運用CAE 模流分析解決網孔毛邊之模具設計
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案例簡介
產品說明
此案例為NB下蓋(如圖1),其尺寸為261.27*212.55*12.5mm,肉厚為1.2mm,使用的成型材料為PC+20% Mineral、Mitsubishi / BCB992
圖1:產品模型
成型機臺與成型條件
使用的機臺為臺中精機350T,其螺桿直徑50mm,最大射速172mm/s,最大射出壓力187Mpa,最大射出量372g。其中成型條件設定如表1。
表1:原始設計成型條件
問題點
因產品網孔較多,肉厚為1.2mm,較薄。成型后,局部網孔易出現毛邊,調機無法解決;經過3次變更澆口流道設計,改善仍不明顯。經檢查,模具上網孔區域高度公差為正0.03mm,屬緊密配合。需用CAE模擬流動分析,尋找解決對策。
模流分析
原始設計
圖2:原始設計
情景重現(依據成型短射,修正網格)
表2:網格修正成型條件
原因分析
圖7:流動波前95%
紅圈中網孔處是易產生毛邊的區域,其原因:
流動不平衡:后充填處需要持續加壓,先充填處已進入保壓狀態;
壓力集中:毛邊處為a、c、d三澆口結合交匯處,易產生壓力過剩現象(如圖8);
需求鎖模力過大(如圖9)。
修改對策
針對上述可能造成網孔毛邊的原因,制定相應對策:
變更澆口大小及位置,達到流動平衡;
移動澆口位置,解決壓力集中現象;
建議客戶更改網孔結構;
圖10:原始設計
方案一:
b處澆口向下移動14mm,由8mm寬加大至12mm;
c處澆口由7mm寬加大至12mm;
d處澆口向右移動35mm;
方案二:
-
在方案一變更基礎上,將圖12紅圈中盲孔區域肉厚由0.6mm加膠至0.9mm;
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