某袋式除塵器阻力過大的改造方案
本項目為袋除塵改袋除塵項目,根據提供資料,原始袋除塵器為雙列結構,改袋除塵器運行時反應存在阻力較大的問題,根據圖紙分析,問題大概率出現在出口大箱體的內外嵌套煙道上,現通過對除塵器出口進行改造并利用CFD模擬煙氣流動狀態達到降阻的目的。該袋除塵器為對稱兩列袋除塵器,分別記為L列和R列,見圖1,根據圖紙,按1:1建立模型,模型如下:

(a)

(b)
圖1 三維模型
圖中:l1,l2和r1,r2分別為L列和R列進出口監測面,in為出口管道監測面。
二 計算參數
進口兩列設備的總煙氣量為940000m3/h,煙氣溫度為120℃,進口煙道直徑為3.75m,經計算進口速度為23.65m/s,進口水力直徑為3.75m,湍流強度為2.4%,查表氣體密度為0.87kg/m3,氣體動力粘度為2.28E-05Pa·s
三 結果與分析
3.1 原始結構
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圖3 原始結構速度流線
各監測面壓力如下:

L列進口至L列出口阻力(l1-l2) |
803Pa |
L列(l1-in):1113Pa |
L列出口至出口管道壓力監測點阻力(l2-in) |
310Pa |
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R列進口至L列出口阻力(r1-rl2) |
237Pa |
R列(r1-in):1360Pa |
R列出口至出口管道壓力監測點阻力(r2-in) |
1123Pa |
可以看出:原始結構下,L列和R列運行阻力分別為1113Pa和1360Pa,其中僅R列出口監測面至出口管道監測點阻力就高達1123Pa。
各監測面煙氣流量如下(p1~p12,q1~q12分別為L室翻板閥處各監測面;c1~c12,d1~d12分別為R室翻板閥處各監測面):
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可以看出,原始結構,L列和R列除塵器流量分配不均,最大偏差為28.8%,遠大于控制值5%;L列中各袋室最大流量偏差為9%,R列中各袋室最大流量偏差為12%,已在控制值10%左右。
針對該袋除塵器的兩列流量分配不均問題及設備阻力大的實際情況,我們制定以下2種改造方案,供討論選擇。
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