Moldex3D模流分析之寶泰模具使用模流解決包封與結合線問題

Moldex3D模流分析之寶泰模具使用模流解決包封與結合線問題的圖1

本案例中,杯架區域與成品主肉厚在流上有著極大的高低流落差,在不能改外型設計的前提下,必需克服包封問題并且時間和成本。

解決方案

以 CAE 模分析技取代傳統試誤法,找出最佳進澆位置,改善流平衡,并作肉厚設計變更,在杯底加厚塑料能更快速流第一次模就成功克服包封問題

效益

工程 CAE 仿真分析技可以成功解決模具成型的常見問題,不僅縮短了品開周期,更業節省成本開

量提升與成本降低的合在今各產業似乎已成必要之下前提,故各產業設計前之流程劃中須擁有健全的流程分析配套。如本文章將介Armrest 杯座來經過 CAE 數次仔的分析后可明看出每一個參數改所引起的差異,而些差異的象會讓設計者做事先判斷及防,成本與時間省是具有相當的爭力。本文介 Armrest ( 1 ) 其杯架區域與成品主肉厚在流上有著極大的高低流落差 ( 2 ),故塑料流至其區域造成了明的包封象,而問題以不改造型的前提下,除了改肉厚似乎也無較簡易的方法,但如果沒經過分析而以現場試誤修改其程將會相當的冗及浪成本,故寶泰模具于接下此案件首要工作就是 CAE 分析,以找出最佳的進澆位置使其流平衡,更在肉厚上作更,包封的問題未出于第一次模中。

 

圖片2.jpg


實際現象與 CAE 狀況相符合

. 3 中,塑料流杯口 A 塑料繼續向前流B 項則往下端杯身充填流波前83%,杯身上半部流速度明下半部的流,流波前 91 %。. 3、. 4以及. 5 上半部塑料流快于下半部的流,造成上端塑料下端塑料仍在充填尚未合,流波前 96.8 %, 并生包封及線問題

圖片3.jpg

.6 (a), 6. (b) 厚度設計變更,色區域 3.0 mm 并將黃色區域肉厚由 3.0 mm 2.5 mm 的塑料流狀況。

圖片4.jpg

本文取杯底加厚塑料能更快速流的方式行模實際照片之象均與 CAE 之狀況相符合,模流分析包封因厚度的改剩下一處結,而此象也與實際試模的狀況相吻合 ( . 7~. 12 )。

圖片5.jpg

減少模次數,客肯定專業

由以上分析可看出,成品于更流及改善問題,多數會使用主厚度掏肉厚的方式,但如本文成品之造型來,如使用主厚度掏肉厚的方式杯身包封問題可能也會改善,但因杯身厚度不,卻更了主厚度,故有可能會生成品其他不可控之問題點,所以以造型前提,改快慢或流方向除了局部掏肉厚的方式外,局部增肉厚也是一種反向的思考,此次的模于前端設計、制模、分析有提前作了一些防范措施,故于減少了問題點,而問題點的排除無形之中就減少了成本、時間的浪,當然也得到了客實質的肯定,就是生了無形的利

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