、變速器左側,將是重點的潛在改進對象。
但實車中做改進,周期比較長,而BTPA的擬合軟件Progno[i]se支持虛擬的改進,可以用軟件改進來預測后期整改方案的效果。如將空氣路徑總貢獻結果中,1kHz以上部分降低6dB來預測加聲學包后的效果;或將結構路徑中傳動軸貢獻降低6dB,來預測改進傳動軸特性的效果。
本案例采用三種虛擬改進方案:
只優化空氣聲;
同時優化空氣聲和傳動軸;
同時優化空氣聲、傳動軸和懸置。
僅從效果來看,同時優化空氣聲、傳動和懸置效果最好,但真正實施起來很困難。經過對三種方案的回放和評價,只優化空氣聲這一方案,雖然效果沒后兩種好,但已達到該車的預期,且實施起來較后兩種方案要容易很多。故將選該方案作為實物改進驗證方案。
實物改進驗證效果
只優化空氣聲的方案雖然非最佳,但易實施,且效果已達到該車的預期,故選用該方案將進行實車驗證。
通過對變速器進行聲學包裝,來改進變速器左部、底部和頂部的傳遞貢獻,實物改進如下圖所示。
改進后實測的車內噪聲,與原狀態的對比如下圖所示,尤其在1kHz以上部分有明顯的改善,且實車評價后達到預測。
總結
本案例通過BTPA方法,對EV車的whine noise進行了傳遞路徑分析,實現了:
擬合出了精準的BTPA模型供傳遞路徑分析;
分析出了whine noise的主要貢獻路徑;
對問題路徑進行了虛擬改進,并選擇出易實施且能達到預期的改進方案;
實物改進并驗證效果達到預期。
來源:海德聲科
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