通用汽車應(yīng)用FLOW-3D:汽車汽缸蓋上接觸式的澆包開發(fā)
Development of a Contact Pour Ladle for Casting Automotive Cylinder Heads
David D. Goettsch, Ph.D., General Motors
Pontiac, MI, USA
一、前言
汽缸蓋(Cylinder Hear)是由鑄鐵或鋁合金鑄造,是氣門結(jié)構(gòu)的安裝機(jī)體,也是汽缸的密封蓋。汽缸蓋承受氣體力和緊固氣缸蓋螺栓所造成的機(jī)械負(fù)荷,同時還由于與高溫燃?xì)饨佑|而承受很高的熱負(fù)荷,因此對于產(chǎn)品的質(zhì)量要求相當(dāng)高。
由于汽缸蓋大多采用鑄造工藝成型,因此鑄件常見的缺陷也成了汽缸蓋質(zhì)量的評估重點。最常見的缺陷在于表面孔洞(subsurface pores)以及氧化夾渣(oxide film)。
圖片1. 汽缸蓋常見的鑄造缺陷
二、傾轉(zhuǎn)鑄造(Tilt casting)工藝說明
傾轉(zhuǎn)鑄造是重力鑄造的一種,澆注系統(tǒng)以澆盆連接到模具,并且兩者都緩慢旋轉(zhuǎn),使得金屬以很小的湍流進(jìn)入型腔。目標(biāo)是通過限制湍流來減少孔隙度和夾雜物。
傾轉(zhuǎn)鑄造的旋轉(zhuǎn)速度如果為了不引起湍流而過慢,則金屬液的前沿會開始凝固,導(dǎo)致澆不足;如果系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)過快,則會引起湍流,從而無法達(dá)到目的。
圖片2. 傳統(tǒng)傾轉(zhuǎn)鑄造制程
為了改善鑄造缺陷,GM早在 2012年就取得美國專利 US 2012/0312493 A1,以修正后澆包的設(shè)計改善傾轉(zhuǎn)鑄造問題。為了取得更好的結(jié)果,GM決定采用FLOW-3D CAST針對該設(shè)計再進(jìn)行優(yōu)化,希望取得質(zhì)量更好的鑄件。
圖片3. 傾轉(zhuǎn)鑄造專利
三、FLOW-3D CAST數(shù)值模擬
進(jìn)行數(shù)值仿真之前,必須先建立相關(guān)的網(wǎng)格以及取得分析參數(shù)。
仿真模型采用 Siemens NX建立,并且進(jìn)行簡化及三維圖調(diào)整。分析采用FLOW-3D CAST。
FLOW-3D CAST采用四個網(wǎng)格區(qū)塊進(jìn)行分析(網(wǎng)格尺寸 1.5-5mm)。為了取得流量及卷氣、氧化夾渣的時間參數(shù),在流道及澆口位置設(shè)置了 Baffle。模具表面粗度設(shè)定為 0.1-0.3mm。
圖四為分析三維圖,圖五則是網(wǎng)格建立。圖六為傾斜轉(zhuǎn)造的旋轉(zhuǎn)角速度設(shè)定。
圖片4. 數(shù)值仿真采用的三維圖
圖片5. 根據(jù)實際模具導(dǎo)入的圖
及FLOW-3D CAST網(wǎng)格建立
表格1. 材料庫及澆注溫度
表格2. 材料對流換熱系數(shù)
圖片6. Case1 澆盆旋轉(zhuǎn)的角速度
在旋轉(zhuǎn)過程中,原始設(shè)計在流道轉(zhuǎn)彎處會因為湍流造成卷氣現(xiàn)象,而這可能會導(dǎo)致鑄件不良。
圖片7. 旋轉(zhuǎn)過程中的金屬湍流造成卷氣
根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,整體填充時間約為14秒,通過澆口處的最大流量為1.56Kg/s。總卷氣量為250cc(約占金屬體積的3%)。卷氣的發(fā)生時間大約持續(xù)了3.8秒。
四、設(shè)計變更
根據(jù)數(shù)值分析結(jié)果,得知在旋轉(zhuǎn)過程中,金屬液在流道內(nèi)會因為湍流撞擊而發(fā)生卷氣現(xiàn)象,為了改善這個問題,最簡單的方式就是進(jìn)行流道造型修改以及變更旋轉(zhuǎn)速度。
根據(jù)FLOW-3D CAST分析結(jié)果,進(jìn)行了多組的流道設(shè)計變更以及調(diào)整了旋轉(zhuǎn)速度,并且以FLOW-3D CAST進(jìn)行模擬對比。
圖八為新設(shè)計的模具旋轉(zhuǎn)角速度設(shè)定
圖片8. 新設(shè)計的模具旋轉(zhuǎn)角速度
圖九為改善后的流道設(shè)計的充填過程。
圖片9. 新型流道設(shè)計的FLOW-3D CAST充填分析
圖片10. 旋轉(zhuǎn)過程中的金屬能夠
順著新設(shè)計流道進(jìn)入型腔
根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,整體填充時間約為16秒,通過澆口處的最大流量為1.37Kg/s,充填時間增加了12%。總卷氣量為55cc(約占金屬體積的0.6%),減少了約 78%。在充填過程中沒有發(fā)現(xiàn)任何的卷氣現(xiàn)象。
五、結(jié)論
利用FLOW-3D CAST的數(shù)值模擬,完成了新的澆注系統(tǒng)設(shè)計。新的澆注系統(tǒng)減少了78%的卷氣量,并且在開發(fā)實驗中確認(rèn)可大幅減少氧化夾渣缺陷。
目前這套新的設(shè)計方式已經(jīng)廣泛的使用于通用汽車的澆注工藝中。
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