Moldex3D模流分析之Linear AMS借助Moldex3D異型水路分析縮短69%冷卻時間
大綱
塑料射出成型制程中,冷卻階段占據(jù)最多的時間,常會延長成型周期。對于生產(chǎn)者而言,首先要務就是能夠快速且高效率地制造產(chǎn)品;但若使用的是傳統(tǒng)鉆孔式冷卻水路,成型周期則不易縮短。為解決此問題,Linear AMS決定以異型水路取代傳統(tǒng)水路,并利用Moldex3D驗證新的水路設計帶來的效益,最后成功縮短冷卻時間,讓Linear AMS更有信心協(xié)助客戶解決冷卻問題。
挑戰(zhàn)
受限于傳統(tǒng)水路設計,冷卻時間過長
需要提升冷卻效能,縮短冷卻時間
解決方案
利用Moldex3D eDesign設計出優(yōu)化異型水路,成功縮短冷卻周期。
效益
縮短69%的冷卻時間
創(chuàng)造市場競爭利基
案例研究
本案例產(chǎn)品為步qiāng*qiāng托組件,Linear AMS希望設計出合適的異型水路系統(tǒng),以縮短冷卻時間;長期目標則是藉由異型水路的應用,有效協(xié)助客戶縮短成型周期。
由于Linear AMS希望提高產(chǎn)能,但又不想添加更多的模具與射出機。他們先以Moldex3D進行充填和保壓的模擬,并未發(fā)現(xiàn)嚴重的翹曲問題。接下來進行傳統(tǒng)水路(圖一)制程的仿真,發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)品軸柄區(qū)域有嚴重的積熱現(xiàn)象。
圖一 原始水路設計
圖二 原始水路設計冷卻分析結(jié)果,顯示軸柄區(qū)域有積熱現(xiàn)象
為了縮短冷卻時間,Linear AMS更改了水路設計,使水路系統(tǒng)能更貼近產(chǎn)品輪廓(圖三),軸柄處及產(chǎn)品內(nèi)外側(cè)都有水路經(jīng)過。設計變更后,再次以Moldex3D進行仿真,分析結(jié)果顯示溫度分布均勻度有顯著的改善(圖四)。
圖三 變更后的水路設計
圖四 水路設計變更后的仿真結(jié)果,溫度分布均勻度顯著改善
Moldex3D的分析技術(shù),成功協(xié)助Linear AMS將成型周期從112秒縮減為35秒。這項突破讓客戶將來能夠在不必增加模具與射出機的支出成本下,大幅提高產(chǎn)能。
圖五 本案例成功縮短了69%的冷卻時間,進而節(jié)省生產(chǎn)成本
結(jié)果
Moldex3D的模擬技術(shù)和高準確度,讓Linear AMS可以向客戶呈現(xiàn)預期縮短的周期帶來的效益,(圖六),也讓Linear AMS具備更充足的信心,協(xié)助客戶減少生產(chǎn)周期。
圖六 每次射出可節(jié)省77秒,一整年下來可省下的費用相當可觀
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