【案例分享】容易被忽略的機臺波形曲線
型創(chuàng)科技 / 王海滔應用工程師
案例介紹
- 成品尺寸:長145,寬75,高9.5 (mm)
- 成品厚度:平均厚度1.2 (mm)
- 澆道系統(tǒng):冷澆道塑料
- 使用材料:PC
分析重點
如圖1該產(chǎn)品為一款手機背殼,在攝像頭孔洞邊緣有減薄設(shè)計。客戶在現(xiàn)場試模中發(fā)現(xiàn)圖2產(chǎn)品澆口背面出現(xiàn)凹痕問題,圖3孔洞出現(xiàn)明顯縫合線。這些缺陷嚴重影響外觀質(zhì)量,無法通過驗收。現(xiàn)場嘗試提高射速、射壓,提高保壓壓力等工藝,都無法得到有效改善。
圖1:產(chǎn)品厚度分布
圖2:澆口背面出現(xiàn)凹痕
圖3:孔洞邊緣明顯縫合線
分析思路
盡可能收集現(xiàn)場成型機臺信息、機臺波形曲線、試模成型參數(shù)表等,模擬接近現(xiàn)場試做的環(huán)境。通過圖4機臺波形曲線可知,在充填階段射壓曲線已經(jīng)到達射出壓力上限,造成初期射出速度開始迅速下降,即實際射速未按照機臺設(shè)定進行充填。后半段射出速度過低,意味著在充填過程中與模具熱交換的同時,缺少后續(xù)熱料的迅速補充,易導致前端熔膠熱量損失嚴重,流動困難。此外,還可觀察到VP切換后,實際壓力曲線并未按照設(shè)定的高保壓進行動作,而是在泄壓,機臺的問題導致效果與預想相反。
模流分析中重點分析驗證在當前不正常的射出工藝下,熔膠溫度的變化,以及考慮產(chǎn)品孔洞邊緣相對主平面較薄,是否存在遲滯現(xiàn)象,進一步降低前端熔膠溫度。縫合線的熔接溫度往往決定著其外觀質(zhì)量。同時關(guān)注保壓階段其澆口附近的收縮率分布情況。
圖4:不正常的現(xiàn)場機臺波形曲線
分析結(jié)果
圖5波前溫度結(jié)果與縫合線位置,在結(jié)果中可以發(fā)現(xiàn)孔洞形成縫合位置與實際位置吻合,同時通過數(shù)值發(fā)現(xiàn)縫合線會合溫度偏低。
圖5:波前溫度結(jié)果與縫合線位置
圖6熔融區(qū)域結(jié)果,在1秒保壓后澆口基本固化,現(xiàn)場曲線圖顯示在保壓1秒內(nèi)的實際保壓壓力為135~30MPa。
圖6:熔融區(qū)域結(jié)果(澆口基本固化)
圖7、8保壓階段凹痕結(jié)果與體積收縮率(高于4.6%區(qū)域),由于澆口過早固化,澆口附近區(qū)域得不到有效保壓,后收縮造成凹痕產(chǎn)生。
圖7:凹痕結(jié)果與實物對比
圖8:體積收縮率高于4.6%結(jié)果
改善方向與總結(jié)
通過以上各結(jié)果驗證,造成凹痕與縫合線的根本原因為實際射出速度過低,導致熔膠溫度損失嚴重,造成縫合線會合溫度過低、澆口過早固化、產(chǎn)品無法得到有效保壓。對于多數(shù)現(xiàn)場工作人員來說,往往會忽略去檢查機臺的波形曲線,實際上機臺性能對工藝的影響是巨大的,其直接限制了產(chǎn)品成型的工藝窗口大小。
因此本案中工藝端已無法有效調(diào)整當前產(chǎn)品狀態(tài),最佳的改善方式是檢查維修機臺問題或更換能夠支持高速、高壓、高響應的機臺,其次模具設(shè)計上優(yōu)化澆口流道尺寸,延長保壓時間、降低壓力損失。
工程師必備
- 項目客服
- 培訓客服
- 平臺客服
TOP




















