中韓石化│乙烯裝置前脫丙烷前加氫流程運行狀況分析及優化措施
關鍵詞 | 乙烯裝置 前脫丙烷前加氫
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導 讀
目前乙烯裝置分離流程主要包括順序分離、前脫丙烷前加氫和前脫乙烷前加氫流程。前脫丙烷前加氫流程具有能耗低、操作簡便和開車方便等優勢,在我國乙烯裝置中廣泛采用。某800kt/a乙烯裝置分離工藝采用中石化自主開發的前脫丙烷前加氫技術(LECT),其中脫丙烷塔采用高低壓雙塔脫丙烷技術,雙壓力脫丙烷塔系統設計可以最大程度的減緩結垢降低能耗;碳二加氫催化劑由中國石化北京化工研究院開發,催化劑燕山分公司生產,其乙烯選擇性較高,抗波動能力強。
前脫丙烷前加氫工藝流程
脫丙烷塔采用雙塔。高壓脫丙烷塔設在裂解氣壓縮機四段和五段之間,位于裂解氣堿洗及干燥之后。經過干燥后的物料進入高壓脫丙烷塔,塔頂氣相進入壓縮機五段,后進入碳二加氫反應器,脫除乙炔和絕大部分丙炔和丙二烯(MAPD)后依次由預脫甲烷塔塔釜液、-1℃丙烯、脫甲烷塔釜液、-22℃丙烯冷卻冷凝,再進入高壓脫丙烷塔回流罐。回流罐分液后的大部分液相作為高壓脫丙烷塔的回流,其余液相和氣相分別進入冷分餾系統。高壓脫丙烷塔塔釜物料進入低壓脫丙烷塔,低壓脫丙烷塔塔頂物流返回高壓脫丙烷塔補充回流,塔釜物料進入脫丁烷塔。
前脫丙烷前加氫系統生產運行情況分析
01
高低壓脫丙烷塔運行情況分析
2013年11月,乙烯裝置進行了考核標定,高低壓脫丙烷塔考核標定數據及日常運行數據如下。
可以看出:雙塔運行參數與設計值相差較小,且實際運行過程中高壓脫丙烷塔冷凝器滿足設計要求,可以保持回流溫度在設計值,保證了該塔分離效果,滿足乙烯裝置高負荷運行工況。在標定及生產運行期間,由于原料因素進料中重組分較設計值偏高,塔釜出料均比設計值高出7~10t/h,釜溫較設計值高2~4℃。
02
碳二加氫系統運行情況
采用由中國石化北京化工研究院開發的BC-H-21B碳二加氫催化劑,該催化劑從2013年8月至今已運行2個生產周期,共進行了10次催化劑性能評價。運行結果表明:在CO和MAPD濃度都較高的情況下,催化劑性能比較穩定,能滿足乙烯裝置正常生產要求。
①催化劑活性高,抗CO波動能力強
在2個運行周期內,裂解氣中CO含量變化較大,CO含量(體積分數)在380×10-6~920×10-6波動,但三段出口乙炔含量(體積分數)始終小于0.1×10-6,說明其加氫活性高,抗CO波動能力強。
②乙烯選擇性高
下圖為碳二加氫催化劑乙烯平均選擇性運行考核數據。
在2個運行周期內,乙烯選擇性始終保持在60%~85%。可以看出:從各次考核的數據來看,BC-H-21B的選擇性的穩定性好,根據裂解原料的不同,其選擇性有所差別,但未出現明顯的選擇性衰減現象,整個運行周期內的乙烯平均選擇性達到69.3%,這表明該碳二前加氫系統具有良好的乙烯增長。
③MAPD轉化率
從10次考核的平均數據來看,入口MAPD含量(體積分數)波動幅度較大,從0.45%~1.01%,平均含量在0.71%,高于其它國內前脫丙烷前加氫流程的裂解裝置,出口MAPD含量平均控制在0.3%以下。第1周期(前9次考核數據)MAPD平均轉化率達到60.0%,第2周期(第10次考核數據)MAPD轉化率為45%,由于數據考核在反應器初期運行階段,各段反應溫度都控制較低,隨著運行時間的延長,反應溫度逐步升高MAPD轉化率也會提升。
前脫丙烷前加氫系統存在問題及應對措施
01
裂解氣壓縮機五段吸入壓力波動
2016年大檢修后乙烯裝置開車初期,裂解氣壓縮機五段入口壓力在短時間內發生劇烈波動,由1.37MPa下降至0.95MPa,而高壓脫丙烷塔頂壓力急劇上漲至2.48MPa,五段吸入流量最低降至92t/h。由于裂解氣壓縮機及高壓脫丙烷塔系統波動,碳二加氫反應器入口流量由261t/h降至160t/h,碳二加氫反應器被迫手動停車,前冷停止進料。
裂解氣壓縮機五段吸入壓力波動的原因為五段入口過濾網發生堵塞。過濾網堵塞主要原因是開車初期鐵銹等機械雜質所致。后通過敲打、加熱、五返五返回閥的調整,讓裂解氣在該濾網處形成擾動,使濾網破損,消除堵塞,裂解氣壓縮機五段吸入壓力恢復正常。
為防止開車過程中機械雜質堵塞壓縮機入口過濾器,在試車以后正常運行前應該拆掉細的過濾網,保留骨架。
02
低壓脫丙烷塔再沸器結垢
2018年乙烯裝置低壓脫丙烷塔再沸器發生聚合堵塞,導致換熱器報廢更換。造成換熱器聚合結垢的主要原因分析如下:
1)再沸器管程為盤油加熱,殼程為含有大量不飽和碳四及碳五等物料,換熱器型式采用臥式換熱器,死角較多,工藝側聚合物容易在殼程內累積。
2)塔釜溫度較設計值偏高。
上表可看出:低壓塔進料實際組成較設計值偏重,導致塔釜溫度需保持在81℃以上才可保證塔釜碳三不超標。
3)阻聚劑注入管道為碳鋼材質,容易堵塞導致阻聚劑注入不暢。
針對上述具體原因,具體措施如下:
1)結合擴能改造項目,擬將換熱器型式由臥式改為立式熱虹吸,盤油走殼程,工藝物料走管程,沒有死區。停留時間短,對緩解物料結垢會有一定效果。另外將盤油出口溫度由125℃降低至90℃,降低了換熱管金屬壁溫有利于降低自聚結垢。
2)低壓脫丙烷塔壓力盡量采取設計下限卡邊操作,高壓脫丙烷塔受壓縮機最大能力的限制,降壓幅度有限,為減緩換熱器結垢,塔釜將不嚴格控制C2含量。
3)將阻聚劑注入管道改為不銹鋼材質,強化阻聚劑注入量管控,建立換熱器參數及阻聚劑注入量臺賬。
4)裝置根據工藝參數變化情況,確定合理的再沸器切換周期。
03
“五返五”防喘振閥門動作導致碳二加氫反應器跳車
自2013年8月裝置開工以來,共發生2次因“五返五”防喘振閥門動作導致碳二加氫SD-1聯鎖,乙烯產品不合格,以及碳二加氫SD-2聯鎖,冷區切斷進料的事故。
裂解氣五段設置了2個返回閥FZV-20028A/B。A閥位于高壓脫丙烷塔回流罐頂,簡稱冷回流;B閥位于脫砷保護床R-202入口,簡稱熱回流。原設計冷返閥采用簡單的五段排出流量控制碳二加氫空速,不參與機組的防喘振控制。熱返受CCS系統五段防喘振安全裕度控制。一旦機組工作點運行進入防喘振區域,“五返五”B閥易提前動作導致碳二加氫空速過低而跳車。
2016年大檢修優化防喘振系統,增加“五返五”A閥的防喘振控制系統,A閥與B閥的喘振曲線一致,A閥防喘振曲線是B閥防喘振曲線右移20%,并在A閥防喘振系統中設置流量的低限,低限用來調節和穩定碳二加氫的空速。通過防喘振優化后,碳二加氫系統運行至今未發生空速過低停車事故。
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