焦爐煙囪SO2排放超標原因及控制措施

焦爐煙囪SO2排放超標原因及控制措施的圖1

GB 16171—2012《煉焦化學工業污染物排放標準》中規定焦爐煙囪SO2排放限值為50mg/m3, 頂裝焦爐煙囪SO2的排放現狀對焦爐煙囪SO2的來源進行了原因分析在此基礎上進行了一系列控制措施實施并對控制措施的效果進行確認

GB 16171—2012《煉焦化學工業污染物排放標準》自2012年實施以來對焦化行業環保治理起到了良好的推動作用規定焦爐煙囪SO2排放濃度限值為50mg/Nm3。但長期以來頂裝焦爐的煙囪SO2排放量時常處于不穩定狀態偶有超標情況出現 通過從焦爐熱工參數調整到焦爐熱修兩方面入手一系列措施焦爐煙囪SO2排放得到有效控制

焦爐煙囪SO2來源分析

 焦爐煙囪廢氣中SO2主要來自如下兩方面:

 (1) 焦爐加熱所用煤氣中所含硫分化合物燃燒所生成的SO2

2) 焦爐爐體竄漏導致荒煤氣進入燃燒系統其中所含的硫化物燃燒所生成的SO2。頂裝焦爐全年基本使用高爐煤氣加熱而高爐煤氣幾乎不含硫組分但仍然時常超標基本可以排除入爐煤氣中硫分帶來的SO2超標固可判斷SO2主要來自爐體串漏所致 。

3頂裝焦爐長期滿負荷生產加之為保證焦炭質量長期使用的優質配合煤, G值偏高在滿負荷生產情況下石墨生長較快為保證生產順行加強對石墨清掃導致了炭化室的串漏。

4焦爐共用一套荒煤氣總管存在相互影響造成該爐組集氣管壓力波動頻繁且時有波動較大情況出現,因此在焦爐存在一定串漏的情況下集氣管壓力波動大當爐內壓力較大時荒煤氣加劇往燃燒室內串漏引起SO2超標。

煙囪SO2排放控制措施

2.1 測調鐵件數據

組織對拉條強度溫度進行檢查調整彈簧噸上升管根部位置拉條有變細情況平均直徑在45mm, 溫度偏高。鐵件工對全爐彈簧噸位進行測調保證8T的壓力對強度不夠的拉條進行更換。針對拉條溫度偏高瓦工對全爐上升管根部進行灌漿同時在上升管更換時對底座磚損壞的號進行更換在無底座磚時也可采取莫乃石粉制模方式對根部進行密封。通過上述措施實行保證爐體處于拉緊密封狀態。

2.2 對焦爐爐墻石墨進行清理

焦爐因配合煤G值偏高生產節奏快造成爐墻石墨生長迅速爐墻石墨長厚若不及時清理將影響正常推焦,同時石墨生長過厚偶遇推焦桿帶出將加重爐體串漏。通過制作一批不同高度尺寸的石墨刮刀按照逐步增大刮刀高度的方式對炭化室爐墻石墨進行清除直至刮刀高度升高至接近焦爐過頂磚處并按此高度尺寸保持使用下去。隨著長期堅持爐墻石墨不聚集僅有微量用于堵塞爐體磚縫起到密封作用對爐墻串漏治理有積極的作用。

2.3 制定合理的標準溫度

根據現場焦炭成熟情況通過逐漸調整降低焦爐標準溫度。頂裝焦爐標準溫度從1250℃/1290℃降至1235℃/1275℃。通過焦爐標溫的降低爐頂空間溫度也逐步降低有效的緩解了爐內石墨生長對荒煤氣導出系統的穩定運行也起到積極的作用從內在降低了碳化室內荒煤氣竄如燃燒室的風險。

2.4 制定合理的集氣管壓力

根據對炭化室底部壓力測調選擇出最佳集氣管壓力控制, 70pa提高到80pa, 在有效的將荒煤氣導出時又能防止燃燒室煤氣、空氣竄入炭化室。目前焦爐在推完石墨后爐墻在石墨緩慢生成過程中起到更好的密封作用有效的降低焦爐煙囪SO2的排放量。

2.5 看火孔噴補、爐墻、過頂磚噴補

對看火孔進行檢查對串漏號進行統計有計劃的對看火孔內圈進行整體噴補隨著噴補號的逐漸增多煙囪的SO2排放量也得到一定控制并逐步降低。

焦爐機側爐頭火道在上升管底部區域溫度高空間小采用對爐墻、過頂磚進行噴補來保證燃燒室的密封。

效果確認

頂裝焦爐的SO2排放得到有效控制控制措施實施后經治理后焦爐煙囪SO2排放量達到國家環保管控標準。

結語

(1) 從環保方面考慮在嚴峻的環保形勢下控制焦爐煙囪SO2排放勢在必行。焦化企業必須提高實施GBl6171—2012新環保標準的緊迫感主動自覺地采取措施確保焦爐煙囪SO2排放濃度達標。

(2) 合理控制焦爐熱工參數將標準溫度控制在焦炭剛好成熟即可降低爐頂空間溫度制定合適的集氣管壓力保證炭化室隨時正壓以達到控制爐墻石墨生長速度和堆積厚度確保爐墻密封嚴密性能較好的控制煙囪SO2的排放濃度。

(3) 加強焦爐熱修維護尤其是看火孔的輕微串漏應及時抹補封堵對控制焦爐煙氣SO2有重要作用。

參考文獻

 [1]煉焦化學工業污染物排放標準

[2]姚昭章鄭明東崔平修.煉焦學

[3]于振東鄭文華陶益新.現代焦化生產技術手冊

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