Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力

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大綱

菲涅爾透鏡之鏡片表面一面為光面,另一面刻錄了由小到大的同心圓;也就是在透鏡的一側有等距的齒紋。透過這些齒紋,可以達到對指定光譜范圍的光帶通(反射或者折射)的作用。傳統的打磨光學器材的帶通光學濾鏡造價昂貴。菲涅爾透鏡可以有效降低成本。東莞理工學院利用Moldex3D軟件優化菲涅爾透鏡水路設計,成功設計異型水路,使產品冷卻后溫度分布均勻;結合正交試驗得到最佳成型工藝,優化產品成型周期,降低產品應力。最終協助企業降低生產成本,提高生產效率。

挑戰

  • 產品外觀避免有明顯縫合線、流痕等外觀缺陷

  • 產品對表面精度要求較高,表面粗糙度須小于20nm

  • 使產品冷卻后溫度分布均勻,降低成型周期

  • 降低產品內部殘留應力

解決方案

陳磊博士等人使用Moldex3D Conformal Cooling及Stress等模塊多次驗證普通水路與異型水路設計,不斷進行拓撲優化,使產品經冷卻后達到溫度均勻的目的后,再透過Moldex3D對光學及殘留應力的預測,進一步優化改善工藝,快速找到最佳成型工藝方案與水路方案,大大縮短了產品的研發周期,達到產學研的目的。

效益

  • 找到最佳異型水路布置方案,解決產品冷卻后溫度分布不均的問題

  • 產品冷卻時間從15秒縮短至13秒

  • 有效控制縫合線溫度,降低其對產品外觀影響

  • 符合產品尺寸精度要求

  • 產品殘留應力低且均勻

案例研究

與LED連接的LED透鏡是用于提高光的利用效率和發光效率,對外觀質量要求較高,應避免縫合線、流痕或其他表面缺陷;表面粗糙度也應小于20nm。 在本研究中,原始的冷卻水路設計(圖一)會導致冷卻后溫度分布不均,造成更大的翹曲及更高的熱殘留應力,且會拉長冷卻時間。

Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力的圖2

圖一 原始水路設計

原始冷卻系統的溫度和殘留應力分布如圖二和圖三所示。可以發現,熱量聚集在球體中心,因此溫度和殘留應力變化很大,被視為光學組件的缺陷。

Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力的圖3

圖二 原始水路系統的溫度分布

Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力的圖4

圖三 原始水路系統的殘留應力

研究團隊采用3D打印的異型冷卻水路來優化冷卻效果,共開發了兩種不同的異型水路,如圖四(a)、(b)。圖四(a)中的設計用異型水路代替了擋板;圖四(b)的設計則是在縫合線附近增加了一個冷卻水路。

Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力的圖5

Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力的圖6

圖四 異型水路設計

與原始設計相較,優化設計冷卻后溫度較低,分布也較均勻(圖五)。 預估冷卻時間會由15秒縮短至13秒,共縮短13%。異型水路(圖六)同時也改善了產品的殘留應力,達到更好的光學效能。

Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力的圖7

圖五 采異型水路設計后的溫度分布

Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力的圖8

圖六 采用異型水路設計后的殘留應力

研究進一步使用偏光鏡進行實際成型實驗,以確定產品的光學特性,結果如圖七所示。光彈條紋僅出現在流道和澆口處,代表菲涅爾透鏡具有良好的光學質量,也驗證了Moldex3D模擬結果的可行性。

Moldex3D模流分析之東莞理工學院利用Moldex3D異型水路降低透鏡殘留應力的圖9

圖七 以偏光鏡進行實際成型實驗,確定產品的光學特性

結果

東莞理工學院透過Moldex3D分析,優化異型水路的冷卻設計,解決了積熱問題,將冷卻時間從15秒縮短到13秒。同時也改善了產品的殘留應力和折射率,獲得更佳的光學質量。

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