多級離心壓縮機滿負荷試驗中的流體激振問題


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摘  要



摘要

在離心壓縮機的FAT(注:FAT = Factory Acceptance Test工廠驗收測試, SAT = Site Acceptance Test現場驗收測試)過程中,觀察到非同步振動。主頻率與a)轉子系統固有頻率和b)擴壓器中的典型旋轉失速頻率不同。調查發現,下游流量控制閥產生壓力脈動,導致轉子振動。作為實際解決方案,對流量控制閥的位置進行了修改,從而降低了壓力波動和振幅。CFD分析定性地說明了實際現象。



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出廠測試配置

基礎信息

壓縮機:8 級,2 段 

測試條件 Gas = CO2(100%) 

入口Ps=1 barG,出口 Pd=63 barG 

N= 8910rpm(100%) 9356rpm(105%) 

Power = 6900kW(approx)

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次同步振動(SSV)特征 

     隨著排放壓力的增加觀察到 SSV。

     幾個頻率占主導地位。

     某些頻率隨著排放壓力的變化而變化。

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根本原因


  • 典型頻率不是系統固有頻率(70Hz)并且 log dec 足夠大(大約= 0.7,)——實際不排除某原因激起轉子共振,因為65Hz

注:評估系統穩定性的指標叫對數遞減率log dec,是波形前一個峰的振幅與后一個峰的振幅的比值的自然對數。如果系統穩定,log dec>0,否則<0.

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  • 旋轉失速?——流動角符合 Senoo 標準。下圖表明機組以合理的余量滿足 Senoo 標準

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  • 管道系統?——彎管和/或閥門有時會產生強烈的渦流,這可能會激發轉子。

    注:采集壓力波形并做FFT!壓力脈動測量,觀察到壓力脈動,主導為0.052MPa,65Hz。與振動譜中65Hz一致。

    多級離心壓縮機滿負荷試驗中的流體激振問題的圖8

  • 由于車間空間有限,車間管道布置復雜,彎頭、閥門、孔口之間的距離很近。可在車間管道系統中產生激振力。閥與孔口調換位置進行測試。

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交換后的 SSV,大幅降低 SSV 振動幅度。因此,激振力產生于車間管道系統,而不是壓縮機。FAT 成功完成!

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非定常 CFD 分析驗證



非定常 CFD 分析驗證

1 推測的根本原因

   ? 壓縮機下游產生壓力波動。

   ? 它傳播到壓縮機排氣,并導致轉子振動。

2. 驗證程序 

   ? 對 1) 管道和 2) 壓縮機進行單獨的 CFD。

   ? 確認 1) 管道系統產生激振力 2) 壓縮機可以被管道系統產生的  

      力激振

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管道CFD分析結果

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管道系統CFD總結 :

  • 根據非定常CFD分析,通過調換主閥和孔板,可以改善靜壓波動水平。

  • CFD 結果顯示;觀察到 10、25、40 Hz 的壓力波動。這些波動可以減少 30% - 50%。

  • CFD 定性地說明了實際現象。CFD 和測量之間的壓力波動幅度不同。這是因為壓縮機排氣給了恒定壓力作為邊界條件。


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壓縮機排氣CFD分析模型

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[Case-1] 壓縮機 Pd = 6.7 Mpa(恒定)

[Case-2] 基于壓力脈動測量,壓縮機 Pd 隨流量波動。

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壓縮機CFD分析結果:

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激振力和合成振動幅值

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在第 8 個葉輪上由 Fr 以 60Hz 激發,

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計算激勵,其合成振動幅度為 7.3um (p-p),與實際 SSV 幅度相似。




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總 結




總結

  • 根據 CFD,如果壓縮機排氣壓力因車間管道的外力而波動,作用在轉子上的力會增加。

  • Case 2 分析表明觀察到不同的頻率,例如 110Hz,即使壓縮機排氣僅在 65Hz 波動。

  • 振動幅值由第 8 級葉輪 65Hz 的激振力計算得出,在探頭位置產生 7.3μm,與實際水平(6.5μm)非常相似。



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教 訓 





教訓 

在高壓試驗條件下,即使是車間下游管道系統也可能產生激振力,從而導致壓縮機轉子振動。

應充分考慮車間管道系統


文章來源:VIBOSS振呼

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