Moldex3D模流分析之Yuuki克服水洗掃除器污水槽成型難題的秘訣

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大綱

水洗掃除器污水槽在成型過程中,熱流道噴嘴出現溫度問題,因此外部材料溫度過高無法如期固化。制造商透過Moldex3D探究問題原因,及尋求可能的解決方案。最后透過Moldex3D的3D冷卻模擬技術,驗證異形水路能有效解決產品成型問題,改善良率99.7%。

挑戰

  • 短射

  • 外表不佳

  • 生產周期過長

解決方案

Yuuki透過Moldex3D驗證新的異型水路方案,縮短成型周期,并成功將生產良率提高99.7%

效益

  • 實現高質量外觀

  • 冷卻時間縮短75%

  • 生產良率提高99.7%

  • 降低生產成本

案例研究

本項目目的為利用Moldex3D決定合適的熱澆道尺寸,以消除產品表面缺陷;優化制程參數,以改善產品質量;修改冷卻系統,以縮短成型周期。

本案例產品為一污水槽(圖一),直徑140mm、高180mm、重量270 g,圖二為該產品及熱澆道系統設計。由于熱澆道噴嘴的溫度高達230℃,導致產品需要超過120秒來固化。為了縮短成型周期及改善產品質量,Yuuki提出了三種不同直徑的澆口設計來作比較,直徑分別為2.5mm、3.0mm和4.0mm(圖三)。水路設計則如圖四所示。

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圖一 本案例污水槽產品設計

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圖二 本產品的熱澆道系統設計

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圖三 澆口位置與修改的澆口尺寸

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圖四 冷卻水路設計

Moldex3D模擬結果指出,三種澆口設計都會有短射問題。澆口直徑2.5mm、3.0mm和4.0mm的最大波前溫度分別為241℃、239℃和236℃(圖五);豎澆口的最大壓力也都有達到200MPa,可能就是造成短射的原因。分析結果如圖六所示。

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圖五 充填和波前溫度分析結果

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圖六 三種不同直徑的澆口設計之Moldex3D模擬結果

根據Moldex3D模擬結果,造成短射的原因是充填結束時的溫度過低,因此必須藉由改良3D冷卻系統來解決此問題(圖七)。Yukki期望將充填時間由8秒縮短為4秒,并達到更均勻的冷卻(圖八)。

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圖七 改良后的3D冷卻水路

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圖八 改善計劃

經改善之后,仿真結果顯示短射問題已順利解決(圖九),但每項澆口設計中的豎澆口壓力仍然都是過大。澆口直徑2.5mm、3.0mm和4.0mm的豎澆口壓力分別為200MPa、198MPa和197MPa(圖十)。模溫分布之分析結果則顯示冷卻效率已經改善,代表修改后的3D水路能夠帶來均勻的溫度分布(圖十一)。

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圖九 優化水路設計后的充填和波前溫度分析結果

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圖十 改善水路設計后的分析結果摘要

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圖十一 原始(上圖)與改善后(下圖)3D水路的比較,發現改善后的溫度分布可更均勻

在最終優化中,為了降低豎澆口壓力,樹脂溫度和表面溫度分別提高至250 ℃和80℃,最后成功將豎澆口壓力降至170.27MPa(圖十二)。

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圖十二 改善樹脂和表面溫度后之分析結果

結果

在此項目中,Yuuki藉由Moldex3D幫助預測產品潛在缺陷,最終將成型周期由120秒縮短至40秒、將豎澆口壓力降至低于140MPa,并將缺陷率降低至0.2%以下。最后幫助Yuuki獲得了高質量的產品外觀,并節省了產品制造的金錢和時間成本。

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