Moldex3D模流分析之佳凌科技成功利用Moldex3D解決投影機鏡片縫合線問題

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 大綱

佳凌科技運用Moldex3D預測投影機鏡片產品的熔膠遲滯現象和縫合線問題,并藉此調整成型參數,在實際制造前即解決縫合線和產品收縮問題,優化產品質量

挑戰

  • 明顯的縫合線

  • 須縮短成型周期

  • 須達到均勻的殘留應力分布

解決方案

利用 Moldex3D Advanced 找出更佳制程設定,解決產品的潛在缺陷

效益

  • 成功消除縫合線

  • 良率提升至98%

  • 降低試模次數和成本

案例研究

本案例目的為解決投影機鏡片(圖一)的縫合線問題并縮短成型周期,佳凌科技計劃以追加溢料井和異型水路方式達成產品優化目標。盡管溢料井和異型水路設計方法眾多,但大多數的方式皆相當耗時,且會產生過高的模具制造成本。因此佳凌科技決定在實際試模前,利用Moldex3D針對原始設計、添加溢料井設計、以及異型水路設計分別進行模擬分析,期望在不浪費成本的前提下,找出更理想的制程設計。

Moldex3D模流分析之佳凌科技成功利用Moldex3D解決投影機鏡片縫合線問題的圖2圖一 本案例的投影機鏡片產品

仿真結果顯示,傳統射出成型制程中,產品的主要區域會出現縫合線,成為產品變形的潛在風險;同時也會對最終產品的功能和外觀造成負面影響。因此佳凌科技追加了溢料井設計,以解決縫合線問題。變更設計后再以Moldex3D進行仿真,結果顯示縫合線已不會出現在明顯的區域(圖二)。

接下來須縮短成型周期。佳凌科技進行異型水路系統的設計(圖三)并以Moldex3D模擬成型結果,發現與原始設計相比,成型周期并沒有明顯縮短(圖四),由此得知異型水路設計并非必要。

Moldex3D模流分析之佳凌科技成功利用Moldex3D解決投影機鏡片縫合線問題的圖3圖二 原始設計(左)有明顯的縫合線;增加溢料井后(右),縫合線已不會出現在明顯的區域
Moldex3D模流分析之佳凌科技成功利用Moldex3D解決投影機鏡片縫合線問題的圖4圖三 為縮短成型周期,佳凌科技進行異型水路設計
Moldex3D模流分析之佳凌科技成功利用Moldex3D解決投影機鏡片縫合線問題的圖5圖四 追加異型水路設計后,成型周期并沒有顯著改善

結果

透過Moldex3D的分析,佳凌科技能夠清楚了解熔膠流動行為,并在實際制造前預測出縫合線可能出現的區域。經過實際試模(圖五)后,也證實了Moldex3D模擬分析的準確度。佳凌科技也因此能夠成功解決制造問題,并優化產品和模具設計。

Moldex3D模流分析之佳凌科技成功利用Moldex3D解決投影機鏡片縫合線問題的圖6圖五 Moldex3D針對原始設計的縫合線位置仿真結果(右)與實際試模結果(左)相符
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