CAE技術在卡車降成本中的應用

作者孫國兵  

(東風汽車有限公司商用車技術中心  武漢  430056)

 

摘要:以某款現生產的卡車車架為研究對象,在保證減重后的車架性能不會有大變化的前提下。通過仿真技術對其進行減重設計。本文詳細描述了各種減重方案在車架上的實施效果,為今后的車架降成本工作提供了參考。

關鍵詞:CAE ;汽車;車架;優化;降成本

 

隨著商用車市場競爭的日趨激烈,如何改進產品的質量,如何降低產品的生產成本,成了所有汽車生產企業考慮最多的問題。汽車產品技術降成本是通過分析產品在設計、制造、使用、維護和回收等各環節的成本組成情況,改進設計方案或優化加工工藝,從而達到技術降成本的目的。但是使用傳統的樣車試驗方法來驗證降成本設計方案,不僅成本大而且周期很長。然而,采用CAE技術分析各種減重方案對車架結構強度的影響,具有周期短,方案靈活和成本低等優勢,越來越廣泛地應用于汽車產品設計中。

本文采用有限元仿真軟件HyperWorks,以某款現生產卡車車架為研究對象,對十一種減重方案進行對比分析,優化和評估各降成本設計方案。

1 車架有限元模型化

有限元分析的精度主要取決于有限元計算模型,模型必須如實反映車架結構的力學特性,所以模型化的基本原則是在硬件可以承受的情況下,盡量細分網格,使有限元模型盡量與車架幾何模型一致。車架原設計方案的有限元模型如圖1所示。

CAE技術在卡車降成本中的應用的圖1

圖 1  車架原設計方案的有限元模型

2 載荷

為了使仿真結果更加準確,我們考慮了作用于車架上的所有載荷(如表1所示)。車架自重由軟件在輸入材料密度后自動計算得出,車架材料為DL510,強度極限為590MPa。

表1 作用于車架上的主要載荷

主要總成

質量(Kg)

質心坐標(Z X Y)

方向

備注

蓄電池

145

(1630,-730,-200)

垂直向下


儲氣筒1(后貯)

50+10

(1150, 800,-250)

垂直向下


儲氣筒2(前貯)

20

(2450,-720,-200)

垂直向下


儲氣筒3(輔助)

16

(5300,0,-180)

垂直向下


油箱(滿油)

400

(2050,800,-300)

垂直向下


發動機帶變速箱

1200

(400,0,-50)

垂直向下


駕駛室

1100


垂直向下


牽引總質量

80000



在X=3300~4300之間均布

鞍載質量

2200


垂直向下

鞍座

3 載荷工況的確定

實踐表明,彎曲工況和彎扭組合工況是車架的主要受力和變形模式,彎扭組合工況又

是其中最為惡劣的工況,為此本文主要考核彎扭組合工況下的應力和變形情況,以確保車架的強度和剛度滿足設計要求。

    彎曲工況:模擬汽車滿載行駛在平坦路面上的工況,約束前后車輪的豎直方向位移。

彎扭組合工況:模擬汽車滿載通過凹凸不平路面時的彎扭強度,它反映車架結構的實際最大靜態強度問題。此時,左前輪上凸臺(高度60mm),右前輪下凹坑(深度60mm),約束后車輪的豎直方向位移。

另外,車架的振動是造成疲勞破壞的主要原因之一,而且現在乘坐舒適性的要求也越

來越高,所以有必要對車架結構進行模態分析。模態分析也能在一定程度上反映了車架結構剛度的分布情況,本文分析了車架的前5階固有模態。

4 減重方案

綜合考慮了各種可用的減重方案,共有如下十一種優化方案:

優化方案一:在原方案基礎上去掉副梁。

優化方案二:在原方案基礎上去掉副梁,縱梁加厚到10mm。

優化方案三:在原方案基礎上將三角板減小減窄。

優化方案四:在原方案基礎上將三角板減小減窄,加墊塊。

優化方案五:在原方案基礎上取消副梁,三角板減小減窄,加墊塊,縱梁加厚到10mm。

優化方案六:在原方案基礎上取消副梁,三角板減小減窄,加墊塊,縱梁厚度不變。

優化方案七:在原方案基礎上三角板減小減窄,加墊塊,留部分副梁。

優化方案八:在原方案基礎上三角板減小減窄,三角板局部加強。

優化方案九:在原方案基礎上三角板減小減窄,加墊塊,留部分副梁,三角板局部加強。

優化方案十:在原方案基礎上三角板減小減窄,留部分副梁,三角板局部加強。

優化方案十一:在原方案基礎上三角板減小減窄,三角板局部加強,縱梁折彎部分加部分副梁加強,后橋處縱梁下翼面加加強板。

5分析結果

由于各種工況下的應力云圖相似,本文在此僅列出其中一種方案的應力分布圖,圖2至圖3是原車架重點部位的Von Mises應力云圖。各方案的應力結果如表2所示。

 

CAE技術在卡車降成本中的應用的圖2

圖2  原車架角板處Von Mises應力云圖  單位:MPa

CAE技術在卡車降成本中的應用的圖3 

圖3  原車架平衡懸架橫梁處Von Mises應力云圖 單位:MPa

 

表2   CAE分析結果

方    案

車架變形(mm)

角板Von Mises應力(MPa)

平衡懸架橫梁Von Mises應力(MPa)

重  量

(Kg)

減重效果

(%)

     原 車 架

105

586

536

1801

0.0

優化方案一

113

620

548

1623

9.88%

優化方案二

105

576

509

1716

4.72%

優化方案三

105

609

580

1715

4.78%

優化方案四

105

636

508

1722

4.39%

優化方案五

107

621

491

1636

9.16%

優化方案六

115

678

531

1543

14.3%

優化方案七

103

630

528

1647

8.55%

優化方案八

116

626

551

1543

14.3%

優化方案九

103

588

492

1652

8.27%

優化方案十

103

564

540

1647

8.55%

優化方案十一

104

617

578

1583

12.1%

表2中的方案九,三角板處的應力與原車架相同,但是平衡懸架橫梁上的應力比原車架降低8.2%;因此上述各方案中,最優方案是方案九。除了方案九以外,方案二和方案十的三角板和平衡懸架橫梁上的應力也都比原車架小,滿足設計要求,但是減重效果要比方案九差,因此,方案二和方案十是本文中的較優設計方案。

6模態分析

將方案九的設計思路應用到新設計的車架上(即T08車架),其前5階模態如表3所示。

表3  新型減重車的前5階模態計算結果

模 態 數

一  階

二  階

三  階

四  階

五  階

振    型

縱  扭

橫  彎

局  部

橫  彎

彎扭組合

頻率(Hz)

9.5508

13.6064

24.4130

28.4795

30.5113

7分析結論

通過前面分析,可得出如下結論:

(1) 經過減重后,新車的整車剛度較強,強度分布比原車型更合理,同時重量比原車減少149Kg,減重達8.27%。

(2) 通過以上對各種減重方案的分析,為今后減重車的設計提供了方向和指導。設計人員可以根據以上的減重效果和實際需要所達成的減重目標,合理選擇減重方案,以達到優化設計的目的。

(3) T08車架已經投產,經過用戶使用試驗,完全符合要求。

 

作者簡介:

孫國兵. 2002年畢業于湖南大學工程力學系工程軟件專業,2002年進入東風汽車有限公司東風商用車技術中心工作.現崗位為:底盤部底盤設計室結構仿真責任工程師。

地址:武漢經濟技術開發區東風大道。

文章來源于中國CAE年會第六屆論文集,轉載請注明出處。      
     
登錄后免費查看全文
立即登錄
App下載
技術鄰APP
工程師必備
  • 項目客服
  • 培訓客服
  • 平臺客服

TOP

5
1
1