CAE技術在卡車降成本中的應用
作者孫國兵
(東風汽車有限公司商用車技術中心 武漢 430056)
摘要:以某款現生產的卡車車架為研究對象,在保證減重后的車架性能不會有大變化的前提下。通過仿真技術對其進行減重設計。本文詳細描述了各種減重方案在車架上的實施效果,為今后的車架降成本工作提供了參考。
關鍵詞:CAE ;汽車;車架;優化;降成本
隨著商用車市場競爭的日趨激烈,如何改進產品的質量,如何降低產品的生產成本,成了所有汽車生產企業考慮最多的問題。汽車產品技術降成本是通過分析產品在設計、制造、使用、維護和回收等各環節的成本組成情況,改進設計方案或優化加工工藝,從而達到技術降成本的目的。但是使用傳統的樣車試驗方法來驗證降成本設計方案,不僅成本大而且周期很長。然而,采用CAE技術分析各種減重方案對車架結構強度的影響,具有周期短,方案靈活和成本低等優勢,越來越廣泛地應用于汽車產品設計中。
本文采用有限元仿真軟件HyperWorks,以某款現生產卡車車架為研究對象,對十一種減重方案進行對比分析,優化和評估各降成本設計方案。
1 車架有限元模型化
有限元分析的精度主要取決于有限元計算模型,模型必須如實反映車架結構的力學特性,所以模型化的基本原則是在硬件可以承受的情況下,盡量細分網格,使有限元模型盡量與車架幾何模型一致。車架原設計方案的有限元模型如圖1所示。
圖 1 車架原設計方案的有限元模型
2 載荷
為了使仿真結果更加準確,我們考慮了作用于車架上的所有載荷(如表1所示)。車架自重由軟件在輸入材料密度后自動計算得出,車架材料為DL510,強度極限為590MPa。
表1 作用于車架上的主要載荷
主要總成 |
質量(Kg) |
質心坐標(Z X Y) |
方向 |
備注 |
蓄電池 |
145 |
(1630,-730,-200) |
垂直向下 |
|
儲氣筒1(后貯) |
50+10 |
(1150, 800,-250) |
垂直向下 |
|
儲氣筒2(前貯) |
20 |
(2450,-720,-200) |
垂直向下 |
|
儲氣筒3(輔助) |
16 |
(5300,0,-180) |
垂直向下 |
|
油箱(滿油) |
400 |
(2050,800,-300) |
垂直向下 |
|
發動機帶變速箱 |
1200 |
(400,0,-50) |
垂直向下 |
|
駕駛室 |
1100 |
垂直向下 |
||
牽引總質量 |
80000 |
在X=3300~4300之間均布 |
||
鞍載質量 |
2200 |
垂直向下 |
鞍座 |
3 載荷工況的確定
實踐表明,彎曲工況和彎扭組合工況是車架的主要受力和變形模式,彎扭組合工況又
是其中最為惡劣的工況,為此本文主要考核彎扭組合工況下的應力和變形情況,以確保車架的強度和剛度滿足設計要求。
彎曲工況:模擬汽車滿載行駛在平坦路面上的工況,約束前后車輪的豎直方向位移。
彎扭組合工況:模擬汽車滿載通過凹凸不平路面時的彎扭強度,它反映車架結構的實際最大靜態強度問題。此時,左前輪上凸臺(高度60mm),右前輪下凹坑(深度60mm),約束后車輪的豎直方向位移。
另外,車架的振動是造成疲勞破壞的主要原因之一,而且現在乘坐舒適性的要求也越
來越高,所以有必要對車架結構進行模態分析。模態分析也能在一定程度上反映了車架結構剛度的分布情況,本文分析了車架的前5階固有模態。
4 減重方案
綜合考慮了各種可用的減重方案,共有如下十一種優化方案:
優化方案一:在原方案基礎上去掉副梁。
優化方案二:在原方案基礎上去掉副梁,縱梁加厚到10mm。
優化方案三:在原方案基礎上將三角板減小減窄。
優化方案四:在原方案基礎上將三角板減小減窄,加墊塊。
優化方案五:在原方案基礎上取消副梁,三角板減小減窄,加墊塊,縱梁加厚到10mm。
優化方案六:在原方案基礎上取消副梁,三角板減小減窄,加墊塊,縱梁厚度不變。
優化方案七:在原方案基礎上三角板減小減窄,加墊塊,留部分副梁。
優化方案八:在原方案基礎上三角板減小減窄,三角板局部加強。
優化方案九:在原方案基礎上三角板減小減窄,加墊塊,留部分副梁,三角板局部加強。
優化方案十:在原方案基礎上三角板減小減窄,留部分副梁,三角板局部加強。
優化方案十一:在原方案基礎上三角板減小減窄,三角板局部加強,縱梁折彎部分加部分副梁加強,后橋處縱梁下翼面加加強板。
5分析結果
由于各種工況下的應力云圖相似,本文在此僅列出其中一種方案的應力分布圖,圖2至圖3是原車架重點部位的Von Mises應力云圖。各方案的應力結果如表2所示。
圖2 原車架角板處Von Mises應力云圖 單位:MPa
圖3 原車架平衡懸架橫梁處Von Mises應力云圖 單位:MPa
表2 CAE分析結果
方 案 |
車架變形(mm) |
角板Von Mises應力(MPa) |
平衡懸架橫梁Von Mises應力(MPa) |
重 量 (Kg) |
減重效果 (%) |
原 車 架 |
105 |
586 |
536 |
1801 |
0.0 |
優化方案一 |
113 |
620 |
548 |
1623 |
9.88% |
優化方案二 |
105 |
576 |
509 |
1716 |
4.72% |
優化方案三 |
105 |
609 |
580 |
1715 |
4.78% |
優化方案四 |
105 |
636 |
508 |
1722 |
4.39% |
優化方案五 |
107 |
621 |
491 |
1636 |
9.16% |
優化方案六 |
115 |
678 |
531 |
1543 |
14.3% |
優化方案七 |
103 |
630 |
528 |
1647 |
8.55% |
優化方案八 |
116 |
626 |
551 |
1543 |
14.3% |
優化方案九 |
103 |
588 |
492 |
1652 |
8.27% |
優化方案十 |
103 |
564 |
540 |
1647 |
8.55% |
優化方案十一 |
104 |
617 |
578 |
1583 |
12.1% |
表2中的方案九,三角板處的應力與原車架相同,但是平衡懸架橫梁上的應力比原車架降低8.2%;因此上述各方案中,最優方案是方案九。除了方案九以外,方案二和方案十的三角板和平衡懸架橫梁上的應力也都比原車架小,滿足設計要求,但是減重效果要比方案九差,因此,方案二和方案十是本文中的較優設計方案。
6模態分析
將方案九的設計思路應用到新設計的車架上(即T08車架),其前5階模態如表3所示。
表3 新型減重車的前5階模態計算結果
模 態 數 |
一 階 |
二 階 |
三 階 |
四 階 |
五 階 |
振 型 |
縱 扭 |
橫 彎 |
局 部 |
橫 彎 |
彎扭組合 |
頻率(Hz) |
9.5508 |
13.6064 |
24.4130 |
28.4795 |
30.5113 |
7分析結論
通過前面分析,可得出如下結論:
(1) 經過減重后,新車的整車剛度較強,強度分布比原車型更合理,同時重量比原車減少149Kg,減重達8.27%。
(2) 通過以上對各種減重方案的分析,為今后減重車的設計提供了方向和指導。設計人員可以根據以上的減重效果和實際需要所達成的減重目標,合理選擇減重方案,以達到優化設計的目的。
(3) T08車架已經投產,經過用戶使用試驗,完全符合要求。
作者簡介:
孫國兵. 2002年畢業于湖南大學工程力學系工程軟件專業,2002年進入東風汽車有限公司東風商用車技術中心工作.現崗位為:底盤部底盤設計室結構仿真責任工程師。
地址:武漢經濟技術開發區東風大道。
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