Moldex3D模流分析之成功協助國際汽車零件大廠Faurecia解決產品外觀缺陷
大綱
此案例為汽車內部裝飾的重要零件─中控面板,在產品外觀上有相當嚴格的要求;必須避免凹痕、縫合線和表面波紋等外觀缺陷,或都必須控制在至低容忍范圍內。同時,為了確保面板能與其他對象順利組裝,符合產品間隙面差的尺寸要求,需要降低面板的翹曲量。然而,若要全面精準控制并改善產品的翹曲和其他缺陷,光靠多年累積的技術知識與經驗是不夠的。因此佛吉亞尋求Moldex3D仿真解決方案來進行產品設計驗證及制程優化,透過Moldex3D提供精準的射出成型分析,包含:充填、保壓、冷卻及翹曲,佛吉亞能夠做出正確的設計決策,成功克服產品外觀缺陷問題,大幅提升產品質量。
圖一 此案例為汽車內裝的重要組件:中控面板
挑戰
改善凹痕、縫合線、表面波紋等產品外觀缺陷
降低翹曲量,符合尺寸要求
避免過度保壓或短射
解決方案
為有效節省時間與控制成本,佛吉亞藉由Moldex3D eDesign 深入仿真產品的充填、保壓、冷卻和翹曲過程,在產品開發初期即解決問題、優化產品與模具設計,減少開模后的設計變更。
效益
有效控制縫合線位置,產品外觀無明顯縫合線
提升產品精度,符合產品間隙面差的尺寸要求
成功降低68%修模成本大幅降低廢品率,創造前所未有的產品良率。
案例研究
經由Moldex3D 模流分析軟件分析,產品的原始設計有明顯的縫合線,而且產品嚴重變形,將導致日后組裝困難。另外,透過Moldex3D分析得知,因制程中劇烈的壓力與溫度變化,產品澆口附近會發生保壓過度問題,同時肋條肉薄處也可能產生短射。為了有效解決上述問題,同時兼顧設計美觀需求,將針對產品厚度與模具流道進澆方式進行設計變更。
圖二 原始流道進澆方式設計:一個熱澆道和一個潛伏式澆口
圖三 原始設計:仿真分析顯示產品外觀會有明顯縫合線出現
為解決產品外觀明顯缺陷如縫合線、凹痕和表面波紋,佛吉亞著手修改肋條厚度使其變薄,避免轉角競流效應與Y、Z方向變形(圖四)。另一方面,為了控制模內的壓力與溫度,模具流道進澆方式也是設計變更的重點,原本一個熱澆道的設計增加為兩個熱澆道,并增加一個冷流道至兩個冷流道,即可有效控制流動平衡(圖五)。藉由Moldex3D進行設計變更驗證,證明此設計變更能有效改善產品外觀缺陷等問題,大幅節省修模成本,成功提升產品質量。
圖四 圈選處為產品厚度變更區域
圖五 流道進澆方式設計變更:2個熱澆道和2個冷流道
下圖說明設計變更后能有效控制縫合線的位置:縫合線出現位置成功移至轉角處,肉眼不易察見(圖六)。
圖六 兩條縫合線成功移至轉角處,肉眼不易察見。另一個縫合線(右上)肉眼可以察覺,
但是和其他零件組裝后可以完全被遮蔽住
接下來,佛吉亞透過實際試模,驗證Moldex3D模擬分析的準確度和設計變更的可行性,結果顯示實際成型結果與模擬分析高度相符(圖七和八)。
圖七 流動波前模擬分析結果與實際試模情形相符
圖八 實際試模與仿真分析縫合線位置比對相符(左圖)。仿真成功預測塑料流動遲滯效應造成產品表現光澤瑕疵(右圖)
根據試模結果顯示,Moldex3D塑料射出成型軟件對產品變形的預測分析相當準確。經過設計變更后,產品在Y和Z方向的變形量大幅減少,達到產品精度和間隙面差的尺寸要求,確保產品與其他對象得以組裝順利。
圖九 CMM測量:有效控制產品變形,確保產品符合間隙面差的尺寸要求,使產品與其他對象得以順利組裝
圖十 產品在Z方向變形量:CMM測量驗證Moldex3D仿真分析對產品變形的預測相當精準
結果
透過Moldex3D塑料射出成型模擬分析,佛吉亞得以利用可靠的仿真數據進行設計變更,并有效解決縫合線位置不佳和產品變形等問題,大幅增進產品精度,改善產品間隙面差的尺寸要求,確保產品與其他對象得以順利的組裝。
除此以外,在Moldex3D的幫助下,佛吉亞在產品開發初期即有效解決產品問題,成功降低68%修模的成本,節省一筆可觀的費用。而且以往類似的產品都存在高廢品率的問題,在設計變更后,佛吉亞得以大幅降低廢品率,創造前所未有的產品良率。Moldex3D準確可靠的分析,迅速有效幫助佛吉亞驗證其設計變更方向,最后成功協助其解決產品外觀缺陷問題、大幅提升產品質量。
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