前副車架上部主體件回彈消除方法研究


文 / 趙鋒 · 中國第一汽車股份有限公司


乘用車的安全性取決車架總成安全性,而整個車架總成中零件材料多為高強板,高強板零件尺寸的合格穩(wěn)定直接決定車架振動試驗的合格數(shù)據(jù),下面將詳細的說明通過零件掃描分析、提取回彈數(shù)據(jù),并對拉延模具及整形模具型面進行回彈補償修改,消除前副車架上部主體件回彈缺陷的方法。


復雜成形的高強板前副車架上部主體件,造型角度差異性比較大,形狀復雜,一次成形難度大。尤其造型深度段差較大時出現(xiàn)的內(nèi)部褶皺問題,四角回彈扭曲問題,處理起來更是困難。本文主要闡述TRIP600 高強板前副車架上部主體件一次成形過程中,左右兩側中部表面褶皺引起的回彈和四角回彈扭曲的優(yōu)化方法。從產(chǎn)品造型、拉延模具及整形模具回彈補償、優(yōu)化工藝控制等幾個方面,依托掃描分析,合理運用回彈系數(shù),快速直接的解決了前副車架上部主體件回彈扭曲問題。


前副車架上部主體件回彈扭曲問題分析

問題描述

某車型前副車架上部主體件選用材料為DP590R,料厚1.2mm,出件后回彈嚴重,四角回彈區(qū)域在檢具上的S 面間隙超差,中部翻邊面不平正回彈,總成激光焊接間隙超差,如圖1 所示,直接影響整個車架總成的焊接尺寸,屬于整車安全不可接受缺陷。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖1

圖1 前副車架上部主體件回彈示意圖


前副車架上部主體件回彈成因分析

我們在成因分析時,首先確認工藝設計合理性,再通過掃描分析,確認起皺對回彈的影響,確認最終產(chǎn)品變化趨勢,結合試制出件狀態(tài),考慮實際出件狀態(tài),分析變化趨勢,確定影響因素。


⑴工藝分析。工藝排布設計中,為了更好的保證制件的形狀與尺寸滿足設計要求,拉延模具設計成淺拉延結構,修邊為一次性外部修邊完成,翻邊整形同時進行,各個角度沖孔分為兩序完成,左右兩側對稱,前后兩側不對稱。


⑵實際出件掃描分析。實際出件掃描分析中,從正面狀態(tài)可以看出左右兩側正成形存在負向的回彈,反成形存在正向的回彈,且左右側不對稱;前后側正成形回彈方向不一致,且前后不均勻,如圖2 所示,不對稱的回彈會有扭曲趨勢,四角回彈狀態(tài)將不一致。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖2

圖2 掃描分析中主體件正面狀態(tài)示意圖


實際出件掃描分析中,從側面狀態(tài)可以看出中部反成形存在正向的回彈,且不對稱,前后側正成形回彈方向不一致,且前后不均勻,如圖3 所示,不對稱的回彈會有扭曲趨勢,四角回彈狀態(tài)將不一致。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖3

圖3 掃描分析中主體件側面狀態(tài)示意圖


⑶試制件成形分析中,為了能夠利用簡易工裝壓出可以焊接試制的制件,以成形模具為胎模進行壓制,選用材料為DP590R,并采取封閉成形,來控制試制零件回彈。如圖4 所示,簡易工裝在慢速油壓機上階段性成形制件,定型比較穩(wěn)定,但是左右兩側中部位置存在褶皺。

前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖4

圖4 試制中主體件成形狀態(tài)示意圖


⑷量產(chǎn)模具實際出件分析中,為了能夠利用標準工裝壓出可以匹配裝車的制件,用拉延模具進行壓制,選用材料為比DP590R 成形性更好的TRIP600,并采取封閉成形,來控制試制零件回彈,零件初期出件,中間特征圓角區(qū)域開裂,增加階段補料的工藝切口后,開裂消除,如圖5 所示,標準工裝在慢速油壓機上一次性成形制件,定型比較穩(wěn)定,但是兩側中部自由狀態(tài)反成形區(qū)域出現(xiàn)起皺。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖5

圖5 實際主體件成形狀態(tài)示意圖


由于前副車架上部主體件本身就屬于復雜成形件,再使用高強度板進行沖壓,工藝排布上必須要合理,并且要有可以進行補償?shù)恼喂ば颉嶋H出件后進行掃描分析,通過數(shù)據(jù)可以看出,由于造型復雜,成形深度相差較大,四角的回彈狀態(tài)并不均勻,并且無論是試制件還是實際出件左右兩側中部自由狀態(tài)反成形區(qū)域都存在起皺現(xiàn)象,位置一致對應。既然產(chǎn)品造型存在不對稱,四角造型深度不一致,就要充分考慮成形不均勻導致的局部成形不充分。既要保證左右兩側中部表面成形充分無褶皺,又要保證四角成形回彈穩(wěn)定,產(chǎn)品造型必須進行優(yōu)化,在保證工藝通過性的前提下進行合理的造型修改;在定型穩(wěn)定的前提下,對拉延模具進行合理的回彈修改。并根據(jù)工藝排布中各個工序的影響進行合理的研磨符型,保證全序出件不發(fā)生強行變形的假象回彈現(xiàn)象。


對策實施及確認

整體方案

前副車架上部主體件回彈扭曲調(diào)試時,考慮產(chǎn)品造型影響,確定拉延模具回彈修改方向,消除翻邊整形模具回彈影響因素,在保證各個工序不發(fā)生強行變形的前提下,進行必要的工藝和模具修改,具體見表1。


表1 回彈扭曲調(diào)試方案匯總

前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖6

一階段方案實施并確認

⑴拉延回彈補償設計。掃描數(shù)據(jù)顯示的偏差,依據(jù)TRIP600高強板的回彈系數(shù)(550MPa≤抗拉強度≤650MPa 的高強板回彈補償值取“回彈值的1.3 ~ 1.5 倍),計算得出回彈修改量,生成新的加工數(shù)據(jù)。


⑵ 拉延模具更改并出件確認。將拉延模具凸模立壁型面補焊,按照新數(shù)模加工,上模凹模鑲塊退火后,加墊片按新數(shù)模加工,壓邊圈保持原狀態(tài)不更改,如圖6所示,驗證出件四角S面間隙量控制在0.75mm以內(nèi),但是四角回彈量不均勻。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖7

圖6 拉延模具回彈補償修改并出件確認示意圖


拉延模具根據(jù)新的加工數(shù)據(jù)進行數(shù)控加工,拉延模具調(diào)整后要出件確認,四角S 面間隙量穩(wěn)定在0.75mm 以內(nèi),未達到數(shù)據(jù)要求,前側左右兩角與后側左右兩角回彈量不一致,需要將四角S 面間隙量偏差做到非夾緊狀態(tài)下0.20mm 以內(nèi)。

二階段方案實施并確認

⑴產(chǎn)品造型更改消除立壁褶皺。針對兩側中部自由狀態(tài)反成形區(qū)域的起皺現(xiàn)象,在保證左右兩側中部表面成形充分,四角成形回彈穩(wěn)定的前提下,對產(chǎn)品造型進行優(yōu)化,增加三條吸塑筋,提高回彈穩(wěn)定性,如圖7 所示,產(chǎn)品造型增加三處吸塑造型。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖8

圖7 主體件產(chǎn)品增加吸塑造型設計示意圖


⑵拉延模具更改并出件確認。拉延模具凸模立壁型面補焊,按照新數(shù)模加工,上模凹模直接按照新數(shù)模加工,如圖8 所示,驗證出件四角S 面間隙量合理在0.20mm 以內(nèi),但是四角定位孔中心出現(xiàn)0.75mm偏移量。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖9

圖8 主體件拉延模具新增型面修改并出件確認示意圖


完成修改后,拉延模具造成的四角S 面回彈已經(jīng)穩(wěn)定的控制在0.20mm,成品件出現(xiàn)孔位偏移0.75mm,左右兩側狀態(tài)對應一致,這個時候可以考慮整形模具的因素,并進行相應的模具型面修整。

三階段方案實施并確認

拉延模具回彈修改后拉延件回彈已經(jīng)非常接近理論狀態(tài),但是批次出件仍有部分負回彈,所以對整形模具的上模型面圓角進行適當?shù)男拚瑏硐文>咝兔鎸χ萍慕腔貜椀母缮纥c,如圖9 所示。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖10

圖9 主體件整形模具型面圓角修整并出件確認示意圖


調(diào)試至此,整形模具造成的回彈量變化已經(jīng)消除,非夾緊狀態(tài)下四角S 面間隙量已經(jīng)穩(wěn)定的控制在0.20mm 以內(nèi),孔中心偏移控制在0.3mm 以內(nèi),成品件批次回彈穩(wěn)定,數(shù)據(jù)合格穩(wěn)定,四角狀態(tài)對應一致。接下來可以進行翻邊不平且正回彈的修改。


四階段方案實施并確認

⑴翻邊模具回彈補償設計。前副車架上部主體件翻邊翹曲回彈,激光焊搭接間隙為0.20mm,超差0.30mm,在保證四角數(shù)據(jù)不變的前提下,對翻邊模具進行反向造型的回彈補償設計,針對拉延成形完成一半深度,翻邊成形完成一半深度的設計,回彈對應的翻邊模具凸模立壁增加一條造型筋,反向造型補償進行回彈校正。反向造型區(qū)域翻邊間隙計算按照0.228 的數(shù)據(jù)進行反向造型的補償設計,模具本體補焊數(shù)控修改區(qū)域按照0.20mm 進行造型高度設計,模具鑲塊加墊數(shù)控修改區(qū)域按照0.20mm+0.05mm(擠壓緩沖量)=0.25mm 進行造型高度設計,造型寬度根據(jù)立壁彎曲區(qū)域寬度設計。


⑵翻邊模具修改并出件確認。翻邊模具凸模立壁兩側型面補焊,按照新數(shù)模加工,立壁中部型面鑲塊加墊后直接按照新數(shù)模加工,驗證出件翻邊立邊翹曲回彈消除。至此制件整體出件狀態(tài)穩(wěn)定,經(jīng)過產(chǎn)品造型修改、兩側拉延回彈修改、整形模具符形修整、翻邊翹曲回彈修改,制件所有回彈區(qū)域狀態(tài)穩(wěn)定,四角回彈數(shù)據(jù)基本一致,達到?jīng)_壓單件數(shù)據(jù)要求。修改過程即保持了批次出件穩(wěn)定性,又保證了激光焊接質(zhì)量,同時保證了整車安全性,如圖10 所示。


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖11

圖10 主體件出件穩(wěn)定且總成焊接質(zhì)量合格示意圖


結束語

通過復雜成形高強板回彈扭曲控制方法的研究,可歸納出高強板制件成形后回彈扭曲的調(diào)試思路:“合理的拉延回彈補償、合理的整形符型消除強行變形、合理的翻邊回彈補償”。通過該思路可以很好的解決復雜成形高強板零件回彈扭曲問題,該思路簡單易懂、清晰明了,可以有效的指導高強板零件調(diào)試。


作者簡介


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖12

趙鋒


高級技師,從事沖壓工藝與模具工作,主導完成車身外覆蓋件表面質(zhì)量優(yōu)化的模具型面過A 面補償方法的研究與應用,成為沖壓核心技術,相關規(guī)范列入公司標準,公開專利5 項、專有技術5 項。

——來源:《鍛造與沖壓》2021年第6期


前副車架上部主體件回彈消除方法研究的圖13

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