LG1050 型中拉桿鍛造新工藝研發
2020年12月28日 16:56 瀏覽:2422
G1050 型中拉桿是鐵路貨車轉向架制動裝置中的關鍵部件之一,中拉桿兩端與固定杠桿和游動杠桿相連接(圖1),起到傳遞制動力和緩解力的作用,LG1050 型中拉桿(圖2)作為升級換代產品,可以和三孔中拉桿進行完美互換,無論是制造成本,還是加工成本遠低于三孔中拉桿,重量更輕,結構更優化。
工藝制定
LG1050 型中拉桿為“兩頭大,中間細”的長桿類鍛件,截面積分布差異大,兩端頭部的截面積是中間桿部截面積的4 倍,鍛造毛坯重量為29.1kg,材質為20 鋼,鍛造毛坯總長度為1265mm。
當前工藝
目前,我公司采用1t 錘自由鍛的方式進行LG1050 型中拉桿生產,由于中拉桿兩端結構較復雜,鍛造時需用扣頭模、卡模1、卡模2、卡模3、
φ47mm 摔子和
φ45mm 摔子六套模具進行成形,兩端頭的鍛造時間占中拉桿整體鍛造時間的75%以上,單件鍛造時間為5min 左右,生產效率低,勞動強度大。
根據中拉桿的結構特點,制定了模鍛+自由鍛復合鍛造工藝方案來代替自由鍛造方案,采用6300t 熱模鍛壓力機進行模鍛,利用模鍛將中拉桿兩端頭部鍛造出來,模鍛后,再采用自由鍛造對中間部位進行摔桿拔長,拔長后的最終中拉桿毛坯如圖3 所示。
鍛造工藝流程:鋸床下料→感應加熱→模鍛→切邊→打磨→感應加熱→自由鍛拔桿→校直→檢查、交出。
工藝設計
LG1050 型中拉桿中間桿部的尺寸為
φ45
+-
2
1mm,為了提高自由鍛摔桿的效率與質量,我們在模鍛毛坯上設計了長度為20mm、直徑為
φ46mm 的近似最終桿部尺寸的過渡段,如圖4 所示,兩端頭尺寸與最終成品尺寸一致。
LG1050 型中拉桿采用
φ90mm 的20 鋼進行下料,采用中頻感應爐進行加熱,中拉桿鍛模如圖5 所示,
中拉桿模鍛時分三個工位進行,利用模鍛前1 工位和2 工位將坯料進行拔長分料,1 工位預鍛后旋轉90°進行2 工位預鍛,2 工位預鍛后再翻轉90°進行3 工位終鍛。為了實現1、2 工位坯料定位、頂出以及工位間的翻轉,我們在模具上設計了具有自頂出功能的頂出器,不依靠設備的頂出系統。
工藝模擬
采用
Deform-3D 有限元模擬軟件對改進方案的模鍛過程進行模擬,模擬過程包括:搬運過程→1 工位預鍛→2 工位預鍛→終鍛。
搬運過程
中拉桿坯料前兩工位主要起到拔長分料的作用,坯料的溫度對拔長的尺寸影響很大,為了得到更加精確的模擬結果,對中拉桿模鍛全程進行溫度模擬,首先對坯料出爐到放置在1 工位模具上這段搬運過程的熱量變化進行模擬,這段過程的熱損失主要是由于坯料與空氣之間的熱傳遞造成的,坯料出爐溫度為1200℃,室溫為20℃,與空氣對流換熱系數為0.02 N/s·mm·℃,搬運過程時間為35s。溫度變化如圖6 所示,坯料表面溫度下降很快,由1200℃下降到1080℃,心部溫度也有所下降。
圖6 LG1050 型中拉桿坯料搬運過程的溫度變化
1 工位預鍛
繼承搬運過程的模擬結果,進行1 工位預鍛模擬,坯料網格劃分數量為118996 個;采用熱模鍛壓力機進行模擬,總行程為460mm,鍛造行程為41mm,曲軸旋轉速度為0.667rad/s,每步步進1mm,庫倫摩擦系數設定為0.3;選用材質的AISI-1020 材料進行模擬,上下模具溫度為150℃,坯料與模具熱傳導系數為11 N/s·mm·℃。
1 工位預鍛的初始位置如圖7 所示,坯料下料尺寸為
φ90mm×630mm,經過1 工位預鍛后,長度變為660mm,如圖8 所示。
2 工位預鍛
繼承1 工位預鍛的模擬結果,將坯料翻轉90°進行2 工位預鍛模擬,鍛造行程為76mm,其他前處理參數不變。2 工位預鍛的初始位置如圖9 所示,經過2 工位預鍛后,坯料長度變為720mm,如圖10 所示,坯料各部尺寸符合設計要求,無折疊缺陷,變形較為理想。
終鍛
繼承2 工位預鍛的模擬結果,將坯料翻轉90°進行終鍛模擬,鍛造行程為86mm,其他前處理參數不變。終鍛的初始位置,如圖11 所示,經過終鍛后,坯料各部充型完整,無鍛造缺陷,如圖12 所示。坯料終鍛后的溫度場分布,如圖13 所示。坯料兩端及中間的表面溫度為1070℃左右,過渡區域由于截面較小,溫度補償差,溫度降低到920℃左右,但仍符合終鍛溫度要求。由圖14 可以看出,坯料終鍛所需打擊力為305t,6300t 熱模鍛壓力機滿足鍛造要求。
工藝驗證
在確定工藝方案及完成工藝設計和模擬后,我公司用該工藝方案進行了試制和批量生產,通過模鍛得到中拉桿兩端頭部成形的模鍛毛坯,然后再采用自由鍛進行摔桿,最終得到成品,如圖15 所示。
工藝優化
在中拉桿模鍛過程中,發現部分中拉桿頭部R5mm 圓角處存在缺肉問題,且多集中在下模圓角成形位置,如圖16 所示。通過對中拉桿鍛造過程進行分析,2 工位預鍛后的坯料放置在終鍛型腔內,坯料與型腔的接觸位置僅為
φ46mm 過渡位置,該位置是型腔的最高點,將整個毛坯墊起,使得坯料與頭部型腔產生較大距離,在鍛造過程中,金屬還未來得及填充圓角就從模具橋部跑出,造成圓角處沒有金屬填充,形成缺肉。針對這一問題,在不影響后續自由鍛工藝的前提下,我們對模具型腔進行了局部改動,將過渡段
φ46mm 尺寸改為□48mm,將2 工位頭部型腔深度尺寸由45mm 改為35mm,如圖17 所示,減小終鍛時坯料頭部與型腔的距離,優化后,解決了中拉桿圓角缺肉問題,返修率由10%降低到1%。
結論
⑴采用模鍛+自由鍛的方式進行LG1050 型中拉桿生產,目前已經實現批量生產,相比于自由鍛造,中拉桿生產效率提高了4 倍,改善了作業環境,降低了生產成本及操作人員的勞動強度。
⑵針對R5mm 圓角缺肉問題,對模具型腔進行了局部改動,將過渡段
φ46mm 尺寸改為□48mm,將2 工位頭部型腔深度尺寸由45mm 改為35mm,減小終鍛時坯料頭部與型腔的距離,解決了中拉桿圓角缺肉問題。
陳明達
,鍛造分廠技術副廠長,高級工程師,主要從事鐵路貨車配件鍛造工藝及多元產品鍛造工藝開發。
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