淺談橋形件的成形工藝

作者王紅偉

橋形零件由于其形狀像跨越在河流上方的拱橋,中間窄長面為人行通道,兩側似護欄而得名,在沖壓行業內屬于常見的內板件,一般為加強件。比如汽車的中央通道加強板、拖拉機的機罩蓋板加強梁等。

該類零件形狀起伏較大,成形性較差。目前主要有兩種成形方法:拉延成形和翻邊成形,且行業內常用拉延工藝。拉延工藝的優點為零件成形充分,修邊后零件回彈較小;缺點為材料利用率較低,前期的拉延面等工藝設計復雜,且模具結構較復雜、成本較高。相對而言,翻邊成形工藝的優點為材料利用率較高,工藝設計及模具結構較簡單,制造及后期維護成本較低;缺點為零件部分區域成形不充分,可能造成后序修邊后零件回彈。在實際應用中需要針對不同零件, 選出最優的成形方案。


中央通道前加強板

零件如圖1所示,尺寸為290mm×123mm×174 mm,上下落差達174mm,材質為B280VK,料厚為1mm。

從零件的結構上分析,如果采用成形工藝,以中間長條形狀為壓料面,采用翻邊成形。由于零件端頭為斜面,所以壓料困難。且兩側支腿斜面夾角為37°,成形時會在頂面形成大量余料,從而形成起皺缺陷。顯然采用成形工藝不合適。

而采用拉延工藝,雖然零件的起伏較大,但是由于零件的局部翻邊高度都不超過 30mm,所以該零件的拉延性良好。添加工藝補充面后的拉延工藝如圖2 所示。經 CAE 分析,壓邊力設置為 25t,結果如圖 3 所示。從圖中可以看出端頭根部起皺現象已基本消除,僅頂面位置還有起皺趨勢。但是,材料厚度中等,在實際生產中抗起皺能力較好。

淺談橋形件的成形工藝的圖1

圖 1 中央通道前加強板制件圖

淺談橋形件的成形工藝的圖2

圖 2 拉延工藝補充后

淺談橋形件的成形工藝的圖3

圖 3 CAE 成形性能分析結果

實際生產出來的零件如圖4 所示,零件狀態較好無明顯起皺與回彈現象,與分析結果基本一致, 證明采用該拉延成形方式是合適的,材料利用率為47.01%。零件在檢具上檢測合格率為 98%。

淺談橋形件的成形工藝的圖4 淺談橋形件的成形工藝的圖5

圖 4 成品件(左頂面,右側面)


支架

零件如圖5所示,外形尺寸為240mm×114mm×81mm,材質為B410LA,料厚為1.4mm。該零件與中央通道前加強板的零件結構相似,不同的是,該零件頂面比較平緩,兩端頭較陡,夾角為27°,所以在兩端頭位置容易聚料起皺。

淺談橋形件的成形工藝的圖6

圖 5 支架制件圖

采用翻邊成形工藝進行成形時,只能以零件底面為壓料面,整個一圈側壁向上翻邊,在端頭四個端點處材料聚在一起無法流動,導致嚴重起皺,且無法在后續成形中去除該缺陷。所以,采用翻邊成形無法實現。

如圖6 所示,以藍色面為壓料面,綠色面為拉延面,采用拉延工藝。制件全部在拉延凸模型面中, 充分延展,材料利用率為 48.3%。進行 CAE 分析, 結果如圖 7 所示,起皺趨勢與預想一致,主要集中在兩端頭。實際生產中,由于材料較厚,拉延后如圖8 所示,四個端頭起皺現象不太明顯。后續整形之后,已有起皺基本消除。零件在檢具上檢測合格率為 99%(圖 9)。

淺談橋形件的成形工藝的圖7

圖 6 拉延工藝

淺談橋形件的成形工藝的圖8

圖 7 CAE 成形性能分析結果

淺談橋形件的成形工藝的圖9

圖 8 拉延后半工序件

淺談橋形件的成形工藝的圖10

圖 9 零件檢具檢測

機罩蓋板后加強梁

該零件如圖10所示,外形尺寸為676mm×159mm×133mm,材料厚度為1.5mm。形狀左右對稱,兩端兩個搭接面,要求面差為 ±0.5mm。與前兩個零件相比,該零件尺寸較大、頂面及兩端頭都較平緩。

淺談橋形件的成形工藝的圖11

圖 10 機罩蓋板后加強梁制件圖

采用拉延成形,拉延工藝與前面支架零件相似, 零件全部包在拉延面中,需要大量的工藝補充面。使用翻邊成形(圖 11)時,以兩條分模線中間形狀為壓料面翻邊成形。容易在四個端頭造成起皺缺陷。為了消除該缺陷,在兩端頭各增加一條壓料檻,使成形時延緩料向端頭處積聚,從而減輕起皺。

淺談橋形件的成形工藝的圖12

圖 11 翻邊成形工藝

兩種工藝對比,拉延工藝可以使零件塑性變形更充分,所以在修邊、沖孔之后,制件回彈較小。但是,拉延工藝比較復雜需要做大量的工藝補充面,勢必降低材料利用率,使沖壓成本增加。而翻邊成形工藝中塑性變形較拉延工藝差,在后續修邊、沖孔之后,容易出現回彈現象。但是,相對于拉延成形可節省材料、降低成本。

使用CAE 軟件進行分析發現,使用壓料檻(圖12)后,兩端頭的起皺現象明顯消除(圖 13)。實際生產出來的零件如圖 14 所示,材料利用率達到了68%。成品件如圖 15 所示,在檢具上檢測合格。

淺談橋形件的成形工藝的圖13

圖 12 壓料檻結構示意圖

淺談橋形件的成形工藝的圖14

圖 13CAE 分析結果

淺談橋形件的成形工藝的圖15

圖 14 成形后狀態圖

淺談橋形件的成形工藝的圖16

圖 15 零件檢具檢測

雖然翻邊成形工藝中零件塑性變形比拉延工藝少,但是零件上的小筋成形充分,有效防止成形后零件的回彈現象。另外壓料檻的應用消除了端頭的起皺缺陷。最終,使其達到了合格狀態。

結論

橋形件作為常見的沖壓加強件,采用翻邊成形工藝還是拉延工藝,需要根據零件的具體結構進行分析。本文通過對三個典型的橋形件工藝分析對比,總結出該類零件的成形工藝特點,希望對其他類似零件進行工藝策劃時有所啟發。該類零件從工藝上分析,采用拉延成形工藝,可以使其產生最大區域的塑性變形,防止后續修邊后零件回彈。但是,拉延工藝使零件的材料利用率降低到50%以下,對零件的成本控制影響較大。采用翻邊成形工藝,材料利用率可以達到約70%,較拉延工藝提高了近 20%。

采用翻邊成形工藝可以有效提高材料利用率,但是零件結構應該滿足:⑴零件兩端頭為開放式的,可以增加工藝補充(加壓料檻)防止零件起皺。⑵零件的兩個支腿角度應盡量平緩,防止中間位置聚料起皺。因為如果支腿較陡,成形時在凹模與頂出器作用下,毛坯料會在中間頂端位置聚集大量材料,從而形成起皺缺陷。

—— 來源:《鍛造與沖壓》 2019年第10期

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