Moldex3D模流分析之反轉(zhuǎn)翹曲 解決翹曲

大綱
厚壁塑料產(chǎn)品成型過程中,最大的挑戰(zhàn)之一就是尺寸精度問題。本項目中汽車零件─塑料鉤(圖一)在第一次試模時出現(xiàn)翹曲;即使調(diào)整了制程參數(shù),翹曲問題仍然存在。斯洛伐克科技大學(xué)材料科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(MTF STU)使用Moldex3D研究翹曲的起因,并尋找可行的解決方案。最后根據(jù)Moldex3D的翹曲分析結(jié)果,優(yōu)化模具設(shè)計,成功解決翹曲問題,避免不必要的重工。

圖一 本案例之塑料鉤
挑戰(zhàn)
必須控制并降低過大的翹曲量
須在短時間內(nèi)找到可行的解決方法
解決方案
MTF STU團隊根據(jù)Moldex3D翹曲分析,輔助功能制造者尋找最適的解決方案,以修改模座設(shè)計。
效益
達到尺寸規(guī)格要求
避免工具制造錯誤和重工所造成的成本浪費
縮短校正問題的流程
案例研究
肉厚產(chǎn)品的制造過程中,最大的難題是如何達到所需的尺寸精度。本案例目標為解決此塑料鉤的翹曲問題。該產(chǎn)品的尺寸誤差容忍度為± 1.5 mm,但原始設(shè)計在鉤子區(qū)域的翹曲卻達到1.86 mm(圖二)。

圖二 原始設(shè)計及容易產(chǎn)生翹曲位置
針對這類案例,一般程序是會先進行制程參數(shù)優(yōu)化;然而在多次修改制程參數(shù)后,翹曲結(jié)果仍未見改善。因此工具制造商尋求MTF STU的協(xié)助,藉由Moldex3D的數(shù)值分析技術(shù)來驗證可能的解決方案。
后續(xù)以Moldex3D進行以下研究計劃:
設(shè)計變更后的水路系統(tǒng)驗證
氣體輔助成型技術(shù)應(yīng)用的驗證
模具設(shè)計變更,以達到成型產(chǎn)品所需的幾何和尺寸精度
在此階段中,在模座加入數(shù)條冷卻水路及噴泉式水路(圖三、圖四),并藉由Moldex3D評估水路系統(tǒng)的設(shè)計變更。然而這仍無法解決產(chǎn)品翹曲問題。Moldex3D冷卻分析結(jié)果顯示,原始的水路系統(tǒng)的冷卻效果已相當(dāng)足夠,無須再添加額外的水路。

圖三 原始水路系統(tǒng)

圖四 添加噴泉式水路后的水路系統(tǒng)
一般而言,若使用氣輔成型技術(shù),可有效改善肉厚產(chǎn)品的翹曲問題;因此MTF STU接著模擬了數(shù)種氣輔方式(圖五)。然而仿真結(jié)果顯示,使用這些方法,模內(nèi)的氣體流動都未得到優(yōu)化結(jié)果(皆產(chǎn)生氣體指紋效應(yīng)),充填、保壓和冷卻階段無法達到足夠的平衡,若要優(yōu)化制程,就必須進行大規(guī)模的模具修改,有違初衷。

圖五 氣體分別自(a)流道系統(tǒng)、(b)左側(cè)進澆口、(c)右側(cè)進澆口及(d)鉤子前端注入。
最終,工具制造商同意根據(jù)模擬結(jié)果進行模穴的設(shè)計變更,但相較于傳統(tǒng)維持產(chǎn)品外部輪廓,重新配置肉厚、肋條的方式,他們僅根據(jù)Moldex3D的翹曲分析結(jié)果,來反轉(zhuǎn)翹曲歷程,進行幾何的設(shè)計變更(圖六)。

圖六 模具設(shè)計變更過程:灰色為原始模具設(shè)計,藍色則為反轉(zhuǎn)模具設(shè)計
結(jié)果顯示,經(jīng)過此模具修改之后,已可達到鉤子所需的尺寸(圖七),表一則為原始及修改模具后的尺寸量測結(jié)果比較。

圖七 翹曲結(jié)果驗證: (a)原始設(shè)計及(b)反轉(zhuǎn)翹曲之后的產(chǎn)品
表一 原始及模具設(shè)計變更的最大尺寸偏差值比較
結(jié)果
本案例呈現(xiàn)Moldex3D預(yù)測肉厚產(chǎn)品翹曲的能力,從而以反轉(zhuǎn)翹曲方式進行模具補償,以修正翹曲問題。最終成品達到所需的尺寸精度、滿足幾何偏差容忍度,并解決了翹曲問題。
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