某汽車后備廂內板成形問題優化


文/何磊,蘇然,沈鐳,姜光明,徐洪海·北京奔馳汽車有限公司

某汽車后備廂內板生產過程中對溫度和板料性能波動非常敏感,生產中經常出現滑移起皺和開裂交替發生情況,為了解決此問題,將生產表現和CAE 分析相結合,從工藝參數、模具、設備、板料全方面系統地進行分析優化,從而提高此零件的生產表現。
背門內板是典型的車身內覆蓋件之一,該零件曲面形狀復雜,一般為空間三維曲面,且外形尺寸大,具有許多凸臺和凹槽,在沖壓過程中容易出現開裂和起皺現象。某車型后備廂內板在生產中,經常出現滑移起皺和開裂交替發生情況,如圖1 所示。每批次都要調整氣墊力、涂油等工藝參數。影響了生產效率,同時也產生了較多返修和報廢,解決此問題非常迫切。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖1

圖1 零件缺陷

基本信息

工藝方案

此零件共分為5 序模具,具體方案內容為:OP10 拉延;OP20 切邊側切邊沖孔;OP30 側切邊沖孔側沖孔;OP40 整形;OP50 沖孔側沖孔。OP10 拉延造型如圖2 所示。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖2

圖2 拉延造型

板料形狀及板料信息

板料形狀為弧形料,如圖3 所示。某車型后備廂內板板料信息和性能見表1 和表2。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖3

圖3 板料形狀

表1 內板板料信息

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖4

表2 板料性能表

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖5

問題分析

模具成形裕度低

⑶設備:首次開發使用拉伸墊分段編輯功能。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖6

圖4 減薄率

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖7

圖5 MAX failure

經生產驗證,此模具從滑移起皺到零件開裂,模具裕度范圍為12mm,如圖6 所示。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖8

圖6 模具裕度范圍

模具對溫度比較敏感

生產初期由于模具溫度低,滑移線較大,生產中后期由于板料和模具發生摩擦,導致模具溫度持續升高,根據熱脹冷縮原理,凹模和壓邊圈工作面之間的間隙會變小,從而增大了此件拉延走料時的阻力,走料變少,零件容易發生開裂情況。從剛開始生產到生產1000 件左右滑移線位置變化9mm左右,如圖7 所示。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖9

圖7 生產過程中滑移線變化

模具對板料性能波動比較敏感

模具對板料性能波動比較敏感,生產過程中,換不同卷料后滑移線位置也有6mm 左右變化量,如圖8所示。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖10

圖8 不同卷料滑移線變化

解決方案

涂油調整

通過增大涂油可增大板料潤滑性,改善零件開裂情況。經生產驗證,最終將上表面涂油由0.5g/m 2改為1.0g/m 2,涂油更改前后對比如圖9和圖10所示。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖11

圖9 涂油更改前

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖12

圖10 涂油更改后

增加吹氣裝置

從此零件的CAE 分析結果來看,其減薄率為25.9%,如圖4 所示,MAX failure 為0.9,如圖5 所示,可以看出此處開裂風險很大,此零件在設計階段模具裕度就不足。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖13

圖11 增加吹氣裝置

監控板料性能

對每批次卷料進行檢測監控,如圖12 所示,發現板料性能出現較大波動時及時預警,并提前制定相關方案,減少線上停機和零件返修及報廢量。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖14

圖12 板料性能監控

使用拉伸墊分段編輯功能

利用AutoForm 對零件進行拉延成形分析發現,滑移線產生時機為到底前55mm,如圖13 所示,開裂發生時機為到底前10mm 左右。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖15

圖13 CAE 分析滑移線產生時機

根據分析結果,在滑移產生前先使用小的壓邊力,使板料多流入,儲存一些板料,當滑移線開始產生時,使用較大的氣墊力,控制滑移,壓機拉伸墊分段設置如圖14 所示,拉伸墊壓力曲線如圖15 所示。

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖16

圖14 壓機拉伸墊分段設置

某汽車后備廂內板成形問題優化的圖17

圖15 拉伸墊壓力曲線

項目創新與效益

項目創新

此項目不僅僅只是針對于模具進行優化,而是從工藝參數、模具、設備、板料全方面系統地進行分析優化。
⑴工藝參數:調整涂油參數。
⑵模具:拋光模具圓角,減小表面粗糙度值,增加吹氣裝置,控制溫度變化。
利用設備提供的壓縮空氣對模具進行吹氣降溫,增加的吹氣裝置如圖11 所示。通過吹氣降溫盡可能減少生產過程中模具溫度變化量,使模具溫度盡可能保持穩定。
⑷板料:對板料性能進行監控,制定相應處理措施。

經濟效益

⑴每批次可減少停機時間約15min,全年生產約56 批次,因此全年可減少停機約14h,可減少停機費用約50 萬元。
⑵每批次可減少返修30 件,全年可減少返修1680 件,每個件返修時間約5min,可減少返修工時約140h。

結束語

目前經過長時間、多批次、大產量的驗證,此件生產穩定,此項目的實施使我們對類似零件成形問題有了更加深刻的認識;同時壓機拉伸墊分段編輯功能也是首次使用,此次使用也為分段編輯功能的應用積累了豐富的經驗。





——文章選自:《鍛造與沖壓》2021年第24期



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