青島煉化│S Zorb裝置低負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)策

青島煉化│S Zorb裝置低負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)策的圖1

嚴(yán)正聲明:未經(jīng)本人允許,同行請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載!
編 輯 | 化工活動(dòng)家
來(lái) 源 | 青島煉化、煉油技術(shù)與工程
作 者 | 李永強(qiáng)等

關(guān)鍵詞 | S Zorb裝置 低負(fù)荷運(yùn)行  問(wèn)題對(duì)策

共 4133 字 | 建議閱讀時(shí)間 18 分鐘

導(dǎo) 讀

S Zorb裝置累計(jì)處理國(guó)內(nèi)50%以上的催化裂化汽油,是汽油供應(yīng)中的重要環(huán)節(jié)。人們一直努力追求裝置的高負(fù)荷運(yùn)行,卻少有關(guān)注如何維持裝置長(zhǎng)期低負(fù)荷平穩(wěn)運(yùn)行。中國(guó)石化青島煉化1.5Mt/a S Zorb裝置自2015年首次開(kāi)工即實(shí)現(xiàn)了四年一修的長(zhǎng)周期運(yùn)行目標(biāo),2020年2月,因新冠肺炎疫情影響,裝置逐漸從181t/h降至116t/h,維持65%的低負(fù)荷運(yùn)行,但在降量過(guò)程和維持低負(fù)荷運(yùn)行期間,裝置出現(xiàn)了一些影響生產(chǎn)的設(shè)備瓶頸和操作難題。對(duì)裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的設(shè)備瓶頸和操作難題進(jìn)行分析并提出對(duì)策,為同類(lèi)裝置提供經(jīng)驗(yàn)參考。

青島煉化│S Zorb裝置低負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)策的圖2

裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題

01


設(shè)備瓶頸

S Zorb裝置進(jìn)料由汽油(催化裂化汽油或儲(chǔ)運(yùn)汽油)和氫氣(循環(huán)氫和新氫)兩部分組成,原則上降量以氫油比為參考比例同時(shí)降低汽油和氫氣進(jìn)料量,但是過(guò)低進(jìn)料量將會(huì)對(duì)設(shè)備造成以下影響。


(1)進(jìn)料與反應(yīng)產(chǎn)物換熱器(E101)兩列并聯(lián)換熱器在低負(fù)荷下易發(fā)生偏流,一旦發(fā)生偏流,將會(huì)引起反應(yīng)器進(jìn)料溫度的劇烈波動(dòng)和因局部溫度過(guò)高產(chǎn)生結(jié)焦結(jié)垢、高溫法蘭泄漏等,從而影響裝置的處理量和長(zhǎng)周期運(yùn)行。

(2)反應(yīng)進(jìn)料加熱爐(F101)進(jìn)料分4路進(jìn)入加熱爐,低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)存在物料在各進(jìn)料管線(xiàn)分布不均的問(wèn)題,易導(dǎo)致?tīng)t管物料偏流,一旦發(fā)生偏流,將會(huì)引起爐管局部過(guò)熱結(jié)焦或者局部空管加熱使?fàn)t管破損。另外低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)反應(yīng)所需加熱爐提供的熱量降低,導(dǎo)致加熱爐煙氣氧含量難以控制,熱效率下降,由平常95.5%降至91.3%;加熱爐煙氣排煙溫度過(guò)低,存在露點(diǎn)腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。

(3)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)反應(yīng)器底部分配盤(pán)泡罩壓力差由正常33~37kPa降至17~22kPa,若長(zhǎng)時(shí)間低于17kPa運(yùn)行,容易導(dǎo)致吸附劑進(jìn)入泡罩。一旦吸附劑進(jìn)入泡罩會(huì)造成泡罩嚴(yán)重磨損,甚至磨穿、破裂或掉落,從而使反應(yīng)器內(nèi)局部流化態(tài)被破壞,造成吸附劑大量破損并倒串至進(jìn)料管線(xiàn),導(dǎo)致脫硫能力下降。

02


反應(yīng)器溫升過(guò)高/過(guò)濾器壓差升高

(1)裝置降量至120t/h時(shí),反應(yīng)器溫升快速升高,一段床層溫升由正常時(shí)5.3℃升至10.1℃,二段床層溫升由6.5℃升至12.5℃,反應(yīng)器存在“飛溫”風(fēng)險(xiǎn)。

青島煉化│S Zorb裝置低負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)策的圖3

分析原因:低負(fù)荷下運(yùn)行,吸附劑載硫量下降,活性逐漸增強(qiáng),反應(yīng)深度加大,到達(dá)臨界點(diǎn)后,反應(yīng)器內(nèi)脫硫反應(yīng)減弱,烯烴加氫反應(yīng)加劇,是反應(yīng)器溫升升高的主要原因。加上低負(fù)荷下為了防止E101和F101的偏流問(wèn)題和為避免調(diào)整負(fù)荷時(shí)循環(huán)氫流量波動(dòng)觸發(fā)低流量聯(lián)鎖(聯(lián)鎖值不大于6400m3/h),裝置不得已采用“低負(fù)荷、高氫油比”的操作方式,使反應(yīng)器氫分壓增大,從而促使烯烴加氫反應(yīng)的發(fā)生,烯烴加氫反應(yīng)的加劇不但造成反應(yīng)器溫升加快,還導(dǎo)致產(chǎn)品汽油辛烷值損失加大。

(2) 在低負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中反應(yīng)器過(guò)濾器ME101的壓力差相對(duì)有上漲趨勢(shì)。分析原因:頻繁提降量使反應(yīng)器穩(wěn)定工況被破壞,壓力和線(xiàn)速的不斷變化使反吹壓力和反應(yīng)器壓力的壓力差不穩(wěn)定,導(dǎo)致ME101的永久濾餅受到?jīng)_擊,從而影響過(guò)濾器的使用壽命。

03


再生器過(guò)燒導(dǎo)致下料不暢

低負(fù)荷運(yùn)行一段時(shí)間后,再生器溫度突然降低,由正常生產(chǎn)時(shí)510~530℃降至237~380℃,并且再生煙氣氧含量也隨之升高。

青島煉化│S Zorb裝置低負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)策的圖4

隨后再生器底部下料滑閥出現(xiàn)多次下料不暢,化驗(yàn)分析,再生吸附劑粒徑下降較快。分析原因:由于低負(fù)荷運(yùn)行,待生吸附劑載硫明顯降低,再生器再生過(guò)程中容易出現(xiàn)過(guò)燒,使硫、碳含量降低,導(dǎo)致吸附劑可燃物含量急劇下降,從而使再生器溫度下降,再生氧含量隨之升高,并且富氧環(huán)境將導(dǎo)致吸附劑硅酸鋅含量增加。當(dāng)吸附劑碳含量較低時(shí),吸附劑的流動(dòng)失去潤(rùn)滑劑,造成下料不暢,并使吸附劑磨損增大,導(dǎo)致吸附劑粒徑下降較快。

04


閉鎖料斗運(yùn)行故障

(1)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)反應(yīng)器接收器(D105)收料困難,使吸附劑循環(huán)收料時(shí)間過(guò)長(zhǎng),并且吸附劑循環(huán)出現(xiàn)卸料不完全現(xiàn)象,導(dǎo)致閉鎖料斗運(yùn)行出現(xiàn)故障。分析原因:裝置在前期為提高效益,采取反應(yīng)器低藏量運(yùn)行,但在降量過(guò)程和低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)反應(yīng)器線(xiàn)速較低,導(dǎo)致D105收料困難;在反應(yīng)器降壓過(guò)程中,循環(huán)氫壓縮機(jī)出口壓力調(diào)整不及時(shí),使壓縮機(jī)出入口壓差小于0.5MPa,導(dǎo)致吸附劑出現(xiàn)多次卸料不完全現(xiàn)象。

(2)因?yàn)榻盗窟^(guò)程和低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)D105收料困難,因此當(dāng)卸料至閉鎖料斗后,其錐部無(wú)法被吸附劑完全覆蓋,容易導(dǎo)致錐部法蘭受氣提及松動(dòng)氫氣沖刷磨損,存在泄漏著火風(fēng)險(xiǎn)。

(3)當(dāng)吸附劑碳含量較低時(shí),吸附劑流動(dòng)失去碳潤(rùn)滑,導(dǎo)致吸附劑在管線(xiàn)中流通不暢,特別是再生器接收器(D107)下料滑閥容易堵塞,也是導(dǎo)致閉鎖料斗運(yùn)行故障的一個(gè)重要原因。

05


穩(wěn)定塔提溫困難且產(chǎn)品帶水

當(dāng)進(jìn)料量達(dá)到120t/h時(shí),穩(wěn)定塔塔頂溫度由正常生產(chǎn)時(shí)120℃左右降至55℃左右,甚至出現(xiàn)塔頂氣相冷凝器(E202)用循環(huán)水倒加熱的現(xiàn)象,隨后精制汽油檢測(cè)出微量水,分析原因如下。


(1)穩(wěn)定系統(tǒng)由于前期節(jié)省蒸汽,停運(yùn)了塔底再沸器和進(jìn)料加熱器。
(2)由于裝置負(fù)荷低,穩(wěn)定塔冷、熱進(jìn)料溫度各降低10℃左右。
(3)為了維持穩(wěn)定塔正常操作,防止“沖塔”現(xiàn)象的發(fā)生和防止汽油輕組分的損失,塔壓不能降至0.55MPa以下。

以上3個(gè)原因使穩(wěn)定塔溫度降低,當(dāng)穩(wěn)定塔塔頂溫度降至60℃以下時(shí),塔頂回流罐脫液頻次明顯降低,導(dǎo)致汽油中微量水不能通過(guò)塔頂汽提出去,造成塔底精制汽油產(chǎn)品帶水現(xiàn)象的發(fā)生。

青島煉化│S Zorb裝置低負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)策的圖5

低負(fù)荷運(yùn)行應(yīng)對(duì)措施及建議

01


解決設(shè)備瓶頸

(1)為了防止E101,F(xiàn)101偏流和泡罩的磨損,同時(shí)為了避免低負(fù)荷時(shí)循環(huán)氫流量波動(dòng)觸發(fā)低流量聯(lián)鎖,裝置降量以降低汽油進(jìn)料量為主,適當(dāng)提高氫氣進(jìn)料量,即“低負(fù)荷、高氫油比”的操作方式來(lái)進(jìn)行;當(dāng)進(jìn)料量低于120t/h時(shí)回?zé)挷糠志破停WC反應(yīng)進(jìn)料量不低于130t/h。

(2)通過(guò)調(diào)整反應(yīng)器壓力提高反應(yīng)器線(xiàn)速,控制線(xiàn)速在0.28~0.34m/s,從而提高E101管程線(xiàn)速和泡罩壓力差,防止膠質(zhì)在E101管束內(nèi)結(jié)焦,防止泡罩壓力差低于18kPa;亦可在原料中注入防結(jié)焦劑,降低E101結(jié)焦速率。

(3)加強(qiáng)監(jiān)控:加強(qiáng)E101G和E101H管程出口溫度監(jiān)控,確保兩溫度點(diǎn)溫差不大于20℃,確保E101A和E101D殼程出口溫度點(diǎn)溫差不大于30℃。

(4)由于F101負(fù)荷低,氧含量、熱效率難以控制。解決措施:及時(shí)調(diào)整反應(yīng)器壓力和吸附劑活性,適當(dāng)提高加熱爐負(fù)荷;現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)調(diào)整二次風(fēng)門(mén),確保加熱爐效率不低于93%;加熱爐排煙溫度低,可以適當(dāng)開(kāi)大空氣預(yù)熱器煙氣跨線(xiàn)閥。

02


防止反應(yīng)器升溫過(guò)高/過(guò)濾器壓差升高

(1)控制反應(yīng)器溫升的根本辦法是控制反應(yīng)深度,其主要方法是降低吸附劑活性,吸附劑載硫?qū)Ψ磻?yīng)的影響見(jiàn)表1。

青島煉化│S Zorb裝置低負(fù)荷運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)策的圖6

操作中遵循“反應(yīng)器高藏量高載硫”“再生器低藏量低配風(fēng)”“閉鎖料斗低料位快循環(huán)”的操作思路。
(2)在反應(yīng)進(jìn)料提、降量操作時(shí),嚴(yán)格遵循“提量先提壓、降量后降壓、控制好線(xiàn)速”的原則,根據(jù)反應(yīng)進(jìn)料量實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)反應(yīng)系統(tǒng)壓力,控制反應(yīng)線(xiàn)速0.28~0.34m/s。由于反應(yīng)器內(nèi)影響烯烴飽和反應(yīng)的因素是吸附劑活性及高的氫分壓,因此在控制辛烷值損失的操作中優(yōu)先確保反應(yīng)器的良好流化,再控制較高的待生吸附劑載硫,然后調(diào)節(jié)氫分壓。
(3)為了保護(hù)ME101的設(shè)備和濾餅在不斷調(diào)量和調(diào)壓過(guò)程中不受沖擊,提降量不應(yīng)大于5t/h;控制反應(yīng)器線(xiàn)速在以上規(guī)定范圍內(nèi),并及時(shí)調(diào)整反吹壓力,按反應(yīng)器壓力PI2101的2.06倍控制;控制反吹溫度不得低于240℃。

03


防止再生器過(guò)燒和下料不暢

(1)再生器在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)容易使吸附劑過(guò)燒,過(guò)燒后吸附劑因失去碳潤(rùn)滑而下料不暢,通過(guò)及時(shí)觀察再生器燃燒溫度、煙氣氧含量和化驗(yàn)分析吸附劑硫、碳含量判斷吸附劑的燃燒程度;以反應(yīng)器床層的溫升變化為導(dǎo)向,配合進(jìn)料和產(chǎn)品的在線(xiàn)硫含量分析儀和配風(fēng)系數(shù)(總硫的10~12.5倍)及時(shí)調(diào)整配風(fēng)量;通過(guò)調(diào)整再生器氮?dú)馀淞亢驮偕鲏毫?,維持再生器線(xiàn)速大于0.25m/s。
(2)控制再生溫度不過(guò)低,以保證再生效果。應(yīng)對(duì)措施:控制再生器低料位(30%~35%);降低取熱盤(pán)管取熱水量,必要時(shí)將取熱盤(pán)管取熱介質(zhì)改為蒸汽或氮?dú)?,避免盤(pán)管干燒,造成盤(pán)管損壞泄漏;根據(jù)吸附劑硅酸鋅含量調(diào)整新鮮吸附劑置換頻率,保證吸附劑活性。
(3)控制吸附劑載硫、碳含量在合理范圍內(nèi),可以在低負(fù)荷運(yùn)行條件下保證辛烷值損失可控,也可以減小吸附劑循環(huán)對(duì)管線(xiàn)及過(guò)濾器的沖刷腐蝕,保護(hù)吸附劑,防止過(guò)燒。

04


防止閉鎖料斗運(yùn)行故障

(1)適當(dāng)提高反應(yīng)器藏量,延長(zhǎng)閉鎖料斗循環(huán)時(shí)間(從25min/次延長(zhǎng)至35min/次),保證D105收料正常,在反應(yīng)器藏量和線(xiàn)速能滿(mǎn)足D105收料的情況下可恢復(fù)或縮短閉鎖料斗循環(huán)時(shí)間,遵循低負(fù)荷下“反應(yīng)器高藏量、高載硫、低料位、快循環(huán)”的操作思路。
(2)降低吸附劑循環(huán)量,閉鎖料斗收料設(shè)定不大于7%/次,防止料位過(guò)低造成錐部法蘭過(guò)度磨損和降低吸附劑的循環(huán)磨損;降低D105橫管吹掃氫氣量,由40m3/h下調(diào)至15m3/h,錐部松動(dòng)氫氣量由40m3/h下調(diào)至10m3/h,氣提氫氣量由660m3/h下調(diào)至560m3/h,以降低管線(xiàn)沖刷腐蝕。
(3)在反應(yīng)系統(tǒng)降壓過(guò)程中,緩慢操作,避免造成循環(huán)氫量波動(dòng)觸發(fā)聯(lián)鎖;為了保證閉鎖料斗循環(huán),及時(shí)調(diào)整循環(huán)氫壓縮機(jī)K101出口壓力,控制壓力差在0.6MPa以上,使循環(huán)氫量控制閥FIC1102大于8%閥位,給自動(dòng)調(diào)控留出可控范圍。

05


低負(fù)荷運(yùn)行對(duì)穩(wěn)定系統(tǒng)的影響及措施

(1)穩(wěn)定塔頂溫度低和產(chǎn)品帶水的問(wèn)題,首先選擇降低塔壓,減小回流,降低精餾段負(fù)荷的常規(guī)操作,使氫氣和水從塔頂蒸出,控制塔頂壓力在0.57~0.75MPa,回流量可根據(jù)情況間斷性停止,控制塔頂溫度70℃以上。
(2)由于塔壓過(guò)高將無(wú)法汽提,塔壓過(guò)低(低于0.55MPa)將造成汽油中輕組分大量氣化,增加沖塔風(fēng)險(xiǎn)和影響產(chǎn)品收率,還將影響產(chǎn)品辛烷值損失?;亓鹘抵?后,問(wèn)題依然沒(méi)有徹底解決,考慮精制汽油部分循環(huán),將進(jìn)料量提至140t/h。
(3)投用塔底再沸器以保證穩(wěn)定塔溫度,或者建議將穩(wěn)定塔進(jìn)料換熱器E205進(jìn)料蒸汽在穩(wěn)定塔底重沸器上增加跨線(xiàn),單獨(dú)投用E205進(jìn)料換熱器,增加穩(wěn)定塔進(jìn)料溫度。
登錄后免費(fèi)查看全文
立即登錄
App下載
技術(shù)鄰APP
工程師必備
  • 項(xiàng)目客服
  • 培訓(xùn)客服
  • 平臺(tái)客服

TOP