連續重整裝置實現長周期運行技術改造,十分有借鑒意義
關鍵詞 | 連續重整 技改
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某煉廠1.0Mt/a連續重整裝置以常壓直餾石腦油、DCC裂解輕油加氫石腦油為原料,連續重整單元采用UOP的超低壓連續重整工藝分離出混合二甲苯和重整汽油,同時副產含氫氣體及液化氣,切割C6餾分作苯抽提單元原料,苯抽提單元采用撫研院的環丁砜抽提蒸餾技術生產苯產品,催化劑再生單元是采用UOP的“CycleMax”,實現催化劑連續循環,重整循環氫壓縮機與重整增壓機采用3.5MPa凝汽式透平驅動的離心式壓縮機。
1
加熱爐火嘴堵塞
該連續重整裝置自投運以來,先后出現過10次加熱爐火嘴堵塞問題,經分析調查,主要原因為:重整單元內管網燃料氣和還原尾氫含氯、含水量較高,對重整循環氫微水指標控制及系統腐蝕均影響較大,同時該部分燃料氣、氫氣回收至燃料氣管網,所以容易對加熱爐火嘴產生堵塞。
因此針對以上問題,采取以下改造措施:
新增燃料氣脫氯設施,選用停用裝置脫硫罐、過濾器及其附屬管線,選擇合適的脫氯劑,確定裝填數量,同時根據技改流程,選擇現場位置、管線等,完成技改配置,將還原尾氫和裝置內燃料氣引至脫氯罐進行脫氯后,回收至D-501(燃料氣分液罐),進行利用。
改造效果:技術改造實施后,通過對內管網燃料氣、還原尾氫管線增加脫氯設施,每小時回收500Nm3燃料氣,每年回收利用燃料氣500立方米/小時*24小時*30天*12月=432萬立方米,同時也有效控制了加熱爐火嘴堵塞、系統腐蝕及循環氫微水,延長重整催化劑及氫氣脫氯劑的使用周期。
2
汽輪機組空冷島管束凍裂
該連續重整裝置在2015年冬季空冷島管束共凍裂8根(其中下游逆流風機內管束7根,上游順流風機內管束1根),導致汽輪機背壓超標,引發機組停機和裝置停車。究其原因在由于K-201、K-202空冷島原始設計問題,空冷島管束內的乏汽存在嚴重偏流現象,所以在冬季嚴寒天氣下K-201、K-202空冷島存在凍裂泄漏安全隱患,其中嚴重威脅了機組及裝置的安全平穩運行。
因此針對以上問題,采取以下改造措施:
01
空冷島管束全封閉防凍
在K-201、K-202空冷島管束百葉窗外側蓋擋風帆布,單塊帆布尺寸為12米*30米左右,防水不透風,厚度為2mm有很好的保暖作用,將空冷島管束整體覆蓋全封閉,從整體上進行防凍。
02
空冷島管束輔助防凍改進措施
一是控高空冷器冷凝液溫度、抽氣溫度、汽輪機排汽壓力,從而提高整體管束溫度;
二是盡量關小上游順流風機變頻及百葉窗以減少熱損失,使更多熱量進入下游逆流風機管束;
三是對逆流風機內的管束,通過內側貼保溫棉、外側蓋棉被、關小百葉窗,抑制偏流、彌補溫度分布嚴重不均現象,從而實現防凍;
四是投用減溫減壓蒸汽及減溫水,增大空冷島管束進汽流量;
五是投用啟動抽汽器,以增大逆流管束的蒸汽流量、溫度。
改造效果:K-201、K-202空冷島通過全封閉防凍改進后,管束溫度得到大幅度改善,根據現場實際測量,空冷島管束最低溫度整體提高了20℃左右,均控制到了零度以上正常范圍。防凍效果非常明顯,2016年以來冬季再沒有出現管束凍裂問題。
3
壓縮機潤滑油溫控波動大
潤滑油溫度是機組安全平穩長周期運行的最關鍵參數之一。油溫過高過低都會使油膜不好建立,軸承旋轉阻力增加,工作不穩定,可能造成軸承油膜振蕩或軸頸與軸瓦產生干摩擦,甚至導致機組發生強烈振動,潤滑油溫度直接影響著機組的安全平穩運行。
重整循環氫壓縮機K201、重整氫增壓機K202分別獨立設有一個潤滑油站,潤滑油溫度設計指標40±2℃,通過油站的油冷卻器(兩臺一用一備)來調節,油冷卻器為管殼體式換熱器,殼程介質為潤滑油,管程介質為循環水,殼程中的潤滑油溫度較高,與管程中的循環冷卻水進行熱交換,油冷卻器循環水回水閘閥(手動)開大,油溫降低,循環水回水閘閥(手動)關小,油溫相應升高。
技改前潤滑油溫度只能用油冷卻器循環水回水閘閥現場手動調節,操作人員現場頻繁調整,平均每一小時需調整3次,但主要受環境溫度變化、循環水管網溫度和壓力變化,同時閘閥本身調節特性差等因素影響,潤滑油溫度仍然在35-45℃波動較大,無法控制平穩。
改造內容:針對潤滑油溫波動大的原因,經過現場核對和設計院核算,最終確定在潤滑油冷卻器的回水管線技改增加氣動調節閥,壓縮機K201兩臺油冷卻器共用一臺調節閥,壓縮機K202兩臺油冷卻器也共用一臺調節閥,共增加氣動調節閥2臺。
改造效果:技改后,操作人員無需現場頻繁調整,潤滑油溫的調節打自動控制并控在40度,調節閥通用后油溫波動幅度在0.3℃范圍內有效延長了潤滑油使用周期。
在油冷卻器冷卻水回水管線上增加2臺調節閥后,壓縮機K201、K202油溫運行平穩無波動。
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