400KW電機接線銅排燒斷了,為何會燒斷,來看看原因!

電工作業、焊接與熱切割作業、高處作業、制冷與空調作業、危化品經營生產、安全員

    有電友分享說,他們工廠400KW電機的銅排燒斷了,看看電工怎么處理的!正常生產中,電機的變頻器報警接地故障!趕緊跑到電機處,聞到有一股燒焦的味道,心想大事不妙!定眼一看電機接線盒冒煙,趕緊斷總電源,打開接線盒,如圖所示,銅排燒斷了!

400KW電機接線銅排燒斷了,為何會燒斷,來看看原因!的圖1

趕緊拆下所有端子,測量電機有沒有燒壞!還好,電機沒有因為缺相燒壞,還是變頻器給力!要是軟啟動器的話,可能就沒有這么幸運了!于是準備恢復,把燒焦的端子切斷,重新壓接,銅排用電纜暫時替代!用了三個小時才恢復正常!


400KW電機接線銅排燒斷了,為何會燒斷,來看看原因!的圖2

至于燒壞的原因,領導們還在斷定,那么你們認為是什么原因造成的呢?

電友A:冷壓線鼻需做燙錫防氧化處理,壓痕不少于三個。
從燒壞的線鼻看,原來的安裝工偷懶了,壓痕只有兩道,而且有一個線鼻還用小了!另外大功率變頻器驅動電機,最好加上輸出電抗器,防止電纜及接頭因諧波太高發熱燒毀。

電友B:出現這種情況有兩個原因,一是銅鼻子壓線時少壓一圈或者是沒壓實導致發熱。二是中相兩根電纜是正反固定在一個螺栓,與銅排的接觸面太小導致發熱。中相應像兩個邊相一樣分開接就不會燒壞了。

電友C:像這種,每天二次測量電流,每三個月就要打開接線盒,檢查緊固螺絲和接線頭工作狀況,同時檢查冷卻風扇是否正常,控制箱檢查各接觸器觸頭狀況,發現觸頭燒灼面積>70%,要更換。


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