先導式主溢流閥功能特性的優化改造

作者: 黃華賓

單位: 山東常林機械集團

來源:《金屬加工(冷加工)》雜志

溢流閥是一種液壓壓力控制閥。在液壓設備中主要起定壓溢流作用、穩壓、系統卸荷和安全保護作用,是液壓系統中核心零部件。主要有3種作用:①定壓溢流、穩壓作用。在液壓系統中,泵提供恒定流量,當系統壓力增大時,會使流量需求減小,此時溢流閥開啟,使多余流量溢回油箱,保證溢流閥進口壓力。當溢流閥串聯在回油路上時,溢流閥產生背壓,運動部件平穩性增加。②系統卸荷作用。先導式主溢流閥,在溢流閥的遙控口串接溢小流量的電磁閥,當電磁鐵通電時,溢流閥的遙控口通油箱,此時液壓泵卸荷。溢流閥此時作為卸荷閥使用。③安全保護作用。系統正常工作時,閥門關閉。只有負載超過規定的極限(系統壓力超過調定壓力)時開啟溢流,進行過載保護,使系統壓力不再增加。

1 問題描述

我公司生產的一種先導式主溢流閥,主要應用于30T挖掘機液壓系統中,當作卸荷閥、遠程調壓閥用。

對原有先導式主溢流閥的功能特性進行試驗檢測,曲線如圖1所示(綠色曲線為功能曲線),開啟點為30.4MPa,隨壓力增大逐漸開啟,在36.5MPa壓力點時完全開啟,從開啟點至完全開啟,整個壓力跨域6.1MPa。壓力在30.4~33.6MPa時,開啟緩慢,當壓力達到33.6MPa時,流量較先前突然變大,說明閥芯開啟提前,動作不靈敏,且在開啟過程中存在緩沖狀態,并且有明顯的流量沖擊。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖1

圖1 改善前功能曲線

該先導式主溢流閥安裝在挖掘機液壓系統上,反映出挖掘機動作不靈敏、定壓精度低等問題。當挖掘機動作時,遇到外力,壓力瞬時升高,不能迅速打開閥芯進行泄壓,對系統管路產生很大的影響。由于開啟點提前,閥芯開啟緩慢,會導致挖掘機挖掘無力、油溫升溫快和效率低等問題。

低效率的挖掘機已不適合現代挖掘機追求高效節能的要求,該先導式主溢流閥不再適用挖掘機液壓系統,急需改善其功能特性,使之在系統中反應靈敏,定壓準確,操作舒適、靈敏。

2 工作原理

先導式主溢流閥安裝在整體閥上,主要有4種狀態,其工作原理如下所述。

(1)初始狀態。如圖2所示,當P口壓力小于主溢流閥的壓力值時,在彈簧力的作用下,所有零件均處于初始狀態,閥口關閉。壓力油流過閥芯的小孔B并被注入內部的A腔,使閥芯緊緊的壓靠在單向閥上。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖2

圖 2

(2)先導油路導通狀態。如圖3所示,當P口壓力高于主溢流閥的設定壓力時,P口壓力作用于錐閥上,克服彈簧的彈力,推動錐閥,油液流過節流孔B,通過錐閥孔D,最終流入R口。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖3

圖 3

(3)溢流狀態。如圖4所示,錐閥的開啟使A腔內的壓力迅速下降,在P口壓力的作用下,閥芯克服彈簧的彈力,向右運動,聯通P口和R口,實現溢流。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖4

圖 4

(4)先導增壓狀態。如圖5所示,當行走閥芯發生動作時,先導壓力通過PZ口進入,作用于調整座,使調整座向左運動,壓縮彈簧,增加彈簧預緊力,從而增加主溢流閥的設定壓力。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖5

圖 5

3 解決方案

先導式主溢流閥的結構如圖6所示。通過以上4種狀態進行大量的分析研究和試驗,發現影響功能曲線的狀態應為溢流狀態,即閥芯由密封到完全開啟的整個過程,其主要的影響因素應為閥芯、彈簧、單向閥和擋圈17、18構成的一組滑動移動。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖6

圖6 先導式主溢流閥結構

1.密封座 2、5.螺母 3.螺釘 4.閥座 5.螺母 

6.螺栓閥座 7、9、20、22.O型圈 8、13.彈簧

10.調整墊 11.濾油網墊 12.單向閥 14.閥芯 

15、17、18.擋圈 16.濾網 19.錐閥 21.調整座

液壓系統節流孔計算公式分析所述。

(1)細長孔流量公式:Q=π·d4·Δp/(128μ·l)。其中μ為油液粘度,l為細長孔長度,d為細長孔直徑,Δp為流入部與流出部壓力差。 

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖7

圖7 閥芯

由細長孔流量公式可知,影響小孔流量的主要為細長孔φ0.5mm、長度尺寸20.5mm,因為細長孔長度尺寸與流量成反比關系,若想提高流量,只有通過減小細長孔長度來實現。

(2)圓環形間隙流量:Q=π·R·δ3·Δp(1+15ε2)/(6μ·L)。其中μ為油液粘度,L為間隙長度,Δp為流入部與流出部壓力差,e為偏心量,δ為(Rr)(R為外圓半徑,r為內圓半徑),?為偏心率(?e/δ)。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖8

圖8 單向閥

由先導式主溢流閥結構可知,閥芯與單向閥配合為圓環形間隙,流量通過圓環形間隙導通R口。根據圓環形間隙流量公式可知,兩件配合后配合長度與流量成反比,配合長度越長流量就越小。由此指明了改善方向,應改善上圖所示尺寸。綜合考慮,應對閥芯和單向閥進行改善,經過理論計算和試驗驗證,最終將閥芯和單向閥部分數據進行優化改善,優化后尺寸對比如附表所示。 

閥芯和單向閥尺寸優化對比表

 

狀態對比

 

零件

 

改善前/mm

改善后/mm

閥芯

20.5

21

3

4.5


單向閥

φ15

φ15

φ14.2臺階長2

35.5

35


42.5

42.8


閥芯、單向閥更改前后實物外形對比如圖9所示。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖9

圖 9

按照改善后的尺寸進行多次試驗驗證,對先導式主溢流閥進行功能特性試驗,所得曲線如圖10所示。

先導式主溢流閥功能特性的優化改造的圖10

圖10 改善后功能曲線

從上圖可知,開啟點為32MPa,在壓力點34MPa達到最大流量140L/min,從開啟點到達到最大流量,壓力跨域2MPa,開啟迅速且定壓準確,使先導式主溢流閥功能特性得到很大的改善。

將改善后的先導式溢流閥裝配至挖掘機上,進行上機試驗,試驗反饋為挖掘機效率有了較大的提高,挖掘有力,手柄操作更加舒適、靈敏,油液升溫較慢。通過該改善,使挖掘機性能得到進一步的提升,提高了作業效率。

4 結語

以上試驗說明對先導式主溢流閥的改善是非常成功的,目前我司已對先導式主溢流閥優化完畢,并且已批量生產,投入市場應用。該先導式主溢流閥的改善,為其他形式的插裝閥提供了一種技術參考和改善思路,供其他類型插裝閥借鑒。

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