鎮海煉化│丙烷脫氫裝置空氣系統問題探討
關鍵詞 | 丙烷脫氫 空氣系統
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導 讀
丙烷脫氫工藝以丙烷為原料制丙烯,是實現高附加值最有效的途徑,經過不斷完善,該工藝的能耗和收率遠優于煤制烯烴工藝,具有較強競爭力,工業應用也日趨成熟。目前國內丙烷脫氫制丙烯工藝成功商業化的主要有UOP公司的Oleflex工藝和Lummus公司的Catofin工藝,這兩種工藝的主要差別在于催化劑和反應工段的不同,在實際運行中都存在一些問題。
流程簡述及存在的問題
鎮海煉化丙烷脫氫裝置采用Lummus公司的Catofin脫氫專利。該工藝采用固定床反應器進行脫氫反應,主要分成兩個系統:烴系統和空氣系統。
烴系統主要是用于丙烷脫氫反應,利用8臺反應器循環脫氫,再生得到丙烯和丙烷的混合物,經分離得到丙烯產品。
空氣系統主要用于反應器脫氫床層再生再熱,空氣(1120t/h)經過濾器脫除雜質,利用壓縮機升壓至0.1MPa,壓縮后的空氣經空氣預熱器加熱至270℃,進入煙氣余熱鍋爐加熱至380℃,最后經空氣加熱爐加熱至630℃,加熱空氣進入反應器再生脫氫催化劑。從反應器流出的再生煙氣(10kPa,560℃)經非金屬膨脹節、煙氣余熱鍋爐在300℃條件下選擇性催化還原(SCR)脫硝后進入空氣預熱器,回收熱量后排至大氣。丙烷脫氫裝置空氣系統流程示意見圖1。
反應器催化劑再生需要1120t/h的空氣升溫至630℃才能滿足生產要求,因此空氣系統具有壓力低、溫度高、流量大的特點。在實際運行中空氣系統出現了一些問題:
①再生煙氣未脫硝之前呈棕黃色;
②在高負荷工況下,空氣系統非金屬膨脹節經常破損;
③煙氣余熱鍋爐入口錐段隔熱材料破損,導致煙氣余熱鍋爐錐段表面超溫,在長周期運行中,再生煙氣的氨逃逸率和NOx含量隨著SCR脫硝催化劑床層壓差上升而升高。
分析與討論
空氣系統再生煙氣未脫硝時呈棕黃色,分析發現煙囪外排煙氣中的主要污染物為NOx。
①空氣加熱爐溫度對污染物含量的影響
在未安裝SCR脫硝催化劑床層前,空氣系統升溫時煙囪排放口的煙氣顏色有明顯的變化:加熱爐出口溫度較低時,外排煙氣顏色較淺;加熱爐出口溫度升至630℃時,煙氣顏色較深。對不同溫度下空氣加熱爐出口的再生煙氣取樣分析,結果見表1。
從表1可以看出,加熱爐出口溫度越高,煙氣中NOx含量越高,并且加熱爐出口煙氣中的污染物主要為NO。
②SCR脫硝催化劑對污染物的脫除效果
為了脫除NOx,在煙氣余熱鍋爐內安裝SCR脫硝催化劑床層。再生空氣溫度630℃時,分別在空氣加熱爐入口、空氣加熱爐出口、反應器出口及煙囪排放口采集煙氣進行分析,結果見表2。
從表2可以看出,煙氣中NOx主要產生于空氣加熱爐。經過反應器后,煙氣中CO2和CO濃度升高,說明再生空氣在反應器中有燃燒跡象;NOx總濃度升高,NO2濃度升高,NO濃度降低,說明脫氫催化劑能促進NOx的生成。與反應器出口相比,煙囪排放口煙氣中的SO2濃度明顯降低,原因可能是經過SCR催化脫硝后,SO2被氧化成SO3或與氨氣反應生成了銨鹽。經SCR催化脫硝后,煙氣中NOx濃度大幅度降低,滿足GB 31571-2015《石油化學工業污染物排放標準》的要求,說明SCR催化脫硝是降低NOx濃度的有效手段。
在長周期運行中非金屬膨脹節多次破損,導致高溫煙氣泄漏。破損原因:
①膨脹節裝配時接頭未焊透;
②接頭處過熱造成焊接填料熔化而失去強度。為徹底解決該隱患,將非金屬膨脹節更換為金屬膨脹節(見圖2),已平穩運行2a。說明雖然空氣系統壓力低,但煙氣溫度高,非金屬膨脹節不適用于該系統。
日常監測發現煙氣余熱鍋爐錐段表面溫度緩慢上升至478℃,裝置停工內部檢查時發現余熱鍋爐錐段內保溫層嚴重損壞。原因可能是余熱鍋爐入口錐段煙氣流速高達50m/s,在高流速下入口錐段形成真空,保溫材料被抽吸至催化劑孔道,導致煙氣在孔道中流速降低,而煙氣從反應器流出后帶有少量催化劑粉塵和鐵銹顆粒物,它們在低流速下沉降至催化劑孔道,最終堵塞催化劑孔道。為了徹底解決該問題,將余熱鍋爐入口錐段內保溫層改用派羅塊纖維模塊加內襯護板。派羅塊纖維模塊不僅有較高的強度,還具備低熱傳導性。改造后,余熱鍋爐錐段表面溫度降至101℃,已平穩運行2a。
SCR脫硝催化劑床層壓差從2.3kPa升至6.5kPa,遠超設計值(4.3kPa),嚴重威脅床層運行,裝置被迫停運消缺。為充分利用SCR脫硝催化劑,將催化劑大模塊解體成小模塊,拆開脫硝催化劑大模塊后發現催化劑孔道已被堵塞,見圖3。
用0.6MPa的工廠風逐一吹掃小模塊孔道,吹掃干凈后復裝成大模塊重新投入使用。
SCR脫硝催化劑檢修前后數據見表3。
運行中SCR脫硝催化劑床層壓差逐漸升高,氨逃逸率升高,脫硝效率降低。吹掃后,SCR脫硝催化劑床層壓差、脫硝活性和氨逃逸率恢復至初始狀態,說明清除積灰能夠恢復SCR脫硝催化劑的脫硝性能,驗證了該SCR脫硝催化劑屬可逆失活。
取SCR脫硝催化劑孔道內的積灰,用ICP掃描光譜儀分析得知,積灰組成以硅、鋁、鈣、鐵、鉻為主,為保溫材料、鐵銹和脫氫催化劑粉塵。借鑒某發電廠的經驗,在SCR脫硝催化劑床層處增加高頻聲波吹灰器系統,其發聲功率達30kW,發聲頻率在10~10000Hz,能與設備內部任意形式的積灰產生共振,可以有效清除積灰、解決堵塞。使用高頻聲波吹灰器系統后,SCR脫硝催化劑床層壓差未出現明顯上升的現象。
為了推進丙烷脫氫裝置SCR脫硝催化劑國產化、降低裝置運營成本,選擇某國產催化劑與原進口催化劑進行對比,結果見表4。
發現該國產催化劑與進口催化劑存在一定的差距。
原進口催化劑對NO和NO2的脫除率高,更換該國產SCR脫硝催化劑后,NO和NO2脫除率以及總體脫硝效率降低。針對丙烷脫氫裝置空氣系統的特殊性,國產SCR脫硝催化劑需要開發專一性強的產品才能滿足市場要求。
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